成本工程| 值得拥有的降本关键词

文摘   2024-11-13 17:06   湖南  

中国航发南方各单位以问题为导向,对设计、采购、生产、工艺、质量、维修等各环节,紧盯降本“关键词”,深挖增效“作用力”,推进成本工程向业务深层次、细末节深化再发力。


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关键词1:化“高”为“低”




聚焦型号成本高点,产品设计所结合型号研制需求,积极开展设计和工艺联动,从设计源头降本,推动成本工程不断向深、细、实处延伸,有力助推降本增效目标实现。
设计所以一型转子件为切入点大胆开展创新改进,开展多轮技术研讨和可行性评估,系统梳理同类设计结构,建立参数化仿真模型并开展有限元仿真强度校核,7天内快速确定设计改进方案,在保证原有零件尺寸不变,满足结构功能实现的同时,以最短的时间、最小的改动量完成了从直齿到圆弧端齿的改型设计,有效保证了研制进度,极大提高了工艺性,在保质量的同时降成本。目前该设计攻关成果已在顺利实施,并在型号首次点火中完成了试验“一次成功”。

聚焦业务成本高点,科技工程部/智能制造技术创新中心开展专项降本。在面对成本高昂的重点零件故障问题时,部门迅速成立专业小组,瞄准问题症结,开展工艺攻关。

专业小组为解决成本控制的关键点,从工艺、装配、管理等多个层面协同发力,制定并实施一系列改进措施,进一步提高了质量控制的精确度;为压降返厂成本,优化加工工序、完善工艺文件并逐项落实,有效提升产品质量。通过系统分析、多方位改进和全面质量管控,攻关过程中形成的标准化问题解决流程,为未来应对类似挑战提供了有力支撑,为产品质量提升打下坚实基础,并创造了可观的成本优势。

聚焦生产成本高点,锻造中心坚持走在以精益生产推动提质增效的大路上,通过技术迭代以及新设备的应用,为进一步压降生产成本、改善劳动环境提供了重要条件。

目前中心有47%的零件图号为自由锻成型,该模式对工人技术能力要求较高,且劳动强度较大。随着新设备的引用,生产能力进一步提升,锻造中心部分图号探索开展工艺转化,推动零件自由锻转模锻,并从材料成本、模具成本、人工成本、电耗成本对生产全流程经济性、适用性等各方面进行综合改进,预计可为公司节约100余万元。




关键词2:以“小”见“大”




钣金焊接中心每季度坚持举办“优秀合理化建议发布会”,大力推进群众性的改进改善活动,以“小改小革”的火车头拉动中心科研生产的各项工作,进一步凝聚起职工才智。中心职工每年获公司改善奖都在25项以上。在此过程中,层出不穷的各类小改进有效地提升了质量,降低了消耗,改进了管理,促进了科研生产目标的有效落实。

聚焦压降设备故障率,设备保障中心对库存一年以上备件进行梳理,形成数据清单发送至相关业务保障线,要求各保障线按照设备预防性维护要求,对相关备件按计划领用,并及时进行设备维保、备件更新,把设备故障消灭在萌芽状态,减少设备非计划停机修理时长。同时,中心根据库存备件数据,实时监控设备预防性维护完成情况,提高库存周转率,降低库存成本,确保财务费用控制在公司下达的指标内。
在保障科研生产交付的前提下,航轴加工中心以能耗和物耗为着力点,两步走实施精细化管理。第一阶段,以问题为导向,制定51项降本工作任务,每月度进行回顾,在1-3个月内迅速缓解成本压力;第二阶段,从持久降本措施出发,不断进行技术提升,削减库存,充分发挥信息化手段,降低生产成本。截止到9月底,燃动费、通用刀具、专用工装制造修理等费用共节约100万元。
为改进航动园污水处理站废水收集效率,动能保障中心组织技术、检修人员利用手摇绞车的工作原理,对现有废水收集池安装手摇滚筒式提升装置,工作效率提升2倍,劳动强度仅为原有的1/6,有效避免了因设备检修不及时,而造成的污水处理过程停滞,降低了污水处理运行风险。

为解决航机电缆压接泵和压接模具采购周期长、价格高的问题,光电科技分公司对现有液压泵参数规格进行测试,根据测试结果,积极探索新采购渠道,购置满足生产工艺要求的新型液压泵,并将脚踏式改为电动式,通过套圈压接试验,确认各项作业数值一致,生产性能满足装配需求。随后,团队逐步完善工艺资料、编写操作说明书,切实保证了航机电缆产品的交付节点。目前,单台液压泵采购成本降低90%,装配效率提高了50%。


文| 雷霄玉、曹继坤、王文超

熊伟、言牡丹、陈斌

凌光跃、曾黄、张静

图| 江杨辉、曾黄

编辑| 段蓉

美编| 曾扬帆

核稿| 张靓


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