保 稳
冲/刺/全/年/任/务/目/标
一直以来,热电公司始终将“保稳”作为首要任务,秉承“夯实基础、攻关难点、优化提高”的三步走战略,持续提升管理能力和技术水平,为集团的“大干四个月、攻坚保效益,冲刺全年任务目标”提供了坚实的汽电支撑。
- 完善制度体系 夯实管理根基 -
“近期,公司组织了多场与先进企业的考察调研和技术交流,大家每次都有所收获,思想上受到触动,认知上也有所启发。”参加交流的一名管理人员分享道。
公司的关键设备具备“高温、高压、高转速”的显著特征,这些设备的稳定性关乎全局,特别是公司压力管道13000米,犹如贯穿厂区的输送通道,其运行状况良好与否尤为重要。因此,公司坚持“两手抓、两手硬”的方针,一方面,通过与先进企业在金属监督、定期工作、效率测算及预防试验等细节上的深入探讨,强化对标交流,学习借鉴经验,改进短板;另一方面,从原始施工、检修维护及日常操作等方面,深入摸查自身状况,逐步建立健全设备底数台账,以便提前掌握设备状态,为年度检修和技改项目实施提供参考依据。
在提升管理能力的同时,公司也高度重视技术人员的专业素质培养,常态化组织《电业安全规程》《防止电力生产事故的二十五项重点要求》等重要条文的学习,建立健全学习考核机制,逐步形成一套具有热电特色的制度管理体系,以硬性约束促进措施的落地,取得实实在在的成效。
- 推进技术改造 驱动创新发展 -
“近日,4#机低压除氧器的含氧量已降至0.2μg/L,远超项目目标15μg/L,运行稳定性显著提升。”汽水一车间技术人员对比优化前后的数据说道。
除氧器作为去除锅炉给水中溶解氧的设备,旨在保护锅炉免受氧腐蚀。为解决原有系统面临的冷却水回收复杂和抗风险能力差等问题,项目部与汽水一车间联合攻关,对厂区低压除氧器进行了技术改造,成功实现了除氧器的精细化调整与安全稳定运行。后续将在其他除氧器上逐步推广应用。
在系统检修及新建项目中,公司积极引入新技术和新材料,充分发挥保稳的重要作用。锅炉二车间对制粉系统磨排再循环管道进行改进,更改原有的焊接耐磨钢板工艺,采用超聚物碳复合材料进行修复,解决磨损、泄漏等问题,延长管道使用寿命。当前,该工艺已在1#炉乙侧磨排再循环管道上成功应用并持续运行四个月,效果良好。
此外,电仪二车间经过多次分析与研判,在翻车机空车线引进了新型空车车厢固定夹轮装置技术,有效降低了大风天气下火车车皮溜车事故的发生,保障了翻卸系统的安全稳定运行;汽水二车间则创新改造了3#沉淀池的进水管道,通过加装反冲洗装置,恢复了设备出力,流量从90t/h上涨至150t/h,进一步提升了出水品质,确保了化水系统的稳定运行。
一项项别出心裁的保稳举措,体现了热电公司在面对挑战时的创新与韧性。我们深知,在极致保稳的道路上,每一次技术改造、每一项制度完善、每一份细致的努力,都是对集团高质量发展的坚定承诺。
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编辑|赵萱