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编辑|胖先生的水处理日记
来源|水友的故事
以下正文:
大家好,我是胖哥,欢迎阅读我的水处理日记。
前面一篇文章中,我对实验室小王,讲述了一种快速测量实际AO系统中硝化速率的方法。
如果您还没有来得及查看那边文章,可以点击这个链接阅读:
985环境工程研究生,精心设计的水处理试验,被我三言两语就给否定了!
那篇文末,小王还特意追问我说:
“胖哥,AO系统中的好氧池硝化速率我会了,那缺氧池的反硝化速率呢?”
“毕竟咱们得缺氧池,可没有像好氧池那样,分成了等容积的7条沟啊!”
要说我们这位小王同志,聪明的时候是真聪明,可笨起来也是真笨......
我哀叹一声,用幽怨的小眼神看着他说:
“大哥,就算它不分格子,你就不会沿着它的池长,等分成几个阶段,然后再分别取样不就得了?”
小王一琢磨也就回过味儿来了,重重跺了一脚后,长叹一声后说道:
“唉,胖哥,让你见笑了!”
我摆摆手,随即又问了他一句:
“那你说,在测试所取水样时,应该测总氮、氨氮还是硝态氮呢?”
小王这次没急着回答我,先是思考了一阵后再说:
“胖哥,我觉得应该测总氮和氨氮,然后在做数据的时候,咱们用总氮-氨氮的数值,来表示此刻水中硝态氮的值。”
我哈哈一笑,说:
“这次你还真没说错,毕竟反硝化的产物可不一定就是NO₃⁻-N,万一里面还有NO₂⁻-N呢?”
“要知道,咱们实验室目前还测不了NO₂⁻-N哦!”
“所以干脆就用总氮-氨氮来表示硝态氮的总量,就得了,反正这俩也好测!”
小王接着我的话说:
“至于数据的处理方法,也按照测硝化速率的方式就行是吧?”
我点点头说:
“没错,先按照设计进水量+内外回流量为总水量,然后用缺氧池池容算出总的停留时间来,再根据你等分的段数,算出每段的HRT后,再对应硝态氮做拟合曲线就行了。”
“得到拟合曲线后,再用斜率k除以污泥浓度,乘以24h,就能得出最终的反硝化速率了,单位kgNOx⁻-N/kgMLSS·d。”
小王想了一阵后,又提出了一个问题:
“胖哥,还有一个问题,我前段时间看资料,翻到了这么一个公式,你看看到底是啥意思。”
说罢,他翻起了手机,给我展示了一个公式:
SDNR20=0.03F/M+0.029
我一看是这个公式,就给小王解释说道:
“SDNR是英文Specific Denitrification Rate的缩写,指的是脱氮速率常数,SDNR20就是20℃条件下的脱氮速率常数。”
“如果是其他温度条件下的脱氮速率常数,可以按照如下这个公式计算。”
SDNRT=SDNR20×1.06⁽ᵀ⁻²⁰⁾
小王见我知晓,赶忙追问:
“这个公式里面还有食微比这个参数,食微比不是判断污泥负荷高低时才用的吗?怎么还和反硝化脱氮速率有关系呢?”
我也是很早前看的这个公式,到现在记忆也有点模糊了,仔细回忆了下再说:
“这个公式貌似是说,生物反硝化过程中,能够脱除的硝态氮总量,主要包括两部分:外源反硝化+内源反硝化。”
“所谓的外源反硝化,就是利用水中碳源作为电子供体,完成的反硝化反应。”
“而内源反硝化,就是利用细菌的细胞液作为碳源,提供电子完成的反硝化反应。”
“我记得资料里,给出的两者比例,一般是2:1,也就是内源反硝化的脱氮量,能占到外源反硝化脱氮量的一半。”
说完,我尝试给小王推导了一下这个公式。
NO₃⁻-N=AN×S+bN×Xv×t
式中:
NO₃⁻-N-反硝化作用总计能够去除的NO₃⁻-N,单位mg/L;
AN-外源反硝化作用中,去除单位硝态氮所需消耗的碳源数量,是传统C/N的倒数;
S-外源反硝化消耗的碳源,单位mg/L;
bN-内源反硝化消耗的污泥量,单位mg/L;
t-缺氧池的停留时间,单位d;
Xv-挥发性污泥浓度,单位mg/L。
针对这个公式进行变形,让等号两边同时乘以流量Q,即可得如下所示方程:
Q×NO₃⁻-N=Q×AN×S+Q×bN×Xv×t
两边再同时除以活性污泥总量,可以进一步得到这个方程:
Q×NO₃⁻-N/(V×Xv)=Q×AN×S/(V×Xv)+Q×bN×Xv×t/(V×Xv)
进一步销项,可得:
SDNR=AN×Q×S/(V×Xv)+bN×Q×Xv×t/(V×Xv)
根据式中各个参数代表的含义,可得Q×S=F,V×Xv=M。
两相一比,那不就是F/M食微比了吗?
看到这,小王露出了一幅开窍的表情,兴奋的总结道:
“胖哥你还别说,要这么看,缺氧反硝化速率那还真就与食微比有关,F/M越大就越不缺碳源,肯定有利于反硝化啊!”
我点点头,继续总结道:
“而Q×t=V,也即Q×Xv×t/(V×Xv)=1,所以最终的等式如下所示。”
SDNR=AN×F/M+bN
等我完全推导完毕,小王这次反而却有点不信了:
“胖哥,你说的对不对啊?”
“你自己也说了,内源反硝化脱氮效果能占到外源反硝化脱氮效果的50%,真要按照你这么说,那缺氧池的碳源投加量,不得至少节省个1/4啊?”
这下轮到我尴尬了。
说实话,我对内源反硝化的这个效果,也是不咋信的......
并且对于小王最开始给我看的这个公式,我也是有质疑的。
主要是AN的取值,有的资料给的是0.03,有的给的是0.3,整差了10倍。
我个人倾向于取值0.3,也就是如下所示:
SDNR20=0.3F/M+0.029
而bN=0.029mg/L,也是基于生活污水得到的一个数据,对于非生活污水也没什么实际参考意义。
按照这个公式来算的话,当F/M=0.05时,20℃条件下的反硝化速率SDNR=0.044kgNO₃⁻-N/kgMLSS·d。
要是不考虑这个内源反硝化部分的话,那么SDNR=0.015kgNO₃⁻-N/kgMLSS·d。
这差距可不是一般的大。
这也进一步说明,对于生活污水来说,如果F/M值越低,那么内源反硝化的脱氮比例,就越高。
但前面咱们也说了,内源反硝化的效果撑死也就外源反硝化的一半。
也就是说,要想达到相同的去除率,那么内源反硝化停留时间,至少也得是外源反硝化的一倍才行。
显然,要是根据规范上的停留时间来设计的话,那内源反硝化估计也是发挥不出来太多的效果的。
这让我想到了号称能够原位消减污泥产量80%以上的LSP工艺。
▲挂满生物膜的LSP填料(原来是白色的)
恰好前几天有位水友和我聊起了LSP。
水友说他们那边的系统,缺氧用的是流动填料,类似MBBR一样,好氧用的是上图所示的填料。
整个系统采取纯生物膜的模式运行,没有悬浮污泥,也没有污泥回流。
总的来说,LSP这个工艺,从前到后的每个隔断的负荷,必须是前高后低才能实现污泥减量,而这个效果就是通过填料附着大量的生物膜来实现的。
LSP每个隔断生物膜的生物相也会有明显的区别,低浓度时纯膜运行,高浓度时也可以泥膜混合运行,通过每个隔断的SV30也可以观察到污泥减量的效果。
总之,这个工艺最大的一个特点就是大,缺氧池也大,好氧池也大,污泥浓度也高。
要是按照咱们上面的推理来看,那这个LSP工艺的内源反硝化效果应该是嘎嘎好的。
也就是说,LSP工艺对于外碳源的投加量,要低于传统AO脱氮工艺缺氧池的需求。
碳源加的少了,肯定也会进一步的降低剩余污泥的产量。
难道完美的闭环,就是这么产生的?
不知道熟悉LSP工艺的水友,能不能来证实下。
好了,今天的话题咱们就说到这。
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