近期,由公司钻修技术中心承揽的纯56-侧斜32、樊11-侧17井侧钻施工投产后喜获高产工业油流,这一成绩充分彰显了公司在大修侧钻领域的技术实力,也标志着公司与纯梁采油厂在合作开发方面取得了阶段性胜利。
今年以来,井下作业公司通过创新工艺技术、配套自动化装备、优化经营模式等措施,有力推动大修侧钻业务提质提效。1至10月份,累计完成大修侧钻井53口,与同期相比增加3.92%。
坚持技术引领
激发提速动能
纯56-侧斜32井是纯56块的一口开窗侧钻井,该井开窗点井深2080米,完钻井深2541米,裸眼段长461米,开窗点深,且地层掉块严重。
为解决该井实际,钻修技术中心积极与甲方沟通协调,将钻井液比重设计提高至1.35g/cm³,严格控制钻井液性能指标和油层保护材料的使用,通过高效钻进减少钻井液对油层的浸泡时间,加强井壁支撑,从而达到保护油层不受损害的目的。
同时,根据该井地质情况优选加厚刀翼PDC钻头,配合使用三维振荡稳定器、大功率动力钻具辅以高压泵橇的动力输出,一趟钻完成套管通井、刮管等工序,实现仅用3.9小时完成开窗作业,连续三天日进尺超百米,全井平均机械钻速高达7.43米/小时,钻完井周期比设计周期提前0.67天。
今年以来,钻修技术中心大力开展侧钻提速提效活动,通过引进应用850型修井机、高压泥浆泵橇、二层台机械手、气动卡瓦等高端化、智能化装备,多管齐下不断提高施工效率。
◆平均机械钻速由2.17米/小时提升至5.69米/小时;
◆小井眼侧钻日进尺突破165米;
◆拔套侧钻日进尺突破850米;
◆拔套侧钻平均钻完井周期由上半年的9.84天缩短至8.63天;
◆开窗侧钻平均钻完井周期由一季度的37.59天缩短至17.18天。
强化安全管理
提升队伍战斗力
2024年,钻修技术中心积极响应上级工作部署要求,全面推进基层队伍网格化管理,对安全生产责任制“两清单”进行全面修订,细化完善清单内容。大力推进“十队示范、百队提升”队伍建设工作,在加强巩固浅钻(侧钻)4队、侧钻13队工作推进成果的基础上,积极开展中心其他4支队伍的安全管理提升工作。
为夯实设备本质安全要求,钻修技术中心本着“早动手、占主动、见实效”的原则,从严抓实设备基础保养管理工作,对现场设备进行全面检查维修保养,做到检查细致、措施到位、整改到人,不断提高现场设备“三化三零”管理水平。今年以来,已开展隐患排查1692次,自查问题567项,均已全部整改。
同时,针对新引进使用的自动化设备,该中心聘请厂家技术人员进行专业培训,进一步提高员工对新设备的了解和操作技能,并抽调各队电气工程师,组建12人的服务小组,确保自动化设备在施工过程中的安全、高效使用。
持续精益管理
实现提质增效
作为公司精益管理试点单位,钻修技术中心第一时间成立精益管理推进小组,围绕“提升技术、压减成本、减轻负担、增创效益”等方面开展相关工作。
在精益管理团队指导下,通过调研与交流学习,该中心明确了以营造精益氛围为使命、以提速提效为目标、以班组试点为手段、以课题和激励为保障的运行思路,并配套制定精益课题改善大日程计划,通过项目组模式严格推进项目的按表运行。
针对现场的痛点难点堵点,中心大力推行“月行一善”活动,对现场发现的64项问题进行ECRS改善,先后完成钻台挡风墙、地面管线组吹扫装置、泥浆泵连杆连接装置等一系列改善案例,在减轻员工劳动强度的同时,极大提高工作效率。
针对以往侧钻队物资设备较多、搬迁车辆需求量大、搬迁用时较长等问题,该中心专项组结合ECRS改善表对搬迁过程进行统计,运用精益管理工具形成了针对数据的Top3分析,从车辆合并、冗余物品统计优化,以及瘦身减配方案三个方面进行综合发力,提高搬迁时效。
实施精益管理以来,该中心实现单井侧钻周期平均从41天降至33天、侧钻作业(开窗、钻进、扩眼)时效提速25%、侧钻搬迁物资从44车降至36车等6项改善预期目标。
此外,该中心贯彻落实单井单项目管理,将绩效考核分为“单井预算编制、单井成本核算、单井考核兑现、绩效分配”四大模块,通过对每个单项成本及搬迁周期、各项外协劳务等项目进行超节点对比,设置每项成本的考核比例,实现全成本预核算,进一步激发全员提质提效、降本增效的积极性和主动性。
素材:郭宜林、耿洪正
编辑:李佳
图文审核:魏东生、刘爱君
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