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炼钢厂二维检作业区
深入践行“算账经营”
把“账”算到要处、算到细处
全员盯细节、巧算账、算细账
从“小”处入手“抠”效益
努力练就降本增效的“十八般武艺”
二维检作业区在作业长左文瑞的带领下,积极实施降成本策略,全员发动,将各项优化降本措施深入到每一个环节,通过改进维修方案和合理安排维修任务等,全力降低设备费用。
7号连铸机的二冷室导轨自投入运行以来,腐蚀问题日益严重。传统的采购和安装方法通常伴随着高昂的成本。
面对这一棘手问题,二维检作业区并未选择常规的解决方案,而是主动投入到图纸的搜集、改进和优化工作中。通过深入分析导轨的结构和性能,并结合实际生产需求,进行了试验和探索。最终,成功实现了线外自主制作二冷室扇形段导轨,并将成本控制在极低水平。
经过应用的验证,新型导轨不但成本更低,而且安装精度比原导轨提高了1mm,增强了连铸机的运行稳定性和可靠性。此外,扇形段更换精度的提升也直接提高了检修效率,缩短了设备更换时间,每年可实现降本增效66万元。
6号连铸机翻钢机阀台受工况条件影响,法兰接口漏油问题困扰着他们,为彻底根除这一顽疾,二维检作业区成立攻关团队,创新性对管路增设管夹装置,以降低因振动导致的漏油风险,同时采取措施彻底解决了漏油问题,预计每年可节省油耗和液压备件费用5.7万元。
二维检作业区通过加大修旧利废的工作力度,全员紧盯更换下线的备件,无论金额大小,只要有修复价值就能修尽修,能自制的备件不外购,1-8月累计修旧利废和降低成本约665万元。
二维检作业区以“金点子”活动为载体,引导职工围绕安全生产、经营管理、技术创新、节支降耗的重点、难点问题进行建言献策,从而提升了设备性能和工作效率。
7号连铸机的轻压下技术,是改善铸坯内部质量、减少中心疏松、中心缩孔和中心偏析的关键。
作业区通过广纳“金点子”,创新性地优化电气位移传感器、电机编码器以及拉矫机水箱,成功地将7号机单浇次单架辊实际轻压下量与设定压下量的偏差降低到了2.24个单位。
这一创新不仅提升了铸坯的质量,还提高了铸坯的成材率。综合计算,年化效益达到了120万元。
二维检作业区以“张小兵创新工作室”为平台,广泛开展“金点子”征集、审定的快速响应长效机制,助推“金点子”成果快速转化应用和创新创效,真正把“金点子”变成“真金白银”。
作业区也涌现了“宝武工匠”“公司创新达人”、“智多星”等,成果《一种可移动式多功能的电机维修调试小车》荣获第十届国际发明展铜奖,《一种安全操作系统及使用方法》荣获第四届冶金青年创新创意大赛“二等奖”,《降低6#连铸机铸坯刮伤率》在全国钢铁行业职工质量成果中获得优秀奖。作业区形成了“人人敢创新、人人会创新、人人善创新”浓厚氛围。
二维检作业区始终坚守“质量是企业生命线”理念,以高质量的设备点检维护工作保障设备稳定运行,为生产高质量铸坯打基础。
一次,6号连铸机铸坯表面出现刮痕,导致废坯的产生。二维检作业区迅速组建了一支质量改善小组,负责监督和改进解决铸坯刮伤问题。
在此期间,作业长主持召开了10余次质量小组会议,讨论并改进了铸坯刮伤的质量管理问题。通过借鉴其他钢厂的经验和进行现场模拟实验,克服了设备运行中出现的种种困难,并通过持续的设备优化改进,解决铸坯刮伤造成的废坯问题,同时,铸坯产品合格率也从原来的99.88%提升到了99.99%以上,年化效益98万元。
算账经营
二维检作业区作业长:左文瑞
“会过‘紧日子’,才有‘好日子’,我们要算细帐、算小帐,在降本增效中练出‘十八般武艺’,共同助力企业‘活下去、好起来’。”
编辑:@阿宝
图文:@黄宝华 @温云涛
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