某轮副机油底壳进水故障分析

学术   2024-10-20 18:30   广东  

某轮副机型号STX MAN 6L 16/24,转速1000 RPM ,功率540KW,自带高低温水泵淡水冷却。

     故障介绍

     某天早上值班机工检查发现2号备用副机油底壳油位上涨约1厘米,同时低温膨胀水柜水位下降,轮机员打开曲轴箱道门发现道门上有明显水珠,手摇泵抽取油底壳底部检查确定油底壳进水。副机油底壳进水常见原因有1.排气阀座冷却水腔漏泄,在装复排气阀座时会进行水压试验,往往运行一段时间后,密封令老化等原因导致渗水漏水进入油底壳。2.副机滑油分油机问题导致油底壳进水,比重环的选择、加热器的漏泄、分油机故障等。3.油底壳透气管路进水。4.缸套冷却水腔漏水、缸套裂纹等。

      由于副机在备用状态,滑油分油机分离运行的一号副机,分油机导致进水排除;油底壳透气管路在之前全部拆下常规检查过,同时低温膨胀水柜水位降低可排除油底壳透气管路问题;剩下排气阀冷却水腔、缸套冷却水腔问题。于是停掉预润滑油泵,打开曲轴箱两侧道门检查发现缸套内壁、外侧均没有水迹,盘车观察同样没有发现水迹。

      问题不在意料之中,继续检查,二管轮把头深入油底壳发现自由端齿轮端面有水珠流下,自由端齿轮驱动自带高低温水泵、滑油泵、凸轮轴,如图1可以看到明显的水迹。

         

图1

     故障分析

     通过水迹可以判断问题出在高低温水泵机械轴封,如果机械轴封损坏副机运行时会出现对应泵的出口压力波动,通过之前运行时的观察低温水压力一直在2.9—3.4公斤之间并无大的波动。另外高低温水泵机械轴封漏泄在机身上有对应的检漏孔,运行时没有发现有水流出。如图2检漏孔。

图2

      初步怀疑检漏孔内部堵塞导致水流不出来而进入油底壳,按照说明书关闭对应的水阀,拆掉高低温水调温阀壳体,拆下高低温水泵(不确定机械轴封损坏的泵,决定都解体检修)。如图3水泵安装位置及检漏孔。

图3

图4

       高低温水泵解体说明书有详细的步骤,这里不重复赘述。两台水泵相同型号,如图4。

从图4中可以看出18/19两道密封令之间有检漏孔通往机身外,如果机械轴封密封10 slide  ring  joint 损坏检漏孔会发现水流,如果15  shaft  seal  损坏检漏孔会发现滑油流出。

       故障解决

       解体发现轴封损坏、油封老化,一碰就碎失去密封作用,同时发现低温水泵18/19位置中间的检漏孔被油泥堵塞,由于轴封损坏油封老化加上检漏孔堵塞,水沿着泵轴流到齿轮流进油底壳。

      如图5损坏的油封、图6 堵塞的检漏孔、图7清洁装复的机械轴封。

图5

图6                                                                                   图7

      清洁装复高低温水泵,吹通机身上的检漏孔通道,安装调温阀壳体,打开相应的水阀并放气,盘车再次检查齿轮端面无任何水流下。更换油底壳滑油,清洁油底壳,补进滑油开启预润滑油泵。观察一晚,再次检查油底壳无水流下,开启试车、运行,低温水压力3.0-3.3公斤,波动略微减小,检漏孔无油水流出,回复正常运行。

     管理建议

     在常规保养中副机自带的高低温水泵往往容易忽略,应该定期检查更换机械轴封、油封、轴承;机身检漏孔要保持通畅,发现问题及时解决;注意副机运行参数,发现变化要对应分析找到原因,避免故障扩大;对于运行副机、备用副机油底壳每天至少测量两次并记录,膨胀水柜水位变化及时通知主管轮机员,主管人员要确认具体原因;保持良好的滑油品质是副机安全可靠运行的基础,保持分油机分离、定期取样化验,以确保滑油质量。

作者:  中波轮船股份公司 轮机长 夏常远

     

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