我是侯建毅,在“智造”中学会坚毅

汽车   2024-09-09 19:50   重庆  

我是渝北工厂的侯建毅,2008年我刚毕业,有冲劲,有憧憬。那年夏天,火热的天气,像极了火爆的中国汽车市场。




为了数据,我在淋雨室待了24小时



我学的是模具设计,干的却是焊接制造。别人都说,跨专业很难,但在长安汽车第一款自主品牌轿车“奔奔”的生产线上,我却很快完成了专业上的转变。工友们都说我聪明,其实是我背地里在努力。


在生产现场,我恨不得一个人掰成两半用,哪里需要我,我就去哪里。钣金缺陷问题分析、焊接强度不足整改、尺寸偏差根治……别人分析,我跟着学;别人梳理,我跟着记。实习期间,忙得脚不沾地,足迹遍布渝北工厂焊接生产线的每一个角落。

将近一年的沉淀,领导看我踏实肯干,推荐我参与到一个大项目——悦翔项目的开发。悦翔是公司不断深耕乘用车市场的重要车型,整车质量将直接决定其市场表现,每个人都严阵以待。


我也一样。为了验证一个车身焊接密闭性的数据,我在车体强化淋雨实验室里,与实验车24小时形影不离。不断优化,不断实验,在得到数据的那一刻,我对长安新品车型开发有了新的理解。

千锤百炼,才能出好钢。在后续的工作中,我先后参加逸动、CS35等经典车型项目开发。反复锤炼,我渐渐成为车间的焊接制造排头兵。




6个月,我们啃下精度提升“硬骨头”



2016年,32岁的我成为了车间质量室主任。这年,是焊接车间全面转型为智能、高效柔性生产的关键年。


如何迎接“智造”新时代,我心里并没有答案,有时候看着手中一沓问题整改回复单,我就会想,以目前的质量管控程度,能不能适应智能制造新时代的要求。


我和质量室成员经过反复讨论后,决定以提升车身精度为突破口,向着智能化制造发起挑战。成车主拼工位精度提升是焊接智能制造的关键,每一次判定都需要大量的人员参与数据收集,每一个改进都需要团队投入大量的时间去分析验证。多达12项可能造成拼接精度的影响因子,更是难住了团队的成员们。


“难度越大,收益才越高。”在可行性论证现场,我鼓励着大家。我想的是重担总要有人来挑,于是组织成员,决定对影响因子逐一进行验证。3个月找根源,6个月完成整改验证,最终,我们啃下了车身精度提升的最后一块“硬骨头”,后工序问题同比大幅度降低。

我为自己赢得了荣誉,也助力车间跨入了智能制造新时代的大门。




瘦了16斤,我觉得很值



2023年6月,在数智工厂建设如火如荼之际,我了解到工厂准备技术升级,焊接生产线将采用全新工艺、全新设备,实现100%焊接自动化。这个消息让我既激动,又兴奋。没有犹豫,我当即报名去支援新工厂的建设。



新工厂建设从无到有,困难艰辛随之一路。那段时间,我住过集装箱、踩过泥泞路,在烈日下奔走,在月光中前行。工作千头万绪,我庆幸从未想过退缩。


历时9个月、275天,我牵头完成数智工厂焊接车间工艺和质量版块体系搭建,闯关新能源汽车生产准入资质审查,推动新品车型上量问题整改。这期间,我瘦了16斤,我觉得很值。


当别人问我,为什么想着来新工厂“吃苦”,我总会说,“我喜欢汽车慢慢从图纸变成现实的过程,我享受困难被一一攻克的成就感,我追求焊接‘智造’技术的再突破。”

8月15日,从调试发枪到量产启航,可变新汽车长安启源E07经由236天的蜕变,正式开启了商品车量产新征程。我开心极了。


站在长安汽车的平台上,我得到了很多展示自我、实现价值的机会。在焊接“智造”的道路上,我还会坚毅地走下去,我准备好了。

文字|根据侯建毅口述,由严杰整理
编辑|唐贵友
审核|张丹



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