文/王朝光 摄/赵丹
近日,公司举行“精益于心 践之于行”精益我先行案例分享会。为促进公司内精益管理理念传播与实践经验交流,提升公司精益管理和价值创造能力,8家单位就推进精益管理的实践和取得成效进行精彩分享。请跟随小编的脚步,回顾精益管理精彩瞬间。
在近期精益管理攻关活动中,制造一部火工团队创新应用4项先进操作法,LNG船复杂线型外板无一质量问题发生,加工效率提高30%,减少重复吊运时间,单船节约50万元加工成本。
公司目前在建LNG船都是双艉轴设计,艉部船体线型设计复杂,一只分段的外板加工样箱数量就多达58只,加工数量创历史之最。尤其是该型船艉部分段外板厚度达到43毫米,钢材越厚,强度就越高,抵抗外力的屈服强度就越大。要把43毫米厚度的高强度钢板加工成各种设计形状绝非易事。
火工团队迎难而上,设定精益生产目标:板材加工精度误差不大于1毫米。为了这“1毫米”的目标,他们通过一次次试验和反复对比,一步一步优化施工工艺,研究出“传统内侧加热线布局等分”加热法,“应力释放”加热法、“延伸补充”加热法等六种加工方法。他们打破惯性思维,变换运焰方式,改变加工顺序,最终取得良好效果,加工后的外板线型光顺,完全与样箱贴合,完美达到精度控制标准。
火工团队并未满足于当前的成绩。他们近期又在分析板材硬化原因,改进加热点位置,研究“反向顶升分批次加热空冷再水冷操作法”等工艺,为生产提质增效贡献更多力量。
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