为了使节能工作有序展开,在节能组织上朝二联集输班以红色网格治理为抓手,建立了由班长、各岗岗长和班组员工组成的三级能源管理网络,划分网格单元,定岗位、定区域、定责任、定目标,把所有设备管理责任落实到每个网格单元,把日常生产管理上的每一件事同网格单元联系起来,站内58名干部员工分工负责5个生产岗位、4台注水机组、11台加热炉、154台机泵设备,实现了责任不重叠、管理不失位。网格长、网格员和员工共同组成“三级节能”管控网格责任区,严格执行操作前“三明确”、 操作中“三确认”、 操作后“三到位”的操作“三步九法”,实现能源管理全员参与和全过程闭环管理模式。形成了既有班子统一指挥、又有员工定职定责,分工负责、协同作战的网格体系,进一步深化了岗位责任制,促进能源各项工作的落实。
从每一个用能设备入手,建立能耗台账,摸清家底,算精细账。
变频器可以大幅减少机泵耗电,全站9台变频柜设置专人管理,依托泵修小组,杜绝“等、靠、要”思想,及时鉴定、维修,不带病工作,保证完好率。
注水岗4台注水泵,日常运行2台,采取“1工频+1变频”运行模式,实现“一保一控”,工频满负荷运行保注水泵压平稳,变频运行节电控水量,这种运行模式,在用能最少的基础上保证压力平稳,减少压力波动造成无效能耗损失 。
合理的热洗周期,可以有效降低外输回压,因回压下降,外输泵的运行参数也会随之变小,减少了对设备的损耗和电能的消耗。四是严格控制液量,保障运行平稳。经过多次讨论实践,以满足生产控制需要为前提,经过精细控制注水压力,高压回流阀的开启时间比以往缩短了20%左右,注水泵效由2021年的82.89%稳步提升至2024年的89.64%,保持了较高的水平。
应用“三控一测一查”管理办法,扎实压降用气空间
▷ “三控”:一是控制井间进站温度。以中转站、联合站为中心,依托井间站生产实际开展低温集输,利用自动化信息处理平台精准调控进站温度;二是严格控制掺水温度和掺水压力。根据天气变化,及时调整设备运行状态,控制三合一液位,严格按照生产要求控制好运行参数;三是控制室内温度,室温控制22度以内,根据天气情况及时调控采暖炉出口温度,并对设备间暖气片,采取隔一组关停一组,共关停暖气26组。▷ “一测”:以加热炉为中心,抓好运行状态管控,定期测试炉效,加热炉运行有变化时加密测试,根据测试结果对加热炉燃烧工况进行调试,共调试15台次,平均提高炉效0.68%。▷ “一查”:站间管线每周全程巡线检查一次,管线穿孔从发现到恢复正常生产控制1天以内。今年年初
自动化改造初步完成后
中控室投入使用
可根据生产需要
随时调整炉火温度
和机泵运行参数
有效地减少无效耗能
同时也保证了生产平稳运行