今年以来,勘探开发工程部以“牢记嘱托、感恩奋进,创新发展、打造一流”主题行动为指导,锚定高质量发展目标,以精细研究评价夯实资源基础,以突破创新迭代提升技术水平,全力以赴完成全年目标任务。
聚焦勘探部署,加快落实增储阵地
▲李忠博 摄
他们制定详细的井位部署运行计划,与石勘院、高校进行联合攻关,开展重点地区技术交流,打牢研究基础。松北林甸区块新胜1井钻遇多套气层,在火石岭组火山岩和沙河子组砂岩测试中日产气达到6万方、凝析油3方,松北林甸断陷勘探取得重大突破,为建设油气上产新阵地奠定基础。
聚焦气田开发,全力完成产量任务
▲张凯 摄
他们积极推进气田储层精细刻画、油气富集规律研究,高效完成年度产建井部署任务。截至目前,完成全年部署开发任务目标的192%。多口气井获新突破,其中,在查干花部署的查2-5井日产气量4.58万方,进一步证实查干花气田的开发潜力;聚宝山部署的北12-4井,火石岭组常规测试获得日产气1.7万方、日产油50方,实现油气双突破。加强老区控递减工作,优化完善“一井一策”,抓实气井分因素管理,将综合递减控制在16.9%以内。
聚焦效益驱动,推进油田降本增效
▲张凯 摄
他们坚持产效益油的原则,在去年均衡压驱试验取得良好效果的基础上,迭代提升一项主要技术,建立两个方面的选井标准,形成了三种压驱模式,开展均衡压驱和“压驱+”技术,产能效果提升显著。截至目前年增油8000吨。充分利用油气田产出水和峰谷电价特征精细注水,节约成本费用515万元。
聚焦技术迭代,持续提质增效降本
▲杨瀛 摄
钻井通过三轮次技术迭代提升总结固化了5项瘦身井提速技术,科学优化钻井工艺技术,充分论证了小尺寸井身结构的可行性。截至目前钻井周期同比缩短10.42%,复杂故障时效较去年降低57.85%,钻井工程投资较去年降低16.1%。
储层改造深化二氧化碳-岩石作用和复合压裂裂缝扩展机理研究,优化二氧化碳复合改造工艺,CO2复合压裂技术效果显著,对比同区同层临井常规压裂工艺增气1.5亿方。
加强压裂试油气工程管理,实现降本,以实际水马力奖优罚劣,单井费用降幅8-10%;泵送桥塞工程服务费用降幅24%;裂缝监测技术较前期降本73%;整合管理试油气工程,工程费用下降5%。
加强采油气工程管理与技术保障,采用阶梯价格模式、风险合作模式、增气降本模式等优化技术服务费用,大力推进机采延寿、电驱气举技术降本,采油气工程降本918万元。
优化地面工程投产工艺,确保新井试采初期含探井产量“颗粒归仓”。实施金山气田、龙凤山储气库站内汇管等配套管网改造,提升天然气输气质量,截至目前,利用甲乙方管道联合输气160万方,创效显著。
全面推进以标准化设计为基础的地面标准化结算方式,实现井场结算全面清单定额化。将井场原安装、土建等400项专业定额优化成23个标准化结算模块,签证变更实现量化、定额化、规范化,大幅减少管理流程节点。
目前,他们按照公司党委部署,深入开展“奋战九十天,安全多创效”行动,聚焦“351”资源拓展工程,积极组织启动林甸三维地震项目准备工作。积极谋划部署2025年井位部署,为公司油气高效开发打牢基础。积极推广低成本钻完井工艺技术,优化二氧化碳复合改造工艺,全力以赴冲刺全年目标任务。
图文:勘探开发工程部
编辑:康超男
审核:张万东