5#炉二均氮气改造加电动控制阀门
1.
日常生产过程中,为防止积尘导致阀件卡滞,岗位人员需定时上炉顶操作阀门吹扫,劳动强度较大。炉顶一均煤气阀门运行偶尔发生异常,需使用二均氮气系统以维系压力均衡,原有手动阀门具有局限性,无法迎合远程操控的需求,如果持续开放会造成氮气资源的浪费。对标了解磐石建龙炉顶二均阀门的运行模式后,对5#炉炉顶二均氮气手动阀门进行改造,安装电动控制阀门,并于二楼操作室内安装远程控制操作箱,可远程开关控制,更加高效。
改善前
改善后
提出人:炼铁厂王晟、徐洪亮
180平成品筛下料漏斗增加缓冲隔板
2.
180平成品筛到成三皮带落差4米,成品块状烧结矿直接落下后会被摔碎,降低了烧结矿的粒度组成,不利于高炉生产。在漏斗上部和中部各增加一块延长台阶,使烧结矿经过两次缓冲滑落到皮带上面,削弱烧结矿落下过程中的撞击强度,改善烧结矿粒级分布,经技术中心联合取样验证烧结矿大于10㎜粒度由改善前58.47%提升至改善后68.59%,提升了10.12%。
改善前
改善后
提出人:烧结厂韩振
二冷水系统管道过滤器加装进口均压阀
3.
由于二冷管道过滤器需要定期清理过滤网,每次清洗前都需要打开进出口总阀,投用过滤器,但由于总阀进水口一侧压力达到1.8mpa,阀门出口一侧处于真空失压状态,阀门两端形成1.8mpa压差,阀门无法正常打开,过滤器无法投用,二冷水只能走旁通,造成连铸产线二冷喷淋水嘴堵塞,不仅增加劳动强度,还会因水质制约产线铸坯提速。在管道过滤器进口总阀门两端加装DN100,PN25规格闸阀,当过滤器投用时,先将均压阀打开,使过滤器进口总阀门两端管路及过滤器内充满水,这样阀门两端就形成均压,压差归零。总阀能够轻松打开,避免因过滤器无法投用影响二冷喷淋水质,制约生产提速。
改善前
改善后
提出人:炼钢厂高永生
安装废钢车辆倒车语音提示
4.
废钢车辆倒车语音提示音量较小,无法有效进行语音提醒,主控楼前人员行走遇废钢车辆倒车时存在安全隐患。在主控楼前安装摄像头及喇叭,天车会议室内安装录音机及远程IO装置,利用python采集摄像头区域入侵报警信号(划定指定区域)。截图标注废钢车辆危险区域图片,当图片符合危险区域入侵时,录音机输出端所加继电器吸合,进行语音提示,提醒来往行人,防止事故的发生。
改善前
改善后
提出人:炼钢厂刘凯东
设计制作新型状定尺机后跨线梯台
5.
定尺机后跨线梯台人员流动大,现只有一个带焊纹的梯板和一个距离电机较近的小梯体,没有护栏,牢固性差,作业人员行走和挑料等作业十分不方便,上下梯板还常踩踏临边电机,存在安全隐患,也影响作业速度。选取印花铁板、铁管等材料,结合现场设备分布情况,设计制作长尺寸、L型,带护栏及新踏梯的跨线梯台,亮化防锈,提高现场安全管理水平。
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改善后
提出人:轧钢厂魏延松
改造4号剪前磁力链编码器及线路
6.
棒材4号剪前磁力链改造后,其中的测长编码器与原设计安装方式不同,需要频繁拆装,影响编码器使用寿命,增加停机更换时间也增加了劳动强度。修旧利废,对下线编码器进行改造,改变编码器直连安装形式,实现更换磁力链时不拆装编码器,避免了对编码器寿命造成的影响。这一改造,节省备件费2.3万元。
改善前
改善后
提出人:轧钢厂孟凡伟
340t锅炉脱硫白灰排放口氮气管线改造
7.
340t炉脱硫白灰排放口的氮气吹扫管线开关阀门位处狭窄,原有管卡紧固力小,一旦管内氮气压力大,胶皮管就会脱开,白灰喷出存在安全隐患。更改管线将氮气管操作开关安装到排放口侧面的安全区域,同时重新制作管卡,加强固定,并在排放口处安装一个防护罩。通过对脱硫白灰排放口氮气管线进行改造,消除了安全隐患。
改善前
改善后
提出人:制造管理部张杨、张抚胜、朱梁瑀
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