技术+管理“双轮驱动” 他们让生产效益从“小飞鸽”变“山地车”

企业   2024-10-14 21:17   吉林  


今年以来,为积极响应吉林油田效益开发工作要求,吉林东部油气新能源公司坚持技术创新与管理优化的双重策略,主动应对日产液量逐年下降以及高凝油开采成本持续上升的挑战,成功推动了生产效益的显著提升。这种技术+管理的“双轮驱动”方法,直接让他们的生产效益由“小飞鸽”迅速提升成了“山地车”!


“莫里青伊52区块油品性质为高凝油,电热举升油井45口,占区块开井数88.7%,一直困扰我公司效益开发工作,迫切需要能够替代油井电热举升的新技术,从根本上解决高凝油开采过程中日耗电、人工操作成本、作业施工费用等成本居高不下的问题。”该公司工艺所负责人贾菲介绍道。

针对莫里青伊52区块高凝油开采成本高的问题,该公司工艺所深入开展技术研究与现场试验,成功研发了电加热转冷采配套洗井新技术,将电加热管柱替换为常规举升管柱,对油井进行配套热洗,一井一策制定洗井周期,防止卡井上修。


同时,研发“以水代电”替代空心杆电加热举升技术,采用空心杆加常规杆管柱举升,以掺水热能替代电能,合理下深空心杆内单流阀位置并调控掺输水量,确保掺水效果最佳,实现举升效益最大化。这两项新技术在12口油井上进行了试验,截至目前,已节约电费16.25万元,且油井运行平稳,出液效果良好。下一步,该公司计划在全采区范围内扩大这两项技术的应用规模,以进一步降低开采成本。


在抽油机运行模式方面,8月份以来,该公司日动态间抽井数量提升至180口以上,占开井总数的51.8%,累计节电180.16万度,比去年同期增加13.12万度。与此同时,结合吉林省电量电价最新调整,对134口井的间抽制度进行了优化调整,由原来每日停2小时延长至3小时,间抽日停井时长增加0.7小时,单井平均达7.6小时,泵效提高1.64%,在保证产量不受影响的前提下,有效降低了电费支出。







在开展技术创新的同时,该公司注重日常管理的提升。通过实施机采检查全覆盖、周检查、月跟踪以及问题销项和奖勤罚懒政策等措施,成功治理了689项问题,考核金额达到3.6万元。此外,还实施了低产液井技措提产36口、低效井关停并转65口等举措,标准井达标率由30.6%提升至52.8%,实现节电16.53万元。


终审 | 刘丽华
复审 | 陈文超
初审 | 郑月娇
图文 | 周欣欣 任胜男 徐刘洋
来源 | 吉林油田新闻中心


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