【精益】精益我先行故事(四) 全流程降本增效 公司绝缘箱制造效率显著提升

企业   2024-10-29 20:07   上海  

文/卢一丹  摄/赵丹

”精益于心,践之于行“
精益我先行  优秀案例分享

近日,公司举行“精益于心 践之于行”精益我先行案例分享会。为促进公司内精益管理理念传播与实践经验交流,提升公司精益管理和价值创造能力,8家单位就推进精益管理的实践和取得成效进行精彩分享。请跟随小编的脚步,回顾精益管理精彩瞬间。


发布人  电站公司  卢一丹

精益管理是推动企业高质量发展的不竭动力。电站公司加强精益管理,干部职工群策群力,用实际行动诠释“三赢理念”,实现价值创造,在绝缘箱制造的各个环节实现效率提升,取得降本增效实绩。




绝缘箱是LNG船液货围护系统舱的核心模块之一。其原材料采用来自北欧,非常昂贵,每船原材料不能混用,订货物量时有剩余。从第五代首船“绿能瀛”号开始,绝缘箱技术攻关小组详细分析1100余种型号,将清册信息与实际订货数据进行对比分析,结合以往项目实际胶合板使用情况,通过部件板加工组合套料,提高利用率,减少对应规格的胶合板订货物量。“绿能瀛”号交付后,技术攻关小组经过实际测算,胶合板利用率大幅提升。好的做法复制推广,按目前8-10条船的年度订单需求,可节约采购成本60-80万元。

在部件加工区,技术攻关小组对加工刀具材质进行分析,提出选用金刚石刀具替代合金钢刀具。创新性在刀具上进行开孔设计,减少加工时产生的热量和切割时的摩擦力,从而延长刀具使用寿命。以9号部件加工为例,刀具改进前单天可加工7400块,而改进后单天加工量提升至10000块,加工效率提高了35%,刀具损耗情况下降80%,加工合格率稳定控制在99.5%以上。

在手工装配区,一线班组开发打钉模板同类套用,并增加双面靠山。模板总数量从4000余张减少至2000余张,制作成本节约近40万元,效率提升了12.3%。

点点滴滴努力汇聚成电站公司前进的澎湃动力,电站公司在有效控制成本的同时,生产效能不断增速,2024年绝缘箱年产量达到40多万只。


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