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PART.01
“高哥,原煤下料口又堵了!”“又堵了?这都第几次了?这样下去可不行,采样工作根本没法正常开展,得赶紧想个办法解决!”电仪二车间电气检修一班检修例会上,班长高俊玉和班员们正在分析近期检修出现的问题。
给料振动电机是入厂采样的一个重要环节,如不及时解决,则影响正常的煤样采集工作。“高哥,环境潮湿导致煤质湿黏,长时间下来,下料口不堵才怪!”班组职工潘龙飞看着那被原煤堵得严严实实的下料口,满脸无奈地说。突如其来的问题就像阴霾一样挥之不去,笼罩在每一位工作人员的心头。
效益攻坚
面对这一棘手难题,电气检修一班积极行动,作为班组的“领头羊”,班长高俊玉在仔细研究后,提出了一个大胆的想法:“咱们可以把给料和振动电机的控制回路结合起来试试,让它们配合工作,说不定能解决堵塞问题!”有了方案,说干就干!大家迅速开展改造工作,他们将给料和振动电机的控制回路进行了有机结合,经过多次试验和调整,新的控制系统诞生了。每采样一次,给料机就准时运行一次。不仅如此,高俊玉还在振动电机控制回路中巧妙地加入了时间继电器。“班长,还得是你啊!有了这个时间继电器,每隔10秒振动电机就振动一次,这就像给下料通道进行有节奏的按摩,原煤肯定能顺畅下落!”青工翟明达兴奋说道。
“虽然改造完成了,但还是要多强调几句,这个联锁一定要确保安全,只有给料电机运行的时候,振动电机才能启动,这样才能避免不必要的麻烦。”高俊玉时刻提醒着大家。经过一番努力,改造后的回路系统开始运行。经试运,下料口没有出现原煤堆积的情况。“付出的努力总算是没有白费!这下原煤都乖乖地往下走了,大大提升了采样效率!”看着稳定运行的给料机,大家的脸上终于露出了笑容。
通过此次改造,下料口再也不是原煤堆积的“重灾区”,堵煤的隐患被成功拒之门外。一方面,大幅降低设备故障率,减少因故障维修带来的时间和成本消耗,提升设备使用寿命;另一方面,促使采样效率大幅提高,推动设备自动化运行,减少人工干预,让整个生产过程变得更加智能高效。
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编辑:张慧