江汉采油厂:技术创新蹚出挖潜新路子
企业
2024-09-24 18:05
湖北
江汉油区
经过50余年的开发
常规措施潜力下降
选井选层日益困难
不可避免地迎来“中年危机”
面对困境
江汉采油厂深化地质认识
改进工艺技术
拓宽选井选层范围
蹚出措施挖潜“新路子”
截至目前,实施老井措施43井次
累计增油0.74万吨
快跟着小编一探究竟吧~
目前,厂措施以补孔、压裂为主
年均补孔100层
但新增可补孔井层仅70层
导致可补孔层存量逐年减少
“手上的牌少了
每一张都得打得精彩。”
认识一变天地宽
水淹层、动态高含水层
油水同层及薄差层
占据江汉油区未射层的72%
按以往认识
开发成本高、收益不佳
厂地质技术人员秉持
“吃干榨尽每一个油层的潜力”原则
深入分析动静态资料
摸清各区块油藏秉性
刻画每个水淹层层内隔夹层
从食之无味、弃之可惜的“鸡肋”中
精挑细选,绘成一道“好菜”
广华上段开发多年
含水、采出程度分别
高达90.56%、61.34%
在许多专业人士看来
想从这样的区块找出潜力层
难度不亚于煤堆里面挑芝麻
广新4-12井是一口长停井
2018年2月因高含水关停
地质技术人员通过研究发现
该井所在砂体虽解释水淹
但该区域存在较稳定的物性夹层
判断为剩余油富集区
提议并实施打塞补孔措施后
日产油2吨
累计增油262吨
“退伍老兵”又有新作为
今年1-8月,厂共实施此类措施7井次
年增油0.12万吨
随着开发不断深入
地质研究目标日益精细
对工艺技术的要求也“水涨船高”
部分井组由于含油面积小
或后期注采井网破坏
油井初期产量较高
但递减快、累产不高
面对此类难题
传统注水手段显得“有心无力”
而蓄能压裂、渗吸吞吐等新工艺
为破解开发难题提供了全新的选项
再好的工艺技术也不是万能药
只有对症下药
方能药到病除
为防止新工艺技术“水土不服”
厂技术人员对低产低液井
实行区间划分
结合作业井史等情况开展效益评价
筛选出6个具备渗吸吞吐潜力的井区
利用蓄能压裂和渗吸吞吐
为地层补能
上演了“以水换油”的大戏
王场北区、广北等重点产建区
分布零散、产建规模小
主要依靠注水方式为地层补充能量
但原有注水井“鞭长莫及”
充能速度远赶不上地层消耗
油井长期“营养不良”
厂技术人员提出
“先固本、再手术”的治理思路
采取改善层间吸水效果等手段
帮助地层“补气血”
实施压裂开辟高导流通道
让地层深部原油“走高速”到井筒
王场北区严12井区
是近年来投入开发的新区
初期单井日产油均在10吨以上
但地层能量下降快,产量递减
2022年,厂对低部位两口井转注
待补充地层能量后
对高部位油井严12-斜5井实施压裂
累计增油1580吨
一跃成为区块上产“主力军”
今年截至目前
厂实施蓄能压裂1口、渗吸吞吐4口
均取得良好增油效果
王西5-6B侧井是王场中区油井
该井区油井大多需要实施压裂措施
挖掘增油潜力
然而,王西5-6B侧井所在油层
与上部水淹层仅有1.4米
无法实施常规压裂
导致该层无法有效动用
对此,该井实施高能气体压裂后
日产油2.3吨
与措施前相比日增油1.7吨
效果良好
高能气体压裂
是今年厂引进的又一件“利器”
由于部分潜力油层
与邻近水淹层之间隔层较薄
采用常规压裂
可能引发水淹
导致油井开采后含水高
厂积极引进高能气体压裂技术
利用特种推进剂作为动力源
在弹体内燃烧产生高温压气体
作用于地层岩石上
由于弹道可控
制造的裂缝“指哪打哪”
从而避开水淹层
截至目前
厂已实施高能气体压裂2口
均取得成功
文 稿:汪 睿 朱玲莉
编 辑:李 霞 陈 芳
审 核:祝俊山 胡 涛