01
自制除尘管道篦网
公司3#竖炉烘干机除尘管道缺少篦网,生产过程中原料里较轻杂物吸入管道,易造成湿法除尘水泵故障,影响水泵使用寿命,降低除尘效果。
在除尘管道上用角钢和白钢网自制安装管线篦网,阻挡杂物进入湿法除尘水泵,避免除尘故障。
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改善人:烧结厂舒宇哲
02
配料仓安装排料滑道
90平配料18号仓内部剩余物料无法排出,影响下部料仓更换。在仓壁外侧安装滑道,在下料处开孔,使料仓内物料顺滑道排出,优化生产设备运行,改善因设备影响生产节奏的问题。
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改善人:烧结厂万志广
03
改善加料跨天车轨道接头处受力不均
加料跨天车轨道接头正下方距离接头0.1米处轨道梁存在落差,轨道梁不平整导致轨道受力不均。原轨道接头由两根2米长轨道加工制作而成,天车大车轮在行驶过程中碾压铁道导致铁道上下摆动,影响天车安全运行。
天车作业区依据现场实际情况,将原轨道24米范围内3个轨道裂缝和1个轨道接头,替换成2个轨道焊口焊缝和1个轨道接头。轨道裂缝由3个替换成2个轨道焊口焊缝,既提升轨道使用寿命又节省1次铝热焊的工作时间,减少人力、物力消耗,保障正常生产。
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改善人:炼钢厂王忠贵 宁伟哲 王庆刚
04
自制加热炉快切阀固定操作平台
新棒材手动切换加热炉阀门或检修作业时,需要临时搭脚手架或梯子,既浪费时间又存在一定安全隐患。
利用现有材料,自制加热炉快切阀固定操作平台,完成后可提升操作者安全程度,并可快速投入工作,不需要再临时搭脚手架,大大降低劳动时间与劳动强度。
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改善人:轧钢厂孟祥飞
05
改良煤气报警器远传功能与集中控制
改善人:制造管理部董晓光
目前厂内各点位煤气脱水装置、煤气应用设施周边、主要道路及厂房周边的关键地带,其煤气报警系统涉及的远传功能已全面瘫痪。这种物理层面上的损伤直接影响到数据传输链路的中断,远传功能失灵,使得煤气泄漏检测数据无法实时上传至煤气防护站,进而使得远程预警机制完全失灵,无疑为我厂员工进行日常巡检、紧急维护作业埋下引发中毒乃至人员伤亡的重大风险。
依托现有生产网资源,隔离出一个小型WLAN架构,以此构建封闭回路,专门负责数据采集任务。通过这种WLAN技术与既有设备协同整合,重建一个高效的数据远程传输系统,不仅恢复了瘫痪的功能,更确保了数据传输的连续性和完整性,同时提升对关键有害气体监测的精确度与响应速度。
通过52天的调试,目前已经全面覆盖了全厂12个生产单元中的109个煤气脱水器监测点,构建了一套集实时监测、数据远传及集中控制于一体的煤气泄漏监控系统。
06
修复340吨锅炉鼓风机暖风机
340吨锅炉鼓风机吸口配置两台暖风器,因冬季汽源压力不足,室外气温过低,造成暖风器冻堵,换热管束断裂无法使用,影响锅炉配风温度,导致锅炉煤气单耗升高。
年修期间,对340吨锅炉暖风器侧面开孔,通水检查损坏程度,发现换热管束并未完全损坏,部分存在冻裂的情况,对表面可补焊点位进行断口焊接,对中底部无法焊接点位更换换热介质,再使用除盐水作为换热介质,保证了换热介质的连续稳定,防止因温度过低造成二次冻堵的情况。通过自立修复,降低了暖风器备件采购费用约10万元。
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改善人:制造管理部朱梁瑀
07
天车夹具存放处增加铁板
702天车夹具放置在出坯跨西南角地面,由于经常起落,夹爪与地面接触,导致此区域水泥地面出现多处印迹。用3*1.5米铁板两张,分别放置在夹具的两端,为防止铁板窜位,在两张铁板之间用螺纹钢相连并焊接,使夹具夹爪处在铁板中间位置,有效保护水泥地面不受损坏,改善了现场作业环境。
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改善人:炼钢厂魏宝巍
建龙企业文化