以创新之力激发降本活力

文摘   2024-11-01 06:55   吉林  



以“一引领两融合”为实践路径,坚持技术创新,优化生产模式,创新管理体系。年初以来,通钢板石矿业选矿厂下好成本降低“先手棋”,取得较好成果。截至9月末,单位成本与同期相比吨矿优化7.58元。




坚持技术创新

提效率就是创效益。多年来,选矿厂坚持强化“四新”技术应用,围绕优化指标、降低消耗、提高效率开展技术攻关,不断改善生产工艺和流程,发挥各工序最大生产潜能,保障了全流程快节奏均衡稳定生产,提高了生产效率。

为解决原矿品位日趋下降对生产指标的影响,筹划了近两年的“选矿厂磨选新系统磨前预选项目”于今年5月份正式开始实施,该项目不仅是选矿厂今年技术创新的“重头戏”,也是2024年通钢板石矿业重点技术创新项目之一。

自8月份进入生产调试阶段以来,围绕该项目,选矿厂自行对直线筛筛片、湿式磁选机给矿、皮带清扫装置、尾矿溜槽、系统补加水管路以及自动化系统进行优化改造,并增设回收机。目前,该工艺系统运行稳定,入磨品位提升5.5%以上,系统废石产率达到25%以上。入库尾矿量减少,优化了工艺流程,系统处理量由原来的140吨/小时,提升至200吨/小时以上,促进了选矿成本降低。





优化生产模式

一直以来,选矿厂坚持系统统筹,通过优化生产组织,深挖节能降耗潜力,进一步拓宽企业生存发展空间。

作为矿山用水大户,选矿用水的闭路循环利用是推进节能降耗的重要手段。今年以来,选矿厂先后实施了尾矿输送系统优化、尾矿干排过滤水改造两大节能项目,实施后,节约用水和回水再用效果显著。

选矿厂现在运行的尾矿输送系统,一砂和四砂的底流浓度存在不太稳定状态,同时,总砂泵站隔膜泵运行频率偏高,造成能源的无功消耗。针对这一问题,该厂通过环水改造、降频实验、降频生产以及底流泵更换等一系列措施,不仅实现了尾矿输送系统的低频高浓度输送,降低供水系统电耗,而且减少清水使用量,增加环水使用率,年可节约成本90余万元。

尾矿干排过滤水改造项目于今年4月17日改造完成,并投入使用。尾矿干排滤液水是双真空过滤机从矿浆中吸出的水,水质清澈,原工艺滤液水直接进入矿浆池内,通过渣浆泵输送至库区排放,经过澄清的水由回水泵输送回选矿厂重复使用。为进一步提升滤液水利用率,减少选矿厂清水消耗量,该厂将过滤机滤液水通过管路连接至回水管线,滤液水自流回到选矿厂进入生产系统。目前,干排滤液进入选矿生产系统水全部自流回选矿厂,年节约成本40余万元。





创新管理体系

年初以来,选矿厂以“系统思考、整体最优”为目标,按照“经济性、可持续性、稳定性”原则,坚持管理创新,提高企业竞争力。

对于选矿厂来说,电消耗的成本占变动费用的57%,占比非常大,尽管近年选矿厂一直采取“避峰就谷”的管理方式,但效果不佳。该厂经过系统研究和分析发现,不是方法不对,而是许多管理细节没有做到位。

为此,该厂首先从调动人的主观能动性开始,对实施“避峰就谷”好的岗位进行奖励,调动职工工作积极性和主动性;其次,结合一天中不同时段电价不同,精细调整选矿厂各工序产量,并组织专业人员开展提升7号和8号粉矿仓储矿能力技术攻关;最后,也是关键的一步,建立选矿厂电量采集系统,对主要设备进行电量分析,用数据查找问题并进行效果评价。从系统建立、数据归集统计,再到对数万个数据分类梳理,终于取得了“避峰就谷”理想效果。9月份,电耗实现历史新低,预计年创效60万元。

此外,该厂还创新设备管理方式,针对碎矿老系统中细碎原为“一中两细”两段一闭路运行工艺,存在细碎机“吃不饱”,达不到“挤满给料”,造成设备效能偏低的实际,对细碎3号皮带头轮下货溜子翻板进行改造,在节省一台细碎机运行消耗的同时,实现了一中一细同时“挤满给矿”的运行模式,年可节约电费、衬板、分料盘、切割环等成本92.32万元。

图文:王立勇

编辑:牟丽霞

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