生产调节
除氧器是锅炉给水加热并降低含氧量的关键设备,在改造前夕,随着厂区各工艺回水的增多,现有除氧器的除氧塔型式已无法满足阶梯式回收回水的需求。同时,2#低压除氧器水箱在运行过程中出现裂口,且除氧间环境温度较高,影响电子设备的正常使用寿命。为从根本上解决这些问题,车间迅速行动,召开专题会议进行深入研究。车间技术员梁宇在会上提出了自己的看法:“我们可以尝试引进新设备新技术,优化除氧器水、汽配置。同时,通过软件模拟除氧器运行工况,探寻适合生产实际的优化方案。”为提升设备安全稳定性,车间特别设立了研究目标,并确定了“低压除氧器稳定运行与精细化调整工艺的研究开发”项目课题。项目启动后,梁宇和技术团队像钉子一样钉在了项目建设的现场,对现场管线进行摸排,进行运行模拟,不断摸索调控方案。
经过无数个日夜的奋战,他们最终提出结合除盐水冷却水回水温度,优化回水布置,并改变除氧塔汽水配置,实现除氧器的精细化调整,提升汽水混合效率的创新性解决方案。从头脑风暴到方案制定,再到项目现场的实时调控,车间技术人员与相关部门紧密协作,全力推进项目实施建成。同时,厂房生产设备也进行了定制化升级,优化了除氧器保温型式,并进一步优化了除氧间的通风,从源头到过程有效降低了厂房温度。
在决战四季度的关键时间点上,设备的安全稳定无疑是保稳攻坚路上的最重要一环。这次改造不仅实现了冷却水的阶梯回收,更对除氧器进行了精细化调整,为生产稳定注入了新的活力。当所有构想变为现实,除氧器间也焕发出了新的生机。在接下来的工作中,车间将继续紧盯保稳不放松,抓好每一处细节,不放过每一处隐患,为助力集团、公司完成全年目标任务贡献全员力量。这颗除氧器革新“守护星”正照亮着他们前行的道路。
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编辑|赵杨