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问题一:
1500转,悬臂式离心泵,请教各位这个频谱对应的是什么缺陷?
答:建议提高振动测量的分辨率,以确定是4倍频还是精确的100Hz。不同的频率对应不同的缺陷:
4倍频:如果不考虑叶轮流道数的因素,4倍频通常与以下问题相关:1)松动:泵体或基础的松动。2)共振:系统共振。3)联轴器损坏:联轴器的不对中或损坏。
100Hz:如果是100Hz,可能是电机软脚(地脚螺栓松动)传递过来的振动能量。
其他:提高分辨率:使用高分辨率的振动分析仪,可以更准确地识别振动频率,有助于精确定位问题。
松动检查:检查泵体、基础和地脚螺栓的紧固情况,确保所有部件牢固可靠。
共振分析:通过共振分析,确定系统是否存在共振现象,必要时进行调整。
联轴器检查:检查联轴器的对中情况,确保其完好无损。
电机检查:检查电机的地脚螺栓是否松动,确保电机安装稳固。
问题二:
PE的腊罐搅拌器,带底部轴承的,搅拌轴半靠背轮内孔磨损,因扭矩大。有好的解决方法没?
答1:对轮与轴的配合间隙过大,对轮还加了顶丝,这可能是之前间隙就已经大了但一直没有处理。下次回装时,可以在对轮与轴配合的位置涂密封胶,防止水分进入,轴与对轮配合面的腐蚀也是导致间隙变大的原因之一。轴与对轮间隙大是造成键侧面磨损的主要原因。
底部轴承也可能有所磨损,刚性联轴器连接下,底部轴承长期碰磨,加上对轮间隙大,会导致轴与对轮发生相对位移,反复出现磨损。建议对轮与轴的配合控制在最大H7/h6公差范围内。
答2:有两种处理方式:
现场急需使用时:对靠背轮内孔进行冲麻点(错开位置);对轴进行冲麻点。
不急用时:将靠背轮拆下进行内孔镀铬处理(周期较长)。
答3:如果需要紧急处理,可以考虑使用异型键来连接,以临时解决问题。
问题三:
输送介质为酸性水,组成:硫化氢1.1%~2.6%左右,水99%,NH3 0.4%左右,选A-7不锈钢材料是否过高?低压泵选双端面密封还是单端面密封?
答1:对于这种酸性水介质,使用四氟(PTFE)材料的机封即可,单端面密封也足够。具体选择还需根据泵的工作压力来定,如果压力不高,单级离心泵(卧式)即可满足需求。不锈钢法兰建议使用A2-70螺栓,如果需要用碳钢螺栓,可以选择35CrMo或30CrMoA材料。
答2:过去通常使用与泵体相同材质的不锈钢螺栓,但不锈钢螺栓强度较低,容易松动。目前,SEI设计规范要求使用合金钢螺栓,并加垫片隔离,以提高螺栓的强度和可靠性。
问题四:
请教个问题,现场没有氮气、工厂风和水蒸气,一切公辅都没有,入口常压,出口0.45表压,一个流量13立/时,扬程32米;另一个流量1.35立/时,扬程32米,-50摄氏度的50%乙二醇溶液,建议机封冲洗方案是什么?现场没有循环水。
答1:可以尝试在螺栓上同时旋上两个螺丝帽,看看是否能帮助取出。
根据单封方案,可以选择以下几种:
Plan 01:无冲洗,适用于简单工况。
Plan 02:外部冲洗,使用清洁的液体冲洗机封。
Plan 11:夹套冷却,适用于高温工况。
Plan 13:夹套冷却和外部冲洗。
Plan 14:夹套冷却和内部冲洗。
Plan 21:外部冲洗和夹套冷却。
Plan 23:外部冲洗和内部冲洗。
Plan 31:夹套冷却和外部冲洗。
Plan 32:夹套冷却和内部冲洗。
Plan 41:外部冲洗和内部冲洗。
根据双封方案,可以选择以下几种:
Plan 52:双封,夹套冷却和外部冲洗。
Plan 53A:双封,夹套冷却和内部冲洗。
Plan 53B:双封,夹套冷却和内部冲洗,带换热器。
Plan 53C:双封,夹套冷却和内部冲洗,带换热器和缓冲罐。
Plan 54:双封,夹套冷却和外部冲洗,带换热器。
根据急冷方案,可以选择:
Plan 62:急冷,适用于高温工况。
干气密封方案:
Plan 72:干气密封,适用于无液体冲洗的工况。
Plan 74:干气密封,带外部气源。
Plan 75:干气密封,带内部气源。
Plan 76:干气密封,带内部和外部气源。
对于提问者的工况,可以尝试 Plan 62 急冷方案,适用于低温工况。
答2: 建议使用 Plan 53B,即双封方案,夹套冷却和内部冲洗,带换热器和屏蔽泵。这是海工标准配置,适用于低温工况,可以有效防止机封过热和泄漏。
答3:可以考虑使用磁力泵。根据您的工况,建议选择以下型号:
磁力泵50-32-160:流量12.5立方米/小时,扬程32米。
磁力泵25-20-160:流量1.35立方米/小时,扬程32米。
根据冷冻盐水系统的典型配置,可以参考以下实例:
冷媒泵(P-821A/B/C):将冷媒罐(D-821)中配制的含30%(质量分数)甲醇盐水溶液送入冰机(C-821、C-2821),通过冰机制冷温度降为-10℃,然后送往各冷凝器用户。
问题五:
请教下,神钢的挤压造粒机,水端下方的小车液压装置起到什么作用?
答1:切粒机下方确实有小车,但你提到的“水端”具体指什么位置?通常所说的“水端”一般是指混炼机的水冷段。需再具体描述一下提到的“水端”位置。
答2:提到的小车液压装置实际上是用于开车料切刀的。这个装置位于混炼机出口到熔融泵之间的位置。在开车初期,不合格的物料会通过熔融后从混炼机出口流出,这时需要人工用钩子将这些物料拉到旁边的开车料拉料槽中。小车液压装置的作用是在下料过程中直接切断这些不合格的物料,确保生产过程的顺利进行。
问题六:
这个泵后轴承水平振动大,后轴承垂直振动也大,轴承和轴都换了,找正也正常,但还是振动。转速2950,1倍频49.16Hz,应该是2倍频,请大家帮忙分析一下。
答1:可能是“头重脚轻”的问题,即泵的重心不稳。建议检查泵的基础是否稳固,地脚螺栓是否有松动或虚脚。
答2:建议先提高振动测量的分辨率,确认是2倍频还是100Hz,因为这两种频率的区别很大。如果振动频率是100Hz,可能是电机存在虚脚。虚脚会导致振动频率集中在100Hz附近。
答3:电机振动值正常,但联轴器水平端高。建议检查联轴器的对中情况,确保联轴器两端的高度一致。
答4:如果水平振动值高,首先要检查对中情况。如果存在虚脚,即使对中到零也不行。建议仔细检查地脚螺栓的紧固情况,确保所有地脚螺栓都牢固可靠。
答5:设备运行状态下,在电机地脚螺栓处架设百分表,逐一检查每条地脚螺栓。松开某条地脚螺栓后,如果泵的振动值下降,查看百分表读数并调整垫片厚度。此外,可以检查轴的跳动情况,确保轴的同心度。
问题七:
罗茨风机出入口都有一根带减压阀的氮气管线是干什么用的?
答1:这些氮气管线主要用于氮气吹扫。氮气吹扫可以帮助清除风机内部的残留气体或杂质,确保风机在启动和停止时的安全和清洁。
答2:这些氮气管线通常在开机前和停机后使用。具体用途包括:
开机前:通过氮气吹扫可以清除风机内部的空气或其他可能存在的有害气体,确保启动时的环境安全。
停机后:同样通过氮气吹扫可以清除风机内部的残留气体,防止腐蚀或有害物质的积累,延长风机的使用寿命。
答3:氮气管线还可以用于以下情况:紧急情况:在突发情况下,可以通过氮气吹扫迅速置换风机内部的气体,防止危险气体的积聚。
维护保养:在定期维护保养时,使用氮气吹扫可以彻底清洁风机内部,确保设备的正常运行。
答4:减压阀的作用是调节氮气的压力,确保氮气以适当的压力进入风机内部,避免过高的压力对风机造成损害。同时,减压阀还可以防止氮气管线中的压力过高,确保操作安全。
问题八:
请教个问题,压缩机组的润滑油系统在什么情况下会有润滑油低温报警呢?
答1:当环境温度很低时,润滑油的温度可能会低于设定的最低温度,触发低温报警。
答2:如果润滑油加热器故障或冷却系统出现问题,润滑油可能无法达到工作温度,导致流动性差,无法到达润滑位置,从而触发低温报警。
答3:油温低报警通常只在开机状态下出现。正常运行时,系统还需要油冷却器来维持适当的油温。
答4:油温过低会导致油膜形成不良,容易引发油膜振荡。此外,低温还会对油泵造成不利影响,可能导致油泵无法正常工作。
答5:油温过低会使润滑油的粘度增大,油泵可能无法有效吸入润滑油,导致油压不足和泵的异常声音及振动。因此,压缩机润滑系统通常会在启动联锁逻辑中设置油温过低不允许启动。
答6:1)设备启动时,油温低于设定值会触发连锁保护,不允许启动;2)在泵出口油管道上增设恒温阀,可以解决运行过程中油温过低的问题。
答7:如果加热器或温控阀失效,润滑油无法达到所需的温度,也会触发低温报警。
问题九:
MAN的空压机一级叶轮口环燕尾槽磨成豁口,上次采取点焊加固的方法,解体发现口环已掉落。除了点焊,还有什么好的方法?
答1:可以考虑使用中分面的沉头螺钉固定口环。这种方法可以提供更可靠的固定效果。
答2:如果是轴流式透平机,建议先修复磨损的位置,再进行固定。补焊后,口环才能牢固地固定在原位。
答3:除了在端面使用沉头螺钉,还可以考虑在中间位置打两个孔,直接将口环和静叶支架用沉头螺钉连接在一起。然后在沉头螺钉处进行点焊加固。如果不修复磨损面,口环固定后仍可能晃动,难以保证稳定性和安全性。
问题十:
请教大家一个问题,滑动轴承的电机一般会带轴振监测吗?
答1:我们这里使用的几台大功率电机(1800千瓦)都没有配备轴振监测。运行情况良好,没有出现明显问题。
答2:绝大多数滑动轴承电机都不带轴振监测。然而,如果是新项目中的重要设备,建议还是加上轴振监测,以确保设备的长期稳定运行和及时发现潜在问题。
答3:我们使用的滑动轴承电机也没有配备轴振监测,功率从1000千瓦到4000千瓦不等,运行情况一直很稳定。
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