介质为含水乙二醇,阀后为真空罐,经过此阀减压会发生解析和闪蒸,产生大量气体。原阀配置为等百分比阀笼,在开度17%行程范围内,阀笼开窗部分均比较狭窄,介质流通面积较小,如下图蓝色横线以下所示;且介质经过阀芯流向向下(Flow down),如上图所示,产生的气体会积聚在阀体底部,不能快速释放至下游,两相流介质造成了阀内件机械振动。
根据上述分析,需要解决两个问题:阀门开度不能太小、介质流向改为向上。FISHER 通过将窗口式阀笼更换为特殊设计的特征化 Whisper 钻孔阀笼来实现,不仅阀门开度在所需最小流量提升至35%以上,同时介质流向变成了Flow up (向上)。钻孔阀笼设计可以分散介质流束,可以有效地将经过阀门发生解析和闪蒸产生的气体能量分散消耗,快速释放两相流介质至下游管道。
改造后,流经此调节阀的介质最小流量可精确控制在17000kg/h,此时阀门没有出现振动,执行机构及控制附件不再损坏。
优化调整乙二醇反应精制单元后,将乙二醇产量由1.2万吨/月降低至1.09万吨/月,每小时降低乙二醇产量约1.5t/h。降低乙二醇产量后可以多生产环氧乙烷产品,使装置产品效益最大化。1.5t/h乙二醇产量可以折算为1.058t/h环氧乙烷产量,生产环氧乙烷效益为3500元/吨,乙二醇基本没有效益,通过此次成功改造,帮助用户实现每年增加生产效益总计为:8000h×1.058t/h×3500元/t=2962.4万元。
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