制造管理部拓展圈是公司自主管理活动的新生力量,拓展圈第一个主题“降低100MW发电机仪表与控制系统故障时间”获得了公司级成果发表会的三等奖。
让我们一起走进拓展圈……
圈员感悟
制造管理部林强
降低100MW发电机仪表与控制系统故障时间
公司现有100MW、25MW、15MW、12MW共计四台汽轮机发电机组,从故障影响机组发电时间数据看,100MW汽轮机组故障所占比重最大,如果发电机仪表与控制系统发生故障严重时会造成停机,产生较大经济损失。于是从压力控制、温度控制、电源改进等方面优化维修步骤与维修方法,完善作业标准,进而快速处理,缩短故障时间。
拓展圈是如何解决这些难题的呢……
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压力控制
汽轮机真空压力是一个重要的生产参数,因此设置了压力连锁装置,如果现场的发电机设备震动造成压力开关内部元件松动,内部接点会发生偏移,造成压力开关失准,发生误动作,触发连锁,严重时会造成停机。故拆卸压力开关进行检修校准,确保升高-65kPa时准确。并对压力开关增加固定紧箍进行紧固,防止震动造成接点偏移、失准。
压力开关调校准、紧固
现场的三个压力开关取自同一根引压管,所以目前采用三选二的连锁设计不合理,不应该采用同一压力信号,避免同一故障影响连锁动作。所以,在压力开关连锁之中加入真空压力变送器信号参与停机连锁,改为四选二模式。并引入真空压力变送器信号,并将其作为必选项,实现真空1+3选1信号连锁设置。
增加真空压力变送器信号
煤气流量测量采用“毕托巴”类型流量计,测量孔径比较小,高炉煤气如果不够纯净,灰尘颗粒会堵塞测量管道造成煤气流量表堵塞出现故障,从而影响到汽包压力的控制,造成主蒸汽压力波动现象,如果波动过大会造成汽机失控停机故障。为解决灰尘颗粒堵塞测量管道问题,设计利用现场附近的氮气管线,连接600kpa氮气源,定期加吹扫软胶管,效果良好,但是存在操作风险。圈员提议进行二次改善,将软连接吹扫改为四分钢管连接,制作装配反吹控制箱,设计自动吹扫控制电路。既能保证氮气吹扫效果,又提高了操作安全性,此前清理需要至少3人背氧气瓶清理50分钟,改善后整个流程只需要2人操作5分钟即可轻松完成,彻底解决仪表引压管堵塞问题。此项设计已申报国家专利。
新型流量计反吹系统
现场煤气调节使用的是气动调节阀,而氮气过滤装置为非耐高温原件,在现场高温环境下易变形泄漏造成氮气源故障,会发生调节阀失控故障,进而影响汽包压力的控制,造成主蒸汽压力波动。于是将现场使用的不耐高温过滤器,更换为耐高温的合金氮气过滤器。
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电源改进
为避免出现操作箱内开关电源老化,造成电磁阀失电泄油关闭快切阀。将现场使用的电源更换为西门子直流24V电源。
经过现场检查,供电电缆出现绝缘下降现象,导致电缆出现短路故障。于是更换新电缆,并且在所有电缆接入配电箱的进线口,以密封胶泥进行密封。
由于设计缺少备用电源,在现场检修故障时也无法快速处理,导致故障时间延长,影响生产。于是增加敷设一路备用电源,在供电柜增加电源备自投装置,两路电源可以实现不断电的情况下切换确保电源可靠。
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温度控制
100MW汽轮机轴瓦排油温度共计6点,包括主推力瓦排油、定位瓦排油、1#支撑瓦排油、2#支撑瓦排油、发电机汽端排油、发电机励磁端排油温度。因为目前连锁采用6选1的方式,其中只要有一个点排油温度高于75℃就会连锁停机,极易造成误动作跳机事故。针对问题点,通过对每个回油温度75℃跳机值与对应的轴瓦温度100℃报警值形成“与”的逻辑关系,通过编译PCS7程序实现2取2连锁跳机条件。确保连锁更合理。
由于螺丝的紧固把控不好,所以排油温度接线端子接触不良,而且重要信号的接线仅依靠端子固定,随着环境振动有可能会逐渐松动。所以进行手动紧固,跳机信号增加锡焊短路线。
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其他方面
反馈信号偏差应少于百分之二,经过测试,目前偏差为百分之三,LVD反馈部分存在老化的现象。更换新型东方汽轮机厂伺服放大器能够减少反馈信号偏差。
调气阀的连接管在高温高压环境应使用,更换为耐高温、耐高压的12GrMoV材质的管材进行连接。
在蒸汽高温区域电缆增加防护措施,安装专用走线槽,避免蒸汽喷溅烫伤。
主题完成后有效降低了100MW仪表与控制系统故障时间120分钟,确保发电顺行;并且降低了发电机及附属设备故障率,提高了设备的运行效率。对比改善前故障造成的损失费用,能够节省33.2万元/年。
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