召集人:陈XX
报告编制日期:2019.02.14
零件名称:凸轮轴相位传感器
零件号:06601486
确定团队
陈XX,质量部
陈X,质量部
程X,制造部
王XX,制造部物流
陈XX,制造部
WHAT,发生了什么
慈溪工厂反馈,我司包装中有1件相位传感器,漏装电子组件
WHY,为什么这是个问题
产品无法装配,导致客户抱怨
WHEN,什么时候发生的
2019.02.12
WHO,谁发现的
慈溪工厂发动机装配人员
WHERE,在哪里发现的
慈溪工厂装配工位
HOW,怎么发现的
拆开包装,目视检查发现
HOW MANY,型号/数量
GEH0010凸轮轴相位传感器/1件
紧急措施(可疑品处置):
质量部对仓库相位传感器成品半成品,进行目视全检确认。
临时生产措施:
全检无异常,无需停止生产。
紧急措施确认结果:
目视全检库存品7085件,未发现异常。
陈XX,2019.02.13
控制方法层面:
包装过程中,管控不到位,桌面/地面遗留有产品的半成品混入风险。
原因分析人:陈XX,2019.2.12
管理层面:
仓库平面布置不合理,半成品摆放在成品发货桌旁,易导致产品混料。
制造部物流:王XX,2019.02.14
控制方法层面:
完善包装作业指导书,添加包装作业前检查事项,确保不存在可疑件混入风险。
管理层面:
对仓库平面布置进行重新规划,避免半成品与成品弄混。
制造部物流:王XX,2019.02.14
执行和确认永久措施
控制方法层面:
包装作业指导书已修改(A/4版)
完成时间:2019.02.14,
验证情况:作业指导书,验证效果:100%
验证人:陈XX,验证日期:2019.02.14
管理层面:
仓库布局已重新规划,并按照新布局对产品进行摆放。
完成时间:2019.02.14,
验证情况:布局图/现场确认,
验证效果,100%,
验证人:陈XX,2019.02.14
FMEA和知识库更新:
更新质量警示卡。
验证情况:质量警示卡,
验证效果:100%,陈XX,2019.02.14
管理制度、工作方法改进:
就《跌落产品管理规定》结合本次不良案例,对员工进行培训教育,避免员工将跌落品与可疑品混入。
验证情况:培训记录,
验证效果:100%,陈XX,2019.02.14
恭贺小组
通过的大家的积极配合和勤劳付出,该不良问题得到有效解决。非常感谢大家的积极配合。
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