每天上午11点,关注我学习更多水处理知识!
编辑|胖先生的水处理日记
来源|水友投稿
以下正文:
大家好,我是胖哥,欢迎阅读我的水处理日记。
今天的内容,是一篇水友的投稿。
话说我好久都没有收到水友的投稿了,甚是想念那种不劳而获的滋味
您各位是不知道啊,每天更新一篇原创千字专业知识类长文的压力,耗损的精力,比上班画图、做实验可累多了。
那位说了:
“胖哥,我早就想问了,你天天这么写,难道上班不用干活儿了吗?”
这可就是一个悲伤的故事了,公司要是有活儿干,我还用费这个牛劲,自己跑网上来找食儿吃吗?
要知道吃这口饭,可真的太难了!
且不说我为了写文、做课、授课费了多少精力和时间,还把自己这十多年来的经验感悟,都毫无保留的掏了出来。
要知道在这个年代,大家秉持的都是教会徒弟饿死师傅,能遮则遮能捂则捂,像我这么有啥说啥毫不遮掩,估计不知道被多少人暗自打上了一个“DSB”的标签了......
但就算如此,还是有水友不买账,加了好友后,也不报名也不付费,上来就问问题,一分钱都舍不得花。
我还不能说什么,一说就遭怼:
“不就说几句话打几行字吗,又不是多费劲的事儿,值得当要钱?”
“你是想钱想疯了吧?”
整得我是无语至极,合着我一臭写公众号的,就活该给人免费服务,我的时间就不是时间,我的成本就不是成本......
想想真是悲催。
所以奉劝各位,如果您的公司还有活儿,还能给按时开支,请一定要珍惜它,自己赚钱自己花,压力不是一般的大啊!
反正也说到这了,我也不装了。
没错,我做公众号的目的就是为了打野赚钱!
所以,如果您有以下需求,都可以联系我解决哦:
(1)系统性的水处理课程学习;
(2)污废水处理工程师办证;
(3)评职称缺论文;
(4)现场运营出问题,想找人帮忙看看解决;
(5)有项目要做设计、出图纸;
(6)各种水处理小试、中试设备制作,包括但不限于UASB、AAO、絮凝沉淀、电催化、臭氧催化、湿式氧化等;
(7)项目调试、运营;
(8)针对企业技术人员的技术培训,线上线下都可以。
总之,只要不是让我自掏腰包垫钱的活儿,我都接。
好了,多余的话不说了,咱们来看下粉丝的投稿吧。
奔着文章题目进来的水友,肯定纳闷:
“气浮不用PAM?那絮体能好啊,你到底懂不懂水处理啊!”
懂,肯定懂哈~
那位又说了:
“既然懂,为啥还不用PAM,莫非是嫌贵?”
诚然,阴离子PAM相较于阳离子PAM来说,虽然便宜不少,那也是一万多块钱一吨的药,可不便宜!
但水友他们不加,也不是因为贵。
那到底是怎么一回事儿?
您且别急,咱慢慢唠。
原来水友是在浙江绍兴那边一家做印染的企业干水处理运营的。
他们这个厂的污水处理工艺流程,大致如下所示:
▲水友污水厂的工艺流程图
工艺不复杂,但有个新名词可能很多人都没听过:
“MCR是什么玩意儿,真不是写错了,应该是MBR吧?”
真没写错哦!
MBR的英文全称是Membrane Bio-Reactor,翻译为中文就是膜生物反应器。
而MCR的英文全称是Membrane chemical reactor,翻译为中文就是膜化学反应器。
为何称为膜化学反应器?
拆文解字,咱一个个来看:“膜”、“化学”、“反应器”。
顾名思义,“膜”主要是指分离膜过滤介质。
“化学”在这里是指化学反应器,就是污水一级处理中的物化工艺。
“反应器”是指功能设备。
那么连起来就是应用于污水处理工艺中物化工艺的分离膜设备。
目前MCR在线路板的酸洗水应用较多,在车间排水后端通过加碱,使水中游离的金属离子转化成氢氧化物沉淀,然后进入MCR膜池。
和MBR一样,MCR也会通过抽吸泵直接通过膜过滤将清水抽出,沉淀物留在膜池内,并且这些沉淀物无絮凝剂与助凝剂,成分较为单一,具有可回收的价值。
但水友的这个现场中,MCR不是为了回收金属,单纯就是为了对二沉池出水进行悬浮物、硬度和硅的去除。
那位说了:
“这玩意儿不就是个超滤膜组吗?和反渗透一起构成UF+RO系统来进行中水回用的?”
这么理解也没错,不光MCR,MBR也是超滤啊!
但这里面的超滤,和传统UF+RO的模式,还是有点不同的。
前者采用的是帘式中空纤维膜,且为死端过滤,靠曝气抖动减缓膜堵塞的速度。
后者采用的是管式膜,且为错流过滤,靠牺牲通水量来减缓膜堵塞的速度。
但这两种情况都得定期反洗,这点是一样的。
水友现场的MCR膜池,共分隔成3个小膜池,每个小膜池分配三个膜架,气浮出水均匀分配进入MCR膜池。
和MBR一样,MCR的所有运行步骤,也是受到既定的PLC程序控制。
水友的这个印染污水站,处理水量Q=2500m³/d,但现场二沉池出水COD,长期在160mg/L徘徊。
经过和MCR厂家沟通后,对方建议最好让进MCR的水COD≤150mg/L,就想着在二沉池后加一个平流式气浮,保证出水COD在150mg/L以下。
经过现场运行后发现,二沉池出水在气浮处理后,出水COD可以由160mg/L下降到150mg/L以下,浊度由15NTU下降到0.5NTU以下。
注意,此时的气浮加药,是包括了PAC和PAM的,其中10%浓度的PAC用量为0.5‰,1‰浓度的PAM用量为1.5‰。
但很快,水友就发现了一个坏现象。
当气浮单元使用PAC和PAM药剂后,MCR膜的运行稳定性会变差,主要表现为清洗频率增加、膜丝表面被污泥沉积、不易清洗等。
这个现象当时让厂家的人也困惑不已,按照他们以前的项目经验,膜丝不能堵得这么快啊!
那到底是哪里出的问题呢?
怀疑来怀疑去,大家的目光最后还是瞅向了PAM。
没辙啊,现场就属它最粘,嫌疑最大!
为了进一步确认到底是不是PAM的影响,水友和厂家人员分别进行了两组实验。
其中一组在气浮单元内继续投加PAC和PAM。
而另外一组,则只在气浮单元内加PAC,不用PAM了。
通过连续对出水进行检测,发现单独使用PAC的气浮出水,COD要比同时使用PAC和PAM的出水高约5%,浊度高约40%。
但经过MCR处理后的出水,两者的COD相差并不大,但浊度仍旧是用PAC+PAM的,要比单独使用PAC的更低,但幅度在10%以内。
这个结果说明气浮单元内投加PAM,对于MCR出水浊度下降还是很有帮助的。
但要是从MCR膜反洗的频率和效果来看,就又是另外一番光景了。
从连续出水检测数据可以看出,在气浮中投加1.5‰的1‰1浓度PAM时,出水浊度在10NTU以下,水质比较清澈,膜池内浊度也不高。
然而前三天内流量从15.9L/(m²·h) 降至12.2L/(m²·h),负压从-0.023MPa变为-0.042 MPa。
起吊膜架时,可以发现膜丝表面沉积许多污泥,甚至许多地方已经成小块状,污泥块还有黏性。
采用高压水枪冲洗,然后再采用片碱+次氯酸钠浸泡清洗、酸浸泡清洗,且经过长时间曝气、浸泡后,才能将表面的泥清洗干净,恢复通量至15.0 L/(m²·h)。
总之,膜丝一旦被PAM形成的黏性污泥糊住后,要想洗出来,那可费劲了!
反观未投加PAM的那一组实验,虽然有小颗粒悬浮物跑出气浮池,进入了MCR膜池,但也明显降低了MCR膜污染速率。
同样连续运行6天,当气浮未投加PAM时,虽然出水浊度在20NTU左右,含有微量悬浮颗粒,膜池内浊度上升至70NTU。
但从数据可以发现,流量衰减速率变慢,负压上升变慢,6天内从15.9L/(m²·h)降至12.9 L/(m²·h),负压从-0.020MPa变为-0.038MPa。
起吊膜架时发现膜丝表面有污泥沉积,但是没有沉积成块的污泥。
沉积在膜丝表面的污泥经过高压水枪冲洗很容易擦干净,再经碱洗曝气就能彻底将表面的泥清洗干净,恢复通量至16.0L/ (m²·h)。
不但清洗时间明显缩短,清洗后的运行时间也变长,且更加容易恢复通量。
总之,水友他们最后决定取消气浮池的PAM投加,改用单独PAC投加。
这下您各位知道为啥,人家要不用PAM做气浮了吗?
所以说,干环保其实没有特别固定的套路,一切都是为了目的服务的,只要目的达成了,那就是好手段~
好了,今天的话题咱们就说到这。
如果您还有别的不同意见,咱们留言区见。
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这样您再报名时,就可以一口气从头看到尾,而不必再等我一星期两次的直播了。
那位说了:
“看直播可以现场提问,看录播没有答疑啊!”
不是这样的,报名课程后,我这里是负责答疑的。
就算你看的是录播,遇到哪里有问题了,也随时可以给我留言,我会挨个解答的。
所以其实看直播录播的效果,都是一样的。
甚至于是录播更灵活方便,什么时候想看都行,反正没有时间限制。
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