在现场管理上下
狠功夫、实功夫、硬功夫
炼钢厂一连铸作业区
通过优化工艺流程、强化标准化操作
精准高效点检多措并举
质量指标再上新台阶
10月
钢板探伤合格率99.16%
钢板边裂率降低至0.13%
为确保铸坯质量的稳定,作业区聚焦操作控制要点,强化质量意识提升。通过班前培训及班组自主学习强化质量精细化管理,分析异常及不足,找出影响质量的瓶颈并及时采取有效纠偏措施,为铸坯合格率打下了坚实的基础,10月,探伤合格率提升0.16%,边裂率降低0.04%。
针对连铸工序导致钢中增氮的问题,作业区多次组织专题分析会,查找增氮根本并制定相应措施。总结出吹氩流量、安装保护管时密封环损坏、中间包覆盖不良、取样不规范等均可能导致钢中增氮,优化岗位操作规程9处,固化工艺流程,10月,因氮含量超标下线铸坯量降低22.4%。
设备稳定性既是高效生产的前提,也是质量控制的核心。一连铸作业区在设备管理上深入结合“重视异常,根治隐患”管理机制,将设备预防性检修作为设备管理新常态,利用浇次停机间隙检查结晶器与弯曲段接弧,严格按≤0.25mm监控及调整;抓好铸机二冷喷嘴检查,弯曲段实现异常喷嘴为0,其余扇形段喷嘴异常率<2%。10月,4号连铸机辊缝合格率提升至93%以上,关键扇形段在线寿命由2000炉提升到4500炉以上。