“多节一度电”“少用一方水”是行动口号,“极低成本、极高效率、极精管理”是行动理念,以提质量、降成本、增效益为着力点,大石河铁矿全面做好过“紧日子”的准备,坚持“一切成本皆可降”理念,团结带领职工苦练内功,用可能达到的最低成本要求自己,强化技术创新、管理创新、思想创新,深度挖掘提质增效潜力,“节”尽所能降本降耗,吹响保目标攻坚战号角。
找准思想管理切入口
思想是行动的先导,大石河铁矿深刻认识到经济发展外部环境演变加速,自身挑战压力持续增加,围绕矿产主业和资源综合利用产线主要核心,积极打破“指标到顶”思维,将降成本、促经营思想化成创新节能、创优创效行动,自上而下树立勤俭节约过日子意识,抓细节、抓小事、抓关键、抓全面,以提效促降本,促进指标突破、流程优化、设备提升、绿色发展。
明确提效运行焦点,强化统筹创效概念。以优化中细破排矿口和调整振动筛筛片规格为抓手,深入开展“多碎少磨”工作,降低破碎粒度,助力实现选矿加工成本稳步降低的目的。结合选矿实时监控分析系统新增破碎小时管控报表,再造主流程中破效率、细破效率、筛下产率等提效指标,将事后分析逐步转化成过程精细管控,多措并举提高经济运行效果。开展高频筛及淘洗磁选机关键工序达标整改,确保淘洗机底流浓度稳定可控。大石河铁矿紧抓主业生产工艺工序优化关键点,以流程稳定为前提,从当下出发,形成多层次提效突破,达到增效目的。
明确价值创造重点,强化协同提效意识。不断夯实采场技术管理基础,实现资源利用价值最大化;优化裴庄采场取料规划,推进裴庄东西排土场开采进度,组织9台电动宽体车正常投入生产序列,粗破效率达到1700t/h以上阶段目标。组织二马产线继续对一区资源进行挖潜,为稳定生产提供了保障,2#皮带效率稳步提升至642t/h。聚焦细化工序管理稳质量,开展粗破、干筛、制砂楼等工艺工序升级,以创新突破实现稳质提效。
聚焦强化设备维护保稳定,健全设备管理体系建设,提升设备管理“五项质量”,为设备长周期稳定运行奠定基础。以管控数据为中心,以管控见效为宗旨,驱动专业协同、技术创新、现场改善、标准建设、机制落地、节能意识,不断推动指标竞赛与巴登体系深度融合。大石河铁矿抓紧产线统筹管控精细主攻点,以工艺优化为起点,从现在出发,形成多元化提效途径,达到稳质目的。
抓准经济运行关键点
设备的安全和高效运行是降成本和提效益的前提和基础,大石河铁矿坚持节本与增效双轮驱动,用“微创新”精打细算过好“紧日子”,降本提质频频打出“实招”。以降低消耗、设备改进、流程优化、质量提升四大类共26项创新攻关课题为“利刃”,直击生产难点痛点。
将自主创新作为主方向,开展真空泵尾气代替鼓风机试验研究,变废为宝实现真空泵尾气再利用,年可节省费用近15万元;自主开展二次球磨机自动加球机研发,实现了球磨机运行数据采集与远程连锁自动加球等功能,充分发挥出创新降本的作用,拓宽大石河铁矿精益求精视野。
将自制工具作为“小”路径,引导职工从实际出发,自制如工具收纳车、管道对口器、可任意弯曲的链条扳手等工具达百余件,坚持让更多金点子在一线闪光,攻其难、利其器、得其效,让问题变成动力,激活集智提效动力,促进大石河铁矿蓄能蓄力发展。
将整改升级作为关键点,组织完成裴庄124电铲司机室整体更换,实现电铲配置优化,年可节省能源费80余万元。研究选矿细破机振动筛筛下方口进行化“整”为“零”的改造,年节约成本15万元。以易磨损点位为实验点,不断更新备件材质及安装材料技术,组织二马车间完成改向滚筒镶嵌耐磨陶瓷贴,增强耐磨性能,延长设备使用寿命近1倍。
将优化调整作为突破口,抓好裴庄产线高耗能工序管控,以中间仓料位为控制原则,完成中细破及制砂楼经济运行转车原则,新增裴庄产线中细破及制砂楼经济运行峰谷比及单工序电单耗指标,根据工序要求及时调整脱水筛冲洗水水管孔径及筛片规格材质,二马、裴庄湿砂产品含泥量分别降低至1.76%、1.84%,全方位促进产线系统稳定、优质运行。
以经济运行为依据,以流程稳定促降本,把过“苦日子”的理念化成行动,大石河铁矿持续向管理要实实在在的效益,向成本要稳扎稳打的潜能,向发展要优质优效的质量。搭建协同互动平台,展示降本节支亮点,存量提质,增量做优,深挖自身潜力,“节”尽自身所能,推动大石河铁矿向着高质量发展目标阔步前行。
来源:大石河铁矿
图文:任宏扬
编辑:崔砝铭
审核:巩德彪
出品:首钢矿业融媒体中心