安川机器人控制柜故障维修及排除

文摘   其他   2024-07-16 12:22   重庆  
安川机器人控制柜故障维修及解决方法
0XXX:报警等级0,属于严重故障。
清除报警方法:断开安川机器人主电源,解除报警原因后,再打开主电源。
1XXX~3XXX:报警等级1~3,属于严重故障。
清除报警方法:断开安川机器人主电源,解除报警原因后,再打开主电源。
4XXX~8XXX:报警等级4~8,属于轻故障。
用报警画面的“清除”或专用输入信号可清除。
9XXX:报警等级9,属于轻故障(用户警报)。
解除致使系统部分、用户部分要求报信号(专用输入信号)为ON的原因后,可用报画面的“清除”或专用的输入信号清除。
所以0到3开头的报警代码都属于重大故障,应断开电源,在维修好之前,都不要再让其运行;4到9开头的报警代码都属于轻故障,可以自己尝试解决故障,如报警号4407、4408、44094、4411,都是由示教错误引起的,消除警报后,重新示教即可解决。
一、开关经常跳或者不能合闸?
1. 开关老化
2 .开关选型不对
3 .水泵卡死或电机内部短路

4 .线路老化,短路,用线过小或者缺相。

解决方法:

将控制系统的电源关掉,然后用绕表量电机,电路的三相是否有短路或接地现象(测量时注意:要把 变频输出端拆下来,以免测试时把变频输出的模块烧坏):用手转动电机看看是否有卡死;必要时更换开 

关。

二、接触器噪音大?

由于接触器的衔接触面不平造成,表面有沙或生锈。后果会造成缺相,*后导致接触器,开关变频等 元器件的烧坏。

解决方法:

将控制该接触器的负载开关打下,手动快速开关接触器经过反复多次后如果响声还没有解除,需将其 拆下将衔铁磨平,或者更换新的接触器。

三、热继经常跳?

1、电机过载。

2、选型是否匹配。

3、否老化,主线是否过小。

解决方法:看电机与热继的选型是否匹配,检查电机确保电机正常还有此现象需要更换新的。更换新 的匹配主线。

四、接触器或中继吸合不正常?

1 、线圈零圈断路。

2 、中间继电器头坏掉。

      解决方法:

检查线路,更换新的中继头。

五、变频器经常报故障?

1、 参数设置不正确。

2 、变频器老化。

3 、水泵过载。

4 、缺相。

5 、线路松动。

安川机器人维修解决方法:

先将变频器复位,如果短时间内重新发生相同的故障则说明变频器不能继续工作直至工作解除。变频 器产生的故障代码记录下来,对照说明书将故障解决,将电路全部紧固一次,测量三相电流,看看是否平 衡。供电电源缺相造成变频器输入端烧坏,或变频老化,需更换变频器。

六、安川机器人维修控制器的输出输入点不正常或不能正常运转?

1、 控制器的输入输出点长期频繁动作,造成控制器内部的触点烧毁。

2 、由于触点经过强大的电流造成。

3 、程序出错或控制器已被烧毁。
解决方法:
需要更新控制器的程序将烧毁的输入输出点通过软件改到备用触电上面用,必要时更换控制器。
七、安川机器人维修压力不稳波动大?
1 、控制器的参数未调好。
2 、水泵的效率太低。
八、系统时好时坏,不能正常运行?
1 、线路的出现松动
2 、元器件老化
安川机器人维修控制柜常见故障及解决方法:示教器检查,伺服驱动器状态,检查线路,紧固线路,检查元器件必要时更换。
九、机器人漏油?原因:
1.保养不当;
2.腐蚀性以及部件进行损坏等。
处理方法:
检查漏油部位,确认漏油引起的部位。能查看图纸等准确判断漏油造成的零件。
、机器人异响?原因及解决管理办法:
出现异响故障时必须到客户进行现场诊断。通过学生仔细检查判断异响的轴,排出外界环境影响社会因素。查看自己***大力矩,检查铁粉等手段提高综合能力判断异响引起的故障。
十一、机器人进行抖动?诊断研究过程:
由于抖动区域和抖动量的差异,抖动的诊断成为一个难点。
现阶段进行诊断研究方法:更换放大器、更换控制电机、更换减速机逐个排除。
改进方法: 通过电流、电压检测、铁粉浓度检测、机器人间隙检测等方法进行综合判断。
处理方法:
1.检查各轴的运转发展情况;
2. 识别由摆动引起的轴;
3.确认是电气问题研究还是机械设计问题。
十二、机器人轨迹误差?原因:
1.轨迹偏处理;
2.现象进行机器人机械设备故障;
3.底座安装不稳;
4. 外模位置偏差;
5.工件不一致;
6.焊具等工具进行安装具有不稳。
解决办法:
此故障为软故障,需要一段时间的观察才能准确判断。
具体步骤:
1.做好检查点,判断发展可能性主要原因;
2. 分别处理每一个可能的原因;
3.找到最终形成原因进行维修。
十三、机器人开始下落(很危险)?原因:
1.保养不当;
2.腐蚀性磨损;
3.疲劳磨损。
解决办法:
确认问题是什么工作状态下下落、下落量多少、报警系统状态。
下落状态:
伺服下降,而不是伺服下降。
下落量:
一直下落、还是下落一段工作时间可以停止。
报警状态:
报警的下落,还是不报警下落。
十四、机器人进行电气设备故障?原因:
它主要是由于电机电流不稳定引起电机输出转矩不稳定,造成抖动。
十五、电机工作电流不稳定?主要问题原因:
1.电机故障;
2.放大器故障;
3.连接电缆故障。
十六、机械故障?原因:
是电机进行输出力矩稳定发展情况下,其传动机械设备部件给电机的载荷不稳定因素造成抖动机械故障。
解决办法:
找出减速机齿轮或轴承是否出现故障,然后有针对性地解决。
十七、伺服跟踪分析错误进行报警?原因:
1.沟通→咨询公司作业时状态和报警时状态;
2.诊断→通过自己大力矩和现场情况进行诊断;
制定维修计划3.维修→。
解决办法:
1.确认车辆抱闸系统打开(能听到抱闸控制打开的声音);
油品
       2.检验(开出口抽检);
3.拆下电机故障诊断(拆下电机可以单独使用旋转电)。
18、机器人警报的原因及处理措施?


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