#1事件回顾
1)初始调试过程中,现场调试人员反映,锅炉在运行中,不定期烟囱发生爆鸣导致锅炉停炉;
2)在调试过程中发现热水在板式换热器入口水温只有75℃左右,无法满足90℃的设计要求。现场设备安装情况:2台1.8MW热水锅炉+2台1.5T/H的蒸汽锅炉(一用一备),锅炉烟囱尺寸为1000x630,水平管长约50m,垂直管长约38m,见下图1;
#2锅炉烟囱安装存在问题
初步判断可能是由于烟囱水平管段太长,垂直管段高度不够,导致烟囱抽力不够,烟气排不出去原因导致,但经计算,烟囱抽力是足够的,在屋顶烟囱出口,现场看到锅炉运行时,烟气也是可以排到室外;经我司现场勘察现场安装及运行情况,发现存在以下问题:
1、热水锅炉烟囱安装不规范,每台锅炉烟囱接入主烟囱时直接在插入主烟囱风管上,没有设导流弯头,见下图2;从锅炉接入主烟囱的管道也没有设导流弯头,见下图3;
2、 在锅炉调试运行过程中多次发现,烟囱发生爆鸣的情况出现在,当2台热水锅炉同时开启,达到满负荷运行状态,其中1台锅炉由小火至停炉时,另一台仍在运行时,有时会产生爆鸣,当爆鸣发生时,导致运行中的锅炉紧急停炉。
3、只开启一台锅炉时,不会出现烟囱爆鸣的情况。
#3锅炉烟囱发生爆鸣原因分析
经以上情况分析,产生烟囱爆鸣如下:
1)现场锅炉烟囱安装不规范,未按原设计图纸要求安装烟囱泄爆片及电动阀,烟囱采用矩形管,在转弯处及三通处没有设导流弯头(见图4导流弯头示意做法)等,且两台锅炉烟囱接入主管时距离比较近。
2)在其中一台锅炉因末端负荷变小需要停炉时,锅炉未完全燃烧的残余燃料进入烟囱(锅炉在停炉时,燃烧器会继续运行一段时间,将炉内残留气体吹出炉外),并与高温烟气混合,导致燃料二次燃烧发生爆鸣,在未安装泄爆片的情况下,爆鸣后产生的高压气体未能及时通过泄爆片泄压,致使高压气体倒灌入锅炉,引起运行中的锅炉保护性停炉。
#4锅炉烟囱发生爆鸣解决措施
1)按原设计要求增设烟囱泄爆片及电动阀,在转弯处及三通处设导流弯头等;
2)调整热水锅炉出口段烟囱走向,在走道处接入主烟囱,避免锅炉未完全燃烧的残余燃料进入烟囱时,马上遇到另一台锅炉的高温烟气而产生爆鸣,见图5。
#5板换入口水温低原因分析
在调试过程中发现热水锅炉出口水温达到设计温度90℃,而板换入口水温却只有75℃左右,无法满足板换的设计要求。经现场排查其原因有:
1、锅炉房内的管段水管未设自排气阀,导致管内气体无法排出;
2、厂家未按设计安装电动阀,导致一台锅炉停炉时其70℃冷水混入90℃高温热水中,致使水温下降达不到设计要求。
#6板换入口水温低整改措施
解决方案如下:
1、由施工单位按原设计要求在管道最高处加装自动排气阀,将水管中混入的空气排空;
2、由施工单位按原设计要求在板式换热器回水管上安装电动阀,并与锅炉联锁。
#7整改后的运行情况
现场按意见整改完成后,运行至今已有三年多了,再也没有出现上述问题。