用离心机给剩余污泥脱水,结果出泥和拉稀一样,愁死现场的工程师了!

文摘   2025-01-01 11:02   四川  

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编辑|胖先生的水处理日记

来源|学员群

以下正文:

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今天这个话题,来源就是学员群里面大家讨论的一个案例。

话说某位刚入职没多久的现场运维工程师,因为老师傅有事儿暂时不能来上班,无奈现场脱泥车间的这一摊活儿,就落到他一个新人的肩上了。

老师傅走的匆忙,也没有好好告诫一番,新人工程师也不知这里面的深浅,就觉得看了几天老师傅操作,感觉也不难,于是就这么摸索着上手了。

这还能有个好啊?

果然没多久,现场就开始出问题了,不知怎滴,卧螺离心机开始闹肚子拉稀,再也出不来那种干呼呼的泥饼了。

新人工程师一下子就麻爪了,有心想调调,但就和老虎咬刺猬一样,无从下手,随便乱调了两下,也不见效果。

好在他报了我们的水处理技术培训课程,也加了咱们的学员交流群,赶忙开始摇人,联系场外嘉宾来助阵了。

大家先让他发了离心机出泥的照片来看,如下所示:

▲新人工程师发来的脱水污泥照片,基本上不成型

大家一看这个样子,首先得出结论:

“这脱完水的泥,含水率少说也得95%以上了,基本上和没脱一个样。”

Ps:根据经验,脱水污泥含水率85%以上就是流态,85%以下是塑态,67%以下是干固态。

大家首先怀疑他是不是没加药。

新人工程师信誓旦旦的说肯定加了。

至于加量,新人工程师说是进4.5吨的泥,同时进1吨的药剂。

大家又问泥是什么样的泥,药是什么样的药。

新人工程师说泥就是MBR那边排放的剩余污泥,但在进入离心机之前,先经过了一个污泥池,然后从池底用泵抽浓缩污泥。

这样的话,估计进离心机的污泥含水率在95%~99%之间,污泥池要是大点,含水率就低点,污泥池要是小点,含水率就高点。

Ps:具体这个污泥池多大,新人工程师也含含糊糊说不清,咱们就认为是95%含水率的污泥进入离心机吧。

如果含固率5%的污泥,4.5t的绝干泥就是0.225t。

而新人工程师说他配制PAM药剂时,是按照5吨药剂箱加10杯PAM固体溶解,杯子就是500mL的那种塑料量杯。

咱就按照固体阳离子PAM密度1.3g/cm³计算,相当于5吨水加了6.5kg,浓度1.3‰。

那么一吨药剂折算的固体PAM就是1.3kg。

相当于每吨绝干泥用药量5.8kg固体PAM,这个量还算正常。

但是如果他的进泥含水率没有95%这么高,那这个加药量肯定就是大了。

大家又问他除了PAM外,还有加PAC吗?

新人工程师说没有,一直都只是加一种药剂。

大家给他的建议,可以尝试和PAC一起加。

PAC可以配制成30%的浓度,然后投加量可以控制在10L/m³的附近梯度,或者通过小试试验确定最优投加量。

但新人工程师说他们从来都是只加PAM,没有用过PAC,以前效果都挺好,怎么到自己手里面就不行了?

大家给总结的原因如下所示:

(1)PAM药剂没有经过足够的熟化过程,尤其是冬天,如果没有充分搅拌就加药,很容易出现效果不好的情况。

但新人工程师一口否决,说他们搅拌的非常充分,至少1个小时起步,药剂未见明显的块块。

(2)有可能和生化系统的污泥龄有关,尤其是MBR系统,一般污泥龄偏大,偏向于老化,絮体颗粒偏小,污泥龄需要脱水时的转速就越大。

新人工程师说他们系统的污泥龄3~5d。

大家一听就迷糊了,MBR系统的污泥龄3~5d,这也忒短了吧?

但新人工程师也说不出个所以然来,大家也就不在追究这个问题了。

(3)离心机本身的问题,主要是差速,让他在扭矩允许的范围内再适当增加下。

所谓的差速,简单理解的话,其实就是主副电机的转速差。

为啥增加差速就能提高污泥脱水率呢?

这当然要从离心机的工作原理说起了。

说起离心脱水的原理,其实很简单,剩余污泥经离心机的进料管进入转鼓后,会在高速旋转产生的离心力作用下产生分层现象。

其中比重较大的污泥被往外甩,最终沉积在转鼓内壁上,然后靠紧挨转股的螺旋将污泥刮下来,然后推送出离心机。

而比重较小的水则处于相对靠里的位置,被收集后统一排出。

在这个过程中,如果污泥在离心机内停留的时间短,那脱水效果就差,如果停留时间长,那脱水效果就好。

如何控制污泥在离心机内的停留时间呢?

控制螺旋的转速呗!

在卧螺式离心机的内部,螺旋和转鼓的旋转方向虽一致,但转速有区别。

如果保持转鼓的转速不变,那么降低螺旋的转速,是不是推泥的速度就变慢了?

推泥的速度变慢了,是不是泥在转鼓内停留时间就变长了?

并且差速越小污泥就越,且螺旋每旋转一个差速周期所推出的固渣量相对较多,所以螺旋的推料扭矩就会变大。

所以通过控制两者的转速差(也就是主副电机的转速差),就可以实现调节污泥脱水率的目的。

不过需要注意的是,你不能无限制的往小里调差速一定要按照人家的说明书调。

否则长时间超负荷运转,那么大的扭矩,迟早会搞坏设备的。

但脱水率和处理量是成反比的,你要求出泥量干,那么整体的处理量肯定就小,就看你如何取舍了。

▲卧螺式离心机污泥脱水的原理示意图

咱话又说回来,大家在排除了药剂问题后,就继续问新人工程师的差速是多少。

新人工程师说现在的差速是20和25,以前的差速是22和28。

Ps:他说的可能是主副电机的频率,而不是转速。

▲新人工程师厂里面使用的离心机控制柜(显示的应该是主副电机的频率)

▲某位水友展示他们运行正常时的控制画面(扭矩4.3Nm,差速2.57rpm)

▲另外一位水友展示运行正常时的控制画面(扭矩38.8%,差速2.1rpm

大家建议他在扭矩允许的范围内,适当降低差速,这样就能得到含水率更低的污泥。

除此之外,还有人建议他检查一下离心机出水口的液位挡板。

▲液位挡板

如果这个挡板高度过高的话,转鼓内积攒的水位过高,也容易让水重新回到另一头的出泥口,从而增加出泥的含水率。

除此之外,也有人建议他检查下最近进泥的情况,是不是本身的含水率就太高了,或者含固率太高了,都不好。

例如原本运行时污泥的进泥浓度就是12000mg/L,现在一下子搞到了30000mg/L,那按照原本的加药条件来运行的话,可能就不行了。

因为污泥浓度过高,加药量不变的话,形成的絮体可能就不那么好了。

这时候要不就恢复进泥为原有的情况,要不就降低进泥量,要不就只能重新适配药剂用量了。

总之,对于离心机处理污泥的含水率过高的问题,大家总结了如下3点:

(1)PAM调理剂配型是否合理,药剂用量是否合理,是否能够形成足够大的絮体。

(2)离心机差速不宜过大,要保证污泥在离心机内有足够长的停留时间,这样才能获得更低含水率的污泥。

(3)如果进泥含固率大,则应减少进泥量,如果超过最佳投泥量,则含水率就会升高。

好了,今天的日记内容就写到这里吧。

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