翻车机干雾除尘器储水箱安装自动补水装置
1.
翻车机作业抑尘使用的干雾除尘器配有储水箱,两台翻车机翻车作业喷雾抑尘耗水量大,员工翻车作业时需要手动频繁补水,劳动强度大,如若补水不及时,则会影响干雾除尘器运行。于是安装自动停水阀,当干雾器作业时水位下降,停水阀压力降低后,自动打开水箱补水,直至加满,无需人工操作。
改善前
改善后
提出人:炼铁厂刘红军、韩小东
运12移动皮带头部下料口改造
2.
高炉槽上料过程中需要移动车行驶操作,因此物料落差及下落点不确定,现场扬尘问题难以解决。针对难题进行攻关,首选运12皮带移动车头轮下料口作为试点,自行设计实施改善方案,制作一套吸尘设施。移动车对位打料时,需进入集尘罩,通过负压管线将扬尘吸到除尘器中,移动车离开能够自动关闭,节约风压。研究方案通过现场论证,确认有效,随后推广应用在各高炉移动车上,共计完成37个点位的抑尘。
提出人:炼铁厂刘红军、张宇
油气润滑离校测试装置制作
3.
轧机在预装上线前没有离线测试装置,无法进行有效检测,需采购S01油气润滑系统,费用约20万元。为节约采购费用,员工设计并自制3套油气润滑离校测试装置应用于粗中轧、精轧轧辊预装区。能够检测一、二级分配器有无堵塞,管路及气动接头有无漏点、轴承箱体端盖密封是否良好,模拟在线油气润滑对轴承进行预润滑。降低轧机轴承消耗和轧辊在线运行故障率,延长设备使用寿命。
改善前
改善后
提出人:轧钢厂张揖、李洪鑫
4#汽车衡全面整改的措施
4.
原4#汽车衡整体搬迁新址,为更好适应新址进行相应改善。扫描车辆信息的天线高杆底部锈蚀严重,切除锈蚀部分更换成一根管径相同的铁管进行焊接,浇灌混凝土并在底座焊上4个立筋进行加固;新建基础施工中引道偏斜,造成秤台纵向限位调整螺杆伸出过长,易形成调整螺杆损坏,于是在原引道纵向限位预埋的撞板上焊接2块厚度合适的铁板,缩短其限位间隙,既保护了纵向限位调整螺杆,又确保了衡器设备的稳定运行;重组损坏的信号灯,并用镀锌板制作信号灯遮阳板,完成修复;对总电源线、水泵、红外线对射、光缆和扫车号天线的穿线管重新铺设;将原秤数字传感器重新编址,用水平仪校验所有传感器垂直度,加垫所有传感器下承压板确保所有传感器受力均匀。搬迁过程中设备的安装和调试全部由员工自力完成,节省外委费用,也锻炼了人员能力。
改善前
改善后
提出人:制造管理部左戈锋
13000分子筛阀门自力修复
5.
更换下线的13000分子筛阀门,由于阀口密封圈老化、阀门传动机构卡滞、气缸漏气等原因无法达到使用标准,如直接报废处理购买新的阀门费用达7万元左右,备件成本较高,如申请外修处理,修理费用约1.4万元,为实现降本增效,员工尝试自立修复。将阀门分解,更换阀口和气缸密封圈,研磨校正阀口密封结合面。清洗传动机构关键部位,除锈并涂抹润滑脂。焊接修复传动机构连杆,并将阀门重新组装喷漆。修复后的阀门达到使用标准,降低备件成本及外协检修费用。
改善前
改善后
提出人:制造管理部王宇、朱梁瑀、李军、崔学武