热电公司燃运车间坚持每日对入炉煤粒度进行分析,确保80%的煤粒控制在13mm以内,并通过升级筛分工艺和改进设备,成功解决燃料粒度偏大导致的燃烧效率低下问题,减少锅炉磨损和爆管风险,降低点炉频次,仅此一项每年可节约费用50余万元。在燃料配比方面,技术人员深入分析燃料特性与发电需求,制定科学合理掺配方案,各值长、锅炉班长和燃运程控人员密切配合,实时监控锅炉床温、床压和燃煤量,确保每台锅炉都有专属燃料配比方案。通过优化燃料发热量,将入炉煤发热量从2800大卡调整至2500-2700大卡,有效降低混煤消耗,每年可节省混煤7200多吨,节约资金200多万元。此外,工作人员严格执行“三三联审”制度,对每车燃料进行严格质量检测,杜绝粘煤等质量问题,避免因煤质不达标而导致设备负荷下降和成本增加,确保锅炉稳定高效运行。
在此基础上,热电公司还积极通过微信工作群、班前会等多渠道平台,广泛开展“节能降耗从我做起”宣传活动,层层传递节支降耗的重要性,引导全力牢固树立“节约就是效益”的理念,并制定详细责任分解表,将节支降耗具体指标落实到每个部门、每个班组、每个岗位,通过严格考核制度,将成果与绩效直接挂钩,极大调动了全体员工挖潜节支降耗的积极性和责任感。前三季度,干部职工通过实施小改小革、精细管理共实现节支降耗15.2万元,有效提升了企业生产经营质效。
记者:王晖 通讯员:王建伟