对于开发了将近30年的老气田
什么是最大的效益?
答案是稳产。
在剔除每年合理的运行维护成本前提下,老气田稳产时间越长,所创造的效益就越大。台南气田曾经是涩北气田中的一个主力气田,现已进入开采的中后期,许多老气井含水高、产量低,上产稳产是大目标,也是大难题。
为打赢今年老井稳产攻坚战,采气一厂技术研究中心按区块成立措施挖潜小组,台南项目组由三位年轻充满活力的80、90后组成,分别是权芳、聂鹏程、李睿,他们常年扎根一线,怀着“方气必争”的理念,天天与几百口老井“斗智斗勇”。
2023年12月中旬,110KV三湖变电站投运时因压缩机停机,导致日产气1万方的台H3-10井被迫停产,这一关井后它彻底“病倒”了,可把台南项目组急坏了。“上措施!”三个人异口同音地说,结果第一次救治并不理想,因连续油管冲砂在油管内遇阻,无法开展集中气举,台H3-10井毫无起色。
这次作业失败,并没有挫败三个年轻人的锐气,那段时间他们更加频繁地在现场和办公室间往返,不断探索和尝试解决问题的有效途径。“一定要找到气井衰减的症结和规律,制定适合它的‘药方’。”三人群策群力,相互打气。
不久,经过商议后,三人决定开展第二轮常规冲砂“救治”,结果管柱断脱,水平段打捞失败,“糟糕!这下彻底变成停躺井了。”
“大修难度大,花费经费高,咱们得从地质入手想想办法。”组长权芳带头通过对生产数据、周边邻井情况、历史措施实施等分析,发现位于台H3-10南面约500米的台2-33补孔压裂后效果非常好,“咱们要不要给它也实施同样的‘药方’换个层,提高气藏垂向储量动用,瞄准剩余气高饱和度、中-低渗区域开展挖潜,在Ⅱ-3层组1-14-1、1-15-1和1-16砂体试一试?”于是,三人联合作业区领导、技术员、采气工等连夜赶到井场,联合“诊脉”,又制定出一个新的“救治”方案,将原来的生产层封阻掉,开展射孔调层。
这一剂“药方”下去,停躺的台H3-10不负众望,2024年4月22日,在完成改层射孔、压裂充填防砂作业,投运集中气举连续生产3天后,台H3-10井口油压由2.07MPa上升至2.34MPa,日产气5.04万方,大大高于停产前的气量,甚至高于台南气田单井平均产量6倍以上,曾经大家眼中的“问题井”变成了现在的“效益井”。听着管道中传来呲呲的天然气流声,三个人的脸上露出了如释重负的笑容。
“该井位于构造北翼腰部中低渗、高含气饱和度、高保压区域,这一次成功证实了弱-中水淹区具有较大的剩余气挖潜潜力,更为同类型气井解堵提供了宝贵的借鉴和参考。”聂鹏程将这一好消息迅速汇报给上级。
也许,随着地层能量的持续下降,台H3-10和其它老井还会出现新的难题,将面临更大的挑战。但不管遇到多大困难,他们都会竭尽全力,为每一口老井恢复生机。因为他们从戈壁荒漠里抢出的每一方天然气,都将化作下游用户脸上的笑容,每每想到这他们心中就充满力量。
文稿|杨蕊
图片|权芳 新闻中心媒资库
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