近日,公司2024年重点推进的科技攻关项目《生物质燃料连续稳定运行攻关》取得显著成果,新流程、新料棚接连完成,添加量及运行稳定性逐步提升,截至目前,生物质燃料已累计添加2000余吨,降耗减排创效67万元。
项目建设之初,采用临时添加流程将生物质燃料从细碎楼下部添加到上煤皮带,燃料在皮带上与入炉煤混合后,再通过给煤线进入锅炉掺烧。但这一流程却暴露出了严重的问题,经常导致给煤线频繁出现堵塞情况,进而造成锅炉负荷产生波动,严重影响了整个流程的安全稳定运行。
面对这一棘手难题,作为项目主管单位的热机工序直面问题,反应迅速,第一时间组织骨干力量,围绕“如何快速疏通给煤线”这一关键问题开展了深入的攻关行动。大家群策群力,通过反复研讨论证、制订方案、试验验证、分析问题、改进提升等艰苦攻关,历经多次失败后,制订出了一套行之有效的给煤线疏通方案。不仅如此,为了从根源上彻底解决问题,热机工序的工作人员充分发挥创新思维,提出了极具开创性的“单独添加生物质工艺”这一创意,其核心目标就是要实现生物质燃料能够连续且稳定地添加到锅炉中,为后续生产的平稳运行筑牢基础。
思路确定后,热机工序一边有条不紊地维持着生物质燃料的正常添加,一边联合设备保障中心积极投身到技术攻关工作当中。期间,他们与专业的设计院进行了多轮深入的技术交流,汲取前沿的设计理念和专业建议,还不辞辛劳地前往设备制造厂家实地考察,详细了解设备性能、工艺特点等关键要素,同时积极学习借鉴同行业电厂在相关方面的成功案例,博采众长。在生产管控中心和设备保障中心的共同努力下,为最大限度地减少项目费用,攻关团队发扬自力更生、艰苦奋斗精神,积极开展修旧利废工作,以修旧利废形式成功自主完成了“单独添加生物质工艺”流程的改造工作。
成功改造的喜悦令人备受鼓舞,不仅大幅度降低了设计改造费用,而且有效拓宽了生物质燃料添加的适用性,在锅炉处于冷态、热态这两种不同工况下,均取得了圆满成功,为后续正式投入使用打下了坚实的基础。
“单独添加生物质工艺”流程启用后,犹如一把神奇的钥匙,彻底打开了制约添加的“枷锁”,成功解决了此前临时流程添加时所面临的诸多限制因素。那些因入炉煤煤质差异、物料混合均匀程度不一、上煤时间难以把控、皮带检修等各种复杂因素所导致的给煤线堵塞问题,再也不复存在,由此引发的锅炉负荷波动、影响生产的情况也随之烟消云散。
除此之外,热机工序还未雨绸缪,增设了临时储料棚,并且精心制订了《生物质添加系统临时操作指南》,组织各班组人员开展专项培训,让每一位一线操作人员都能熟悉掌握操作要点,从而有力地保证了在生物质添加期间,锅炉的负荷能够保持稳定,压力也处于正常可控范围之内。让人欣喜的是,采用单独流程添加生物质燃料后,成效十分显著。仅仅一个月的添加量就超过了以往全部添加量的总和,这无疑是一个巨大的突破。随后,经过持续不断地摸索与调整,生物质燃料的添加量逐渐稳定下来,达到了每日60吨的可观水平,在某些特定情况下,最高甚至能够达到每日100吨之多。然而,随着生物质燃料添加这一关键问题得到妥善解决,新的挑战又接踵而至。临时储料棚由于容量问题,无法满足连续大量添加生物质燃料的需求,每当来料之后,卸车以及储料等环节都困难重重,这又成为了影响生物质添加连续性的“拦路虎”。
面对新的困难,热机工序再次迎难而上,组织精干力量,抢抓1号锅炉检修的宝贵时机,对停用的设备干法脱硫区域进行了合理改造,精心搭建了新的储料棚。2024年12月22日,新储料棚顺利搭建完成,12月23日,生物质燃料添加流程再次投入正常运行。新储料棚的投用恰似一场“及时雨”,彻底化解了卸车、储料方面的难题,从根本上保证了生物质燃料添加流程的顺畅高效运行。
2025年,热机工序将持续发力,进一步深入推进锅炉生物质掺烧关键技术的开发与应用工作,持续提高生物质掺烧的添加量,提升流程运行的连续性稳定性,为公司实现降耗减排的目标贡献更大的力量,助力公司在绿色发展、可持续发展的道路上迈出更加坚实的步伐。
2025
素材来源:
生产管控中心 张满鑫 赵志刚
图文报道
审核:梁中洲
郑州铝业(长城铝业)
图文编辑:张宇飞
审核:梁中洲