尖兵突破 | 总部工厂:找准挖潜“支点”,降本增效“突围”!

汽车   2024-12-09 17:00   辽宁  

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为实现2024完美收官,天津(总部)工厂搭载四季度立功竞赛平台,全力促进党建经营深度融合,聚焦极致降本,打造车体部样板工程,以活用余力为挖潜“支点”,多维推动极致降本“突围”。



合并课题、优化解决

夯实极致降本基础



在产能调整下,闲置设备占用现场面积、固定资产闲置等一系列成本问题出现,车体部组建现场课题攻关小组,推进课题合并解决。他们围绕自动化、作业安全和生产能率等制约生产因素,梳理闲置设备数据,从参数适配度、机能适用度等角度研究项目可行性,完成闲置设备在瓶颈改善课题中的最优配置,解决疑难课题5件,节省新设备投资成本460万元,为极致降本奠定坚实基础。



改善现场图片



活用TPS、多措并举

实现极致降本新突破



结合四季度生产计划,车体部打破常规,活用TPS思维,技室联合现场,调整部品产能余力,递减人工和能源,蹲点调研工艺流程和设备运转状态,提出“制件合并生产”和“优化设备使用率”的解决对策,并以部品科涂装现场为试点,推进正味化改善(缩短设备待机/空转时间)和集约化改善。尖兵攻关缩短了电泳工艺流程、削减了设备空转时间,每年节省人工、能源、GPS和维护费用等成本超380余万元,实现极致降本新突破。



有价值作业、集约化改善现场照片



强本节用、内置业务

打通极致降本新通道



车体部围绕年度收益目标,聚焦节流重要源头“外注涂装业务”,突破思考,深挖部品涂装余力产能。组织技室判定技术变更可行性,大胆尝试黑涂部品内置化思路,通过对部品涂成技术、配比、流程等工艺的成功实测,第一期顺利推出10件高品质内置黑涂制品。该项改善每年可为公司节约外注成本600余万元,实现大幅“节流”,打通极致降本新通道。


黑涂部品内置化现场照片


下一步,天津(总部)工厂将继续以保全自立化为出发点、以工艺技术创新为突破点、以强化资材合规管控关键点、以全要素对标活动为改善点,多点发力、多管齐下,为公司完美收官2024持续贡献力量!


图/文 袁勤韬


记者 | 陶星夷


主编:胡怡晴

责编:霍春洋

终审:岳建华





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