管线一“瘦身”,破解难题省成本!

企业   2024-11-01 18:09   黑龙江  


10月23日,

公司召开三季度经济活动分析会

暨提质增效工作推进会,

公司执行董事、党委书记于强指出,

思想是行动的先导,

不会系统思维,

各项工作只能知其一,不知其二,

也就实现不了效益最大化。

因此必须学会深度思考,

从思想上、认识上、

思维方式上都要进行转变,

提升对炼化行业的认识。

 

一直以来,

炼油二部按照公司要求,

转变思维定势,

积极开展提质增效工作。

其中,提质增效项目

加氢二装置区制氢装置换热器E-1207

出口管径改造项目自投用以来,

平均每月节省生产成本11.3万元

 

接下来,

请大家跟随小编儿的脚步,

仔细了解一下这个项目吧——


追根溯源

深度剖析问题所在

炼油二部制氢装置的除氧器,是为除盐水除氧的设备。在装置的原始设计中,除氧器需要在除盐水100℃的工况下,才能“激活”除氧状态,因此,一直肩负为除盐水加热重任的1.0兆帕蒸汽,每天的消耗量都很高。多年前,装置区为除氧器配上了一台换热器,可将除盐水来水温度从20直接提升至60℃,从而达到减少1.0兆帕蒸汽使用量的目的。


加氢二装置区制氢装置。


不过,随着换热器“在岗”时间的推移,这两年,技术人员遇到了新的难题。大家在根据生产需要,调整换热器流量时,设备内部的高温混合气体偶尔会出现流动不畅,导致无法离开换热器,去完成提高除盐水温度任务的情况。


技术人员探讨可能引发问题的原因。


经过一番追根溯源,技术人员找到了问题所在。原来,换热器中除了高温混合气外,还有水的存在,在换热过程中,水会因重力往下走,但换热器出口管线位置很低,与管线后半部呈一个U型,一旦水量因生产变化而增大,容易积存在管线出口处,堵住高温混合气的去路(如下图)。


换热器及其管线出口示意图。


由于换热器负荷高,如果设备运行过程中,都想离开换热器的高温混合气与水混合物,时不时冲击管线出口,很容易造成生产波动。炼油二部员工深知攻克难题,势在必行。


对症下药

管径“瘦身” 解决难题

找到“病因”,就该“对症下药”了。炼油二部成立由技术人员组成的攻关小组,全力解决眼前的难题。他们各司其职,分头行动,翻阅了许多资料,还向兄弟单位请教,寻找破解思路。


技术人员查阅相关资料。


其中一份资料,令小组人员眼前一亮,文中提及流体力学的一个原理,当液体的流量保持不变,管径减小时,流速会反比例增加。打个比方,同样一杯饮料,咱们用细吸管喝时,会比使用粗吸管流速更快。如果将管线代入粗细不同的吸管,一下子就给了攻关小组灵感:如果出口管线管径缩小,那么水和高温混合气的流速就会变大,有助于二者顺利离开换热器,畅通无“堵”。


技术人员调整操作参数。


经过深度探讨和精确计算,一个绝妙的管径“瘦身”方案出炉了:将换热器出口管线的直径缩减到原来的三分之二,而其他的生产参数,以及设备设施都不需要发生改变,能以较低的投入,彻底攻克问题


顺利投用

精准落实提质增效

方案在上报运行部后,得到部里的认可和支持。为确保改造的顺利进行,攻关小组加班加点,绘制相关流程图,制定改造方案,并在项目施工期间,严控现场作业进度。最终,仅用一个月的时间,项目便圆满完成并如期投用。


操作人员调节手阀开度。


“瘦身”成功的换热器新出口管线投用以来,经过攻关小组的一段时间的监测和反复确认,设备内再也没有出现过水堵住管口、高温混合气无法通过的现象。


操作人员查看蒸汽用量相关数据。


问题得以解决,还有意外之喜。大家发现,项目投用后,设备运行更稳,生产效率更高,1.0兆帕蒸汽等能耗物耗也有所降低,大大节约了运行成本。据计算,仅1.0兆帕蒸汽用量每小时就会减少1.5吨,一年下来,能节约各类费用共计136万元呢!


观念一转天地宽。炼油二部这一提质增效项目证明,只要坚持问题导向,从深层次、从内部进行分析,找到问题背后的原因,讲究方式方法,就能有的放矢地提升精细化管理水平,助力公司各项工作高效开展。



天天要安全

问:对于工伤事故中停止呼吸和心跳的伤员,在几分钟内抢救最佳?


答:5分钟内抢救成功率极高。


图片:胡亚倩

文字:刘琪 金潇

实习编辑:刘琪

校对:魏琳琳

责编:孙艾平

审核:何剑镔 刘秋雁

原创声明:版权作品未经允许不得转载

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