9月30日,历经近半年的不懈努力,H系列产品舵机试装工作终于完成,为后续大批量生产打下来坚实基础。
试装之路背后的几经坎坷、充满艰辛。在机加二分厂的精心布置下,工艺质量室和舵机班员工的共同协作、群策群力,终于打赢了此次舵机试装攻坚战。
今年4月初,收到试装任务后,分厂成立了由舵机班班长李聚峰、质量员赵涌强、工会组长方治以及工艺质量室副主任唐武辉等人员为主的攻关小组。在小组刚成立不久,他们就突破了不少难题。
在生产装配前的准备工作中,操作人员孔敬东在用工装压装轴承时,出现了没有压装到位的情况,影响产品质量。赵涌强观察压装工装,发现工装出现了变形。他分析,工装的材料为黄铜,钢性较低,磨损较快,在压装轴承过程中工装会逐渐变形,从而导致了轴承压装不到位。于是,他们重新制作了一个钢材质的压装工装,提升了工装硬度,确保了后续压装过程中可一步到位,提升了产品质量的一致性。
在舵机装配完成后,员工方庆操作测试设备对5件舵机进行了性能测试。在测试过程中,他发现每件产品的工作曲线均有不同程度的波动,虽然指标合格,但是为保万无一失,他还是向班长李聚峰汇报了情况。李聚峰分析,可能是电机锥齿和传动锥齿的配合间隙偏大,导致传动精度下降,造成工作曲线波动的现象。为了验证这一想法,他安排操作人员对两个齿轮间的啮合间隙进行调整,第二次性能测试,2件舵机工作曲线波动现象消失,3件依然存在波动现象。确定了问题的所在,他们要着手拟定精准调节齿轮间隙的攻关方案,以便后续舵机的大批量生产。
李聚峰分析,两个锥齿之间间隙偏大,会降低传递精度,转轴输出力矩也会降低。按照班长提出的攻关方案,方治制作一个可以旋转转轴的工具,又制作一个测量工具转动力度的仪器。通过旋转没有曲线波动的舵机转轴来确定力矩的标准数值,从而测试、调整有曲线波动的舵机齿轮间隙,确保齿轮间隙的一致性。
第三次性能测试,4件舵机曲线波动消失,1件依然有波动现象。齿轮间隙问题已经全部排除,赵涌强通过分析传动结构,认为电位计和传动轴的装配松紧也会影响曲线波动。方治将电位计和传动轴从舵机拆除,测量尺寸时发现,传动轴槽尺寸为标准范围的上限值,而电位计销尺寸为标准范围的下限值。为了解决配合松动的问题,唐武辉将传动轴的尺寸公差进行内控调整,使两个零件之间配合得更加紧密。舵机班将新加工后的传动轴装配在5件舵机上,第四次性能测试时,所有舵机的曲线波动现象都消失了。
舵机班始终坚持以安全生产和质量管控为核心,不断优化工作流程,提升工作效率。他们注重细节,对每一个环节都严格把控,做到精益求精,确保产品质量达到最优。在管理上,他们敢于创新,严控投入产出,狠抓现场管理,对生产流程进行持续优化和改进。此次攻关任务中的出色完成,是对该班团队凝聚力、技能创新力、问题解决能力的有力证明。
(文/图 最美的太阳 水流众生)
责 编:徐祥涵
主 编:陈煜鹃
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