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文图 | 吴双 吕建新 成国荣
编辑 | 德铜党委宣传部
在数字化智能化的新风吹拂下,泗洲厂依托党员创新活动中心,紧抓年终检修五天的“黄金”时期,高效完成了新技术、新设备、新材料的推广应用,优化调整部分工艺,在恢复设备整体性能的同时,圆满完成了设备升级赋能的大考。
“高效!智能!”在二期碎矿工段的9#、10#号皮带现场,专业技术人员正在对智能布料数据的通讯传输系统进行测试,碎矿操作工边试车边发出由衷点赞。
此次年检,该厂在17#皮带卸料小车自动布矿成功应用的基础上,进行了推广应用和技术升级,由之前的按时间移动小车,升级为对矿仓点对点探测、精准智能布料。同时,将整套系统接入到二期集控中心的数字化升级改造中。
在不远处的二期磨浮工段,技术人员刚刚完成调度硬件组态通讯、系统调试、上位机的安装组网等工作,28立方米浮选机的新DCS系统正在测试运行……
随着空压机、环保泵、浓密池砂泵、电动阀等设备及控制信号上传到控制柜,碎矿、磨矿、浮选的控制子系统,如同各个关节处的神经树突,纷纷接入到主干网络,最终将数据传输至二期集控中心的“智慧大脑”。
在集控系统的大屏幕上,这颗“智慧大脑”显示出实时感知的生产态势,通过先进的算法模型,系统性地实现选厂过程优化,并采用自动化的执行机构实现远程控制。
党员创新活动中心骨干成员严忠新介绍说:“远程集控配合定期现场巡检的模式,不仅可以改善作业环境,还可以逐步减少现场操作人员的数量,达到减员增效、高效生产的目的。”
同时,二期磨浮工段利用此次年检,按计划淘汰了六台老式空压机,新装的四台永磁变频螺杆式空气压缩机,两台为浮选柱供风,两台为1#球磨机及其传动系统供风。
“电机采用的是独立液体循环冷却系统,能够确保全频率低温运行,有效避免了空压机跳停。”二期磨浮工段技术员王振越显得格外兴奋,“开停操作很简单,还能用APP远程控制,治好了让操作工‘头疼脑热’的老毛病。”
“这台新型节能空压机,不仅电耗低,还不用现场专人看管。”新设备能够节能降耗、减员增效,党员黎小峰很是满意。
不仅如此,年检期间,该厂还先后完成了碎矿小车远程布料控制系统、球磨给矿、药台等设备控制系统的安装对接,“信息孤岛”被逐个联通,过去简单的单点控制机械式工作正逐步化整为零,升级为集操作、管理、分析、运维为一体的终端系统。
“碎矿、磨浮这些单台的设备,相当于家里的电风扇,空调、电冰箱等,之前要到面板上按开关调整。改造后,无论是开关还是调节风速、风量或温度,都可以实现远程精准控制。”严忠新打了个比方。
针对原高压辊系统缓冲矿仓振动给矿能耗高、开度难调节易导致给矿不均衡,造成电流波动引起跳闸的问题,年检期间,技术人员将振动给矿改为电液漏斗,并在新漏斗内采用陶瓷加橡胶复合衬板材质,使耐磨性大幅提升,避免了漏斗磨穿、粉尘外溢等现象,有效减少二次扬尘。
围绕“降本增效、提质增效、数字赋能”这条主线,泗洲厂紧盯技术突破、成果转化、质量提升等关键环节,有效补齐了多个生产短板。
结合浮选工艺流程中选钼管路易堵塞的难题,党员骨干还对管路大小、材质以及料位箱的位置进行了优化调整,为年检后钼指标的稳定创造条件。
新一批智能设备的革新换代,勾画出一座高效高质、绿色低碳的未来工厂。潮起宜踏浪,风正可扬帆,当前,泗洲厂正抓住设备年检后的有利时机,按下生产“快进键”,以奋进姿态为完成“全年胜”任务目标全力冲刺。
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