“自回热压缩机变频已开至50HZ,压缩机运行稳定!”金秋送喜,项目筑梦,9月20日,随着对讲机里传来设备稳定运行的消息,经过近一年时间的艰苦卓绝的奋斗,公司精馏装置节能改造项目一次性开车成功!
精馏装置节能改造项目是公司2024年重点项目之一,也是转型升级的一个缩影。公司积极响应国家绿色化发展理念,深入贯彻落实集团系列工作部署,向改革要发展,向创新要效益,大力实施了精馏装置节能技术改造项目。项目以科技创新为驱动,以先进技术为载体,通过新增横管降膜再沸器、压缩机单元、油冷器等新设备,对300A#装置区框架加固改造,同时对现有精馏塔塔序进行调整,项目实施后可节省蒸汽、循环水等资源消耗,预计年可创效600余万元,可实现环保、效益的一箭双雕。
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排除万难立项目
如何打造低成本竞争力?如何走出一条绿色发展的新赛道?时间要回到2023年9月份,精馏装置改造项目的谋划就徐徐展开,公司单体精馏单元采用的是传统精馏工艺,是典型的资源型消耗,为充分解决生产废热、余热利用问题,一场降低生产成本、转型升级的自我改革迫在眉睫。公司高度重视,多次召开专题会议,讨论分析项目实施的可行性。该项目在行业是公认的难题,但抱着无论如何也要拼一次、试一次的心态,这场项目硬仗,也拉开帷幕。为抢占先机,公司迅速成立工作专班,项目团队以高度的责任感和使命感,精心策划、细致部署,攻克设计阶段的种种难题。
公司领导带队到国内合盛硅业、山东鲁深发等化工企业调研,经过数次调研、分析,结合公司实际,2023年9月份项目成功立项。然而在项目设计阶段,就遇到了装置空间小、设备体积大,设备布置困难等难题。一次次跌倒一次次爬起。深夜灯火通明的办公室,团队成员韩凝、张伟、陈维、刘胜芹等人连夜攻关,上网查阅、多方探索,与设计院密切沟通,终于通过采用立体布置、由建筑物改为构筑物等措施攻克设计“瓶颈”。在图纸审核阶段,作为项目的实施单位精馏车间全力攻坚,主任助理赵作坤与技术组成员历经多少个不眠之夜,认真推敲项目中每一张图纸、每一条工艺管道的设计,咬紧牙关,上下求索,最终确定具体工艺改造方案,为项目推进奠定坚实基础。
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分秒必争建项目
项目时间紧、任务重,团队成员边设计边施工,追着时间跑,项目施工中,设备部、工程部、规划发展部等部门统筹协调,密切配合,及时解决问题、高效破解瓶颈,把责任、指标、考核压实到具体责任人的管理机制,为安全高质高效施工提供重要保障。
7月的骄阳炙烤着大地,设备安装进入最吃紧的阶段。本项目为公司首次使用双螺杆压缩机、横管降膜再沸器,各项考验也接踵而来。重达65吨的横管降膜再沸器需要吊装到高达14米的狭窄精馏塔顶上,这无疑增加了工作难度。工程部凌志远、阎平、盯旺涛等精兵强将凌晨2点还在讨论吊装方案,原计划使用1200吨大型吊车,经过反复论证和精确计算,他们通过创新吊装工艺、现场回填吊车支腿作业坑等方法,决定启用600吨吊车,成功解决了设备重量大、吊装作业风险大,同时大大节省吊装费用。还有为了确保新设备双螺杆压缩机安装到位,他们创新突破,加班加点,首次尝试使用机床调整垫铁,通过对压缩机水平的精准安装和垫铁参数的动态调整,克服了设备振动大、精度高的困难;还有精馏车间主任张向杰、主任助理郑喜明等人日夜奋战,带领设备技术人员对每一个环节、每一个设备都进行了严格地调试和检测,确保设备运行万无一失......他们上下同心、协同发力,努力为项目高质高效建设交出优异答卷。
9月20日,项目进入开车阶段。公司各部门之间密切配合,等待一个新项目的诞生。“主控室,现在压缩机变频调整到多少了?”“报告班长,现在压缩机变频调整到30HZ,压缩机电流50A,运行稳定,在规定范围内。”开车过程中,操作人员全神贯注,严格按照车间下发的操作规程精心操作。他们以精湛的技术和丰富的经验,精准地把握每一项参数,确保了自回热系统稳定运行。
那一刻,为项目建设付出的所有努力,都有了回响;那一刻,近200个日夜的坚守,终于迎来胜利的曙光。那一刻,他们用实际行动证明,打赢项目攻坚战,硅业一定行!
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积势蓄能抓项目
一个新的项目,就是一个新的效益增长极。此次项目开车成功,不仅标志着公司节能改造项目在技术和管理上的重大突破,也为企业的发展注入了新的动力。这一成绩将极大地提高公司生产效率,降低生产成本,增强企业的市场竞争力。同时,也为行业树立了新的标杆,展示了企业在技术创新和高效生产方面的卓越实力。
百舸争流千帆竞,乘风破浪正远航。展望未来,公司将以此项目开车成功为契机,坚持“项目为王”,一切盯着项目看、一切围着项目转、一切扭住项目干,精准谋划2025年项目,全速推进各个创新项目,不断提升公司技术和管理水平,为推动企业高质量发展做出更大的贡献。
供稿:毕美玉、牛帅
编辑:刘新闪