抚顺新钢铁优秀活动圈成果展示——炼钢厂逍遥圈

文摘   2024-09-03 17:58   辽宁  
逍遥圈风采

抚顺新钢铁第四届自主管理活动公司级成果发表会顺利落幕,炼钢厂逍遥圈以优异的表现和出色的主题成果夺得桂冠。他们通过改造设备、研制工具等方式,成功解决了连铸保护渣消耗大的难题。

让我们一起走进逍遥圈……

圈员感悟


炼钢厂李洋

逍遥圈成立于2023年12月,这是我们活动圈的第一个主题,也是第一次在公司级成果发表会上进行发表。作为圈长和发表人,倍感压力的同时也从圈员的信任中获得了动力。

逍遥圈成立初期,圈员们共同探讨本届活动的主题,根据连铸的实际问题结合我们自身的能力,最终确定以“降低连铸保护渣消耗”为入手点,因为保护渣的利用率不高,影响成本的浪费;增加员工的劳动强度,每次停机清理任务繁重;保护渣的吹损进入二冷室后,影响水质和喷淋,间接影响铸坯质量。当主题确定后每个圈员都非常兴奋,大家心里都有了前进的方向和追求的目标。辅导员也鼓励我们把主题做好,并叮嘱有任何困难及时提出来,帮助我们一起解决。 

依据2023年10月、11月、12月的消耗数据:0.39kg/吨,0.41 kg/吨,0.40 kg/吨,我们分析具体原因,并针对问题点设计改善对策。在这个过程中,大家经常利用业余时间进行研讨,记得第一次制作的“保护渣调压净化布料器”上线使用后效果并不好,圈员们互相鼓励,把解体的“保护渣调压净化布料器”拿到会议室研究。值班作业长李锦奎说背面料场里的隔板数量少,隔板间隙大,造成保护渣从风管流出。发现了新的问题,大家就带着问题点继续研究,增加了隔板后再次上线,经过试验,每次使用时风管排出的保护渣接近于零。这证明我们的改进措施是行之有效的,试验成功后,推广到二号机六个流共同使用。现在这个项目正在申请专利,这使我们的圈员们信心倍增。

通过一系列的努力,保护渣的消耗在2024年就达到了目标值:1月份消耗0.339 kg/吨,2月份消耗0.340kg/吨,3月份消耗0.341kg/吨。

凭借良好的效果,我们的主题在公司发表上取得了第一名,这是对全体圈员的认可和奖励,我们通过参与自主管理活动获得了巨大的成就感。圈员们都说,在完成本职工作的同时,终于明白了如何参与到公司的管理过程中,尽自己的努力,做一份贡献。


降低连铸保护渣消耗

保护渣的作用是提高铸坯质量,但是由于生产时风力吹损、喷渣管与实际使用不匹配 、人为加渣不规范等多种问题,造成实际生产保护渣大量浪费。全体圈员以降低保护渣浪费、减轻员工劳动强度、改善作业环境作为前进的动力,大家心往一处想、劲往一处使,进行了大量的数据收集和论证,最终依托数据分析锁定人为、设备、环境、方法四方面因素。人为原因主要是员工添加保护渣时成本意识不强、加轧工具简陋,造成保护渣洒落浪费的现象;设备原因主要是保护渣加渣设备待完善,风携带保护渣的吹损、喷渣管末端设计不实用、输送风压大小不恒定、保护渣存放箱下渣口管壁薄;环境原因是由于作业现场风机正对结晶器,把喷出的保护渣部分吹散,造成浪费;方法原因主要是保护渣下渣量不能与拉速自动匹配。

逍遥圈是如何解决这些难题的呢……

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制作保护渣调压净化布料器

为解决以上问题,全员讨论决定制作“保护渣调压净化布料器”来解决自动加渣系统中风带来的吹损。利用保护渣是圆球状的固体小颗粒且流动性好的特点,借鉴机械分离中的重力沉降和离心沉降的方法,设计一个装载保护渣容器。

方案一

首次设计容器水平放置在中间罐底部,因流动截面积的扩大而使颗粒与气体间产生相对运动,颗粒向室底作沉降运动。只要在气流通过降尘室的时间内颗粒能够降至室底,保护渣粒便可从气流中分离出来。因容器空间有限,圈员在内部制作挡板辅助,协助把保护渣和风分离,保护渣靠重力下落到容器底部,通过下渣口流入到结晶器内,风从侧面的排风管排出。但上线使用后效果不佳,有料仓容积小,保护渣从进料口到出气口距离近,重力沉降作用不明显,气力带的保护渣在进入容器后没等保护渣完全沉降,就到了排风口位置,导致一些细小的颗粒扔随风管流出浪费。

方案二

于是对保护渣调压净化布料器进行了二次改善,从改变形态,调整存放位置,增加高度,内部构造4个方面入手。在内部增加了隔板,反复实验调整隔板的高度、间距和倾斜角度,再次上线试验成果,记录好运行数据,每次使用时观察风管排出的保护渣接近于零,保护渣利用率达到 95%,该项目已通过公司审批申请专利,并推广到二号机六个流共同使用,效果良好。

制作过程


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改善自动加渣装置

保护渣喷渣器扇面大,而结晶器口小。于是重新制作喷渣嘴形状,将原有的散面下渣口改为双侧下渣。

输送风压比较大,调节时没有恒定数值。经过圈员不断调试,现场跟踪反馈,最终确定风压由原来的0.632个压调整为0.45个压最为合适;同时由于压力降低还节省了氮气消耗。

保护渣存放箱下渣口管壁薄,长久摩擦造成破损会导致保护渣从破损处外漏,于是用角磨机把原来的薄管壁切掉,重新焊制相应尺寸的厚壁铁管,从而增加了管口的耐磨性,并把此处定为点检项。


改善前

改善后

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拉速调整

2号连铸机,拉速波动后,保护渣下渣量无法自动调整,造成拉速与下渣量不匹配,保护渣从喷渣口溢出浪费。圈员在现场跟踪调试,并做记录,得出下渣量与拉速相匹配的参数,并制作成表格贴在操作箱上供操作人员使用,操作工根据标准手动加渣系统,有效避免了试错浪费。


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解决现场风机吹损

作业现场风机正对结晶器,风力会导致保护渣吹损,通过改善喷渣管前端喷渣嘴形状,把直筒形状改为鹰嘴形状向结晶器口探深1厘米,并制作挡渣角铁,有效防止风机吹损带来的消耗。


通过设计和改造,吨钢消耗保护渣由原来的0.40千克/吨降低为0.325千克/吨,降低保护渣消耗同时又节省氮气消耗量,保护渣和氮气节省成本创造年效益39.30万元,并且提高铸坯表面质量,减少铸坯内部缺陷,降低员工劳动强度。自主设计研发的“保护渣调压净化布料器在2号连铸机取得显著成果后,向1号连铸机进行推广,逐步上线使用。


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