工程通讯 | “搭积木”拼桥梁

文摘   2024-12-03 18:29   河北  

“起升!顺时针旋转!微调!下降!”随着技术员张维指令的传递,两台汽车吊吊起盖梁缓缓旋转,盖梁下端凹槽顺利卡入两根墩柱,拼装工序完成。整个拼装就像中国古建筑中的榫卯结构一样完美扣合。


由公司负责施工的乌尉高速公路项目01标段是乌鲁木齐至尉犁高速的起点段,线路长约31公里。标段内永丰1号大桥、永丰2号大桥均位于天山胜利达坂北侧,是乌尉高速公路项目唯一的装配式桥梁下构试点项目,也是国内首个中高烈度地区高速公路装配式桥梁建设项目,连接方式采用新型承插式连接。


相比于传统现浇工艺,装配式桥梁下构技术具有施工效率快、质量易把控、安全成本低以及节能环保等优点,但施工精细化管理要求高,墩柱模板拼装、钢筋绑扎、预制构件安装、承插间隙灌浆等,每个环节都需要精准到“毫米级”。“所有构件无论从内在质量还是外在质量,必须符合推进‘平安百年品质工程’示范创建和扎实开展‘交通强国’试点建设的要求。”项目总工朱根深在项目质量会议上坚定说道。


万事开头难。在施工初期,墩柱浇注就成了项目的一大难题。为了保证墩柱混凝土的均匀整体性和观感质量,项目部采取竖向浇注工艺,但由于墩柱长细比较大,端部又没有着力点,立放时极易发生失稳倾覆,给施工安全带来极大挑战。朱根深和项目团队经过反复研究,提出“水平组装、翻转吊装、竖向浇注”的施工方法:先在水平状态下完成钢筋笼与模板的精确组装,确保其结构紧密稳固,再通过翻转吊装至竖直状态,最终在浇注平台完成混凝土竖向浇注。


然而,新的工艺带来了新的挑战。在模板翻转过程中,墩柱柱身的两块模板极容易在拼装部位形成错台,浇注后的墩柱表面会留下一道长长的“伤疤”。单靠模板和底膜的螺栓紧固,无法完全避免模板错位,墩柱外观质量难以达标。技术团队再次展开攻坚,张维提出在模板法兰上加装钢棒制成的定位销,让两块模板之间“像拉链一样咬合”,精准锁定拼缝位置,确保翻转过程中模板拼装部位不再错位。现场实验证明,这一“巧思小零件”起到了“四两拨千斤”的作用,不仅消除了错台,还让墩柱的平整度显著提升。


随着施工推进,新的问题不断出现。承台和墩柱采用承插式连接,通常需要在墩柱上预留预埋件,通过拧装4个牛腿构件,再用千斤顶调整墩柱的垂直度和标高,安装完后再把预埋件留下的孔洞填补上。这种方法不仅繁琐,还可能影响预制构件的外观质量。一次偶然的巡视中,张维的目光落在一堆闲置的抱箍上,灵感瞬间涌现:一个抱箍有两个支撑点,若将两个抱箍交错90度,不就能形成四个支撑点?再将千斤顶放置在每个支撑点下,就可以精准调整墩柱的标高和垂直度,同时保持了预制构件的完整性。张维兴奋地把这个想法画成草图,立刻召集技术团队讨论。经过反复推敲和试验,方案很快得到了公司认可,并迅速投入实践。“抱箍一拆,墩柱依旧是完整的,表面毫发无损!还省去了重新定制牛腿构件的麻烦,大大节约了成本。”张维高兴地说道。


在构件预制及安装过程中,测量工作是精度的关键一环。在构件预制前,测量员李海楠利用高精度电子水准仪对预制台座进行测量验收,将四角高差严格控制在2毫米之内;在墩柱和盖梁的安装过程中,他更是采用“全站仪四向监测”方法,从墩柱底到墩柱顶进行多次测量,以毫米级精度校正墩柱的垂直度,最终安装精度合格率达到了100%。


目前,装配式桥梁下构预制施工已经全部完成,经检验,钢筋保护层及构件尺寸合格率均在97%以上,相比传统现浇工艺的现场施工周期可缩短70%,人员投入可减少80%,大幅缩短了施工周期。


“装配式大桥的成功试验,为中高烈度地区装配式桥梁下构预制施工提供了宝贵的经验和借鉴,该工艺具有较高的推广价值。”朱根深对装配式施工充满信心。



栏目负责人:

李国庆

栏目标语:

迎接工程,传递智慧!


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素材|新疆项目部

供稿|李国庆、晋晨曦

责编|刘灿

校核|左岩石、谢亚璐


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