为深入落实卡车厂党委“卡车先锋勇担当 深挖降本赢挑战”系列活动工作部署。近日,冲压车间传来喜讯,车间维修团队在成功完成1250吨压力机技术升级改造后,又一项大型自主维修项目落地实施。
此次大修是对横梁B线KC123-105 800T压力机进行升级改造,该项目的圆满完成直接降低外委维修成本15万元,同时提升设备可动率提升20%,为冲压车间持续高效生产奠定了坚实基础。
本次大修主要有两个方面,一是对离合器花键轴的修复工作,二是对全部润滑油管的改造。针对离合器花键修复,团队充分发挥创新精神,创造性地将其结构改为涨紧套连接,这一巧妙的设计不仅确保了结构的强度,还直接带来了8万元的成本节约。而润滑油路的全面改造更是本次大修的一大亮点,团队通过精心设计和优化,攻克了长期困扰的难题,有效减少了润滑油的使用量,进一步提升了设备的运行效率和安全性,为整个生产流程注入了新的活力。
此次大修工作,团队成员团结一心,齐心协力,充分展现了冲压人“匠心筑梦,精益求精,铸就卓越冲压品质”的初心使命,冲压维修团队将继续通过内部挖潜,攻坚克难,不断提升设备自主维修能力,百尺竿头,提能增效,坚决打赢降本拓收盈利提升攻坚战。
撰稿 | 李 鑫/文 殷秀文/摄影
初审 | 尤 丽 马 琳
终审 | 刘 畅