月度之星 | 冷轧厂七月“两型”员工

文摘   2022-08-31 12:19  

为深入贯彻公司全面深化“两型”员工队伍建设的重要要求,充分发挥广大员工主人翁精神,激发广大员工积极投身冷轧改革发展的积极性、主动性、创造性,起航“反应速度快、技术水平高、执行能力强、精神状态好、工作业绩优”的梦之队建设新征程。冷轧厂以“两升三降四确保”具体目标为牵引,以典型选树为抓手,深入挖掘、宣传身边的“两型”员工事迹,通过辐射带动作用,引导广大员工牢固树立“每个人都是自身岗位第一责任人”理念,主动作为,提升工作成效,努力打造世界最具竞争力的冷轧,为公司打造世界最高效率的绿色碳钢制造基地贡献坚实力量!



质检判定作业区  吴达飞


吴达飞作为质检判定作业区判定人员,在今年4-7月份期间,积极配合厂部安排,支撑D508机组质检岗位工作,过程中认真带教实习质检员系统操作和岗位各项工作流程,以及表面缺陷的认识和判定知识,管控机组产品质量,把控市场风险。7月份,吴达飞在材料自动综判系统推进优化工作中,主动思考,通过梳理自动综判逻辑,完成材料自动综判系统的优化,在系统操作上为作业区人员工作效率提升做出贡献。

硅钢彩涂机电作业区  周文杰


周文杰在点检过程中,发现彩涂机组缝合机在缝合时框架晃动严重,缝合机地脚螺栓被拉起,他通过对缝合机缝合原理分析,发现原设计的缝合机缝合方式存在很大的问题,这样的设计下模具液压缸一腔到底,无法控制缝合深度,与上磨具结合时缝合深度过大,上模具碰到机械极限止档导致整个缝合机框架受力过大,致使框架地脚螺栓被拉起造成缝合机框架晃动严重,同时可能会造成上下模具受到损伤,缩减了缝合机模具的使用寿命。根据现场实际情况,周文杰决定对缝合机缝合系统进行改进,将缝合机原有的位置感应限位改造成缝合深度控制限位,并将缝合机的地脚螺栓重新固定,改进后缝合机恢复正常,同时也有效保护了缝合机模具,延长了缝合机模具使用寿命,避免了重大设备隐患导致机组长时间停机的情况,为机组的稳定运行贡献了自己的一份力量。

综合管理室  余欣欣


余欣欣作为冷轧厂生产技术室综合事务员,诚恳待人,在工作中注重规范,把握细节,始终把加强学习作为自我完善和提高的首要任务,积极参与各项培训研修活动。在公司开展的员工“一人一表”及弱项短板提升举措工作中,主动了解员工岗位实际情况及弱项短板,利用各区域的专题培训讲解提升办法,深入现场对员工进行一对一辅导,为员工弱项短板提升举措的有效落实提供有力保障。截止7月份,余欣欣推进完成自主项目培训19项,支撑“传帮带”授课9项,协助生产技术室操维人员完成100%上岗。


2030单元2#热镀锌作业区  陈梓津


前期D208机组因生产后处理料导致下表面涂敷辊磨损严重,异物压入、漏涂缺陷时有发生,影响机组成材率,且涂敷辊使用寿命下降造成换辊过于频繁,涂敷辊消耗成本增加。陈梓津作为机组平整段操作,对现场辊涂机的机械零位和辊涂机参数进行重新梳理,提出对辊涂机机械零位的质疑,同时与点检配合对辊涂机通道线进行重新校零,并对辊涂机的使用参数进行优化。目前后处理产品漏涂及异物压入缺陷均已受控,辊涂机负载良好,涂敷辊使用寿命得到有效延长。

1750单元高强钢作业区  何海源


何海源作为高强钢机组的炉子平整段操作,在工作中事无巨细,在7月份提交岗位规范找茬2条,安全隐患排查2条,合理化建议1条。7月9日,当班在生产宽料产品时,出口取样机器人无法吸住样板,何海源立即针对问题查找原因,经过排查发现机器人的吸盘进气软管脱落,在将吸盘进气软管重新接上后,取样机器人恢复正常取样。在当班巡检发现出口打捆机旁的安全链条未挂上,存在人员误入该区域的风险,何海源秉承安全无小事的原则,在将安全链条挂上后,对全线区域的护栏及安全门进行检查,主动查找安全隐患,保障人员作业安全。

2030单元连退作业区  胡家铭


在某次接班后胡家铭发现钢卷下表面出现间断性划伤,他迅速反应,通知主操中央段降速,同时让入口人员准备返回卷,在事情未明确前最大程度降低质量风险。在现场分段排查中,锁定5BR的1#辊为产生划伤的发生点,在将情况汇报日班及设备人员后,通过对辊面修磨,避免了质量事故的发生。

1750单元D408/508热镀锌作业区  梁锐


在工作中,梁锐始终以“两型”员工标准为工作准则,多次提出合理化建议及安全改善,为机组降本增效,安全防护做出有力贡献。在5月份,机组生产家电产品期间,梁锐发现1#高压水枪压力异常,切换泵后使用压力也持续下降,经现场确认,发现水管接头漏水,在与点检处理完后,梁锐对钢卷的质量产生了怀疑,虽钢卷表面质量无异常,但他坚持对钢卷进行离线打磨检查,发现钢卷带有工作辊辊印,打磨后可见。他与质检人员及时沟通,对此间断的产品及时判处。此次及早地发现高压水枪接口泄露,避免了机组带缺陷批量生产,不仅提高了班组的成材率,且避免了带有缺陷的产品流入到客户手中,为湛钢冷轧的品牌和形象增光添彩。

1550单元SACL作业区  孙科粹


孙科粹在工作岗位上尽心尽责,通过日常多岗位培训不断提升自身技能水平,目前已取得4种岗位上岗证。在二季度提出3条合理化建议并被采纳,发现设备隐患50余条,每月查漏补缺约30余项。

作为工科男,孙科粹对机械设备的热爱常露于言表,工作之余,喜欢观察设备的运行状态,7月份某次D218机组出口段1#卷取机卸完卷后,他在观察卷取机穿带条件时发现卷取机套筒异常,立即停止卷取机穿带,经现场确认,发现整个套筒已被撕裂,若正常穿带将影响钢卷质量,甚至导致因钢卷塌陷导致机组停机。在事故分析过程中,发现有两个套筒卡扣螺母过短,套筒膨胀收缩时造成螺母松动掉落,卷取机在卷取时套筒受力不均匀,是导致此次套筒撕裂的主要原因,随后联系设备人员更换长螺母后卷取机使用正常,他通过一个小小的改动给机组带来长久的稳定顺行。


湛钢梦冷轧
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