国庆节清晨,大牛地气田DNSP2井场综合值班房前,在阳光抚摸下,五星红旗烈烈飘扬。井场内一片繁忙,采气一厂石油工程部员工正在管理和协调作业施工。这是今年压裂成功的第3口煤层气井。
深层煤层气储层改造模式不同于常规油气,“液量大、砂量大、排量大”特点不仅决定了其施工组织难度大、现场施工难度高,还对现场设备、工具等也提出了更高的要求。
为了能够保证深层煤层气井顺利施工,采气一厂石油工程部通过前期广泛现场调研,学习先进运行模式,汲取优秀施工经验,多井开展现场试验,不断摸索,形成了涵盖运行、协调、安全等七个方面的深层煤层气现场保障机制。
尽管如此,“拦路虎”还是时不时地冒了出来。
DNSP1井作为公司首口采用“柴驱+电驱”混动压裂模式压裂的煤层气评价井,采气一厂已经从运行、物资、协调、安全等7个方面做好保障六次打磨对接施工方案,但首次采用电撬,高效施工是一大挑战。
“施工期间,因电压问题,施工排量无法达到设计要求。”采气一厂石油工程部副主任李富国说,有问题不可怕,第一时间与发电服务方、电撬厂家进行对接分析原因,同步咨询公司电力专家,确保了问题及时解决。
公司首次部署DNSP1/P2两口煤层气井同步压裂施工,设立了9个保障组,从现场运行、安全管理、物资保障、示踪剂监测等方面全方位明确职责,压实责任。
“我们连续尝试了5种方案,才解决这个‘拦路虎’。”李富国回忆着当时的情景,在DNSP2井第5段施工时出现了桥塞遇卡问题后,技术团队第一时间就制定了5种方案,最终用油咀控制放喷,增加反向推力,解卡成功,缩短异常情况处置时间,顺利完成该段压裂。
经过一段一总结,一段一分析,不断优化工程设计,在DNSP2井进行了少液多砂的探索,第8段压裂时比计划节省了7%的液体,为后期的煤层气压裂提供了宝贵经验。
自2022年以来,大牛地气田煤层气井开发相继取得成效:D1-567井首次大规模改造,实现零的突破;阳煤1HF井首口水平井,再创辉煌,石3井等探井、DNSP1等评价井,遍地开花。
今年的煤层气产能建设创纪录的成绩单,分外亮眼——伊金1HF井单段最大加砂量758.6方、DNSP1/P2井半柴半电驱动首次应用等。
“能源报国的使命担当,落到我们肩上,就要用实际行动来践行。”李富国目光坚毅,语气铿锵。“把真挚的爱国情转化为勇毅前行的力量,就没有抵达不了的远方,就没有实现不了的梦想。”
一次次的突破,离不开华北人坚守一线,在技术创新上的深耕细作。他们勇于挑战,大胆创新,统筹谋划、科学布局,全力推动深层煤层气效益开发、规模建产、战略接替,为气田稳产上产增添新动力,以实际行动向新中国成立75周年献礼!
微信制作:采气一厂
作者:田宜博 高宗全
责任编辑:宋翔宇
审核:王立梅
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