“今天要浇注的是我们班有史以来生产的个头最大、壁厚最厚的大型铜套,大家按照今天班前会刚才讲解的要点操作,不能出一点纰漏,保证一次成型。”这是李志强在班前会讲话的一部分。
之前,特钢事业部大型挤压、锻压设备维修备件所需要的大型铸铜套,都是外购,造价高,增大了生产成本。作为有色金属铸造高级技师的他,看在眼里,急在心上。着手研究如何利用现有小设备浇注大铜套,经过仔细推敲和琢磨之后,想出了炉内熔炼+炉外保温,最后回流的办法,可一次获得足量铜水实现浇注,克服了熔炼设备小,不能生产厚壁大铜套的困难。
李志强对车间主任说:“没有大型离心铸造机,只能做砂模浇注,浇注铜套的效果不太好,不行,得想办法改造离心浇注机”。
车间有一台多年不用的老式离心设备,闲置不用的主要原因是附属机构不适合。李志强通过琢磨提出:“可以不用附属机构,利用主轴的动力旋转系统,外配一个工作面板,可以随产品的大小设计。”
为此,他请教车间的机电工程师,计算了动力大小是否与面板离心力匹配,答案是可以的。这更增加了他的信心。说干就干,他利用自己积累的工作经验,查阅了大量资料,最后用了20多天时间,一台改造好的离心设备摆在了大家的面前,经过试用,效果良好。
现在只要讲起离心机,李志强有说不完的故事和改造经验。
李志强大胆提出维修中频电炉计划。利用炉内熔炼+炉外保温可实现足量铜水,但在具体操作过程中危险性大、劳动强度大,主要集中在从保温坩锅里舀铜水时,全部由工人一勺一勺端出,几勺就得换人操作,又热又累,如果操作者把1000度的铜水洒落,易造成火灾或烫伤,在李志强不断努力和车间领导与事业部领导的多方支持下,中频化铜炉列为年度大修计划。在原有基础上维修增大了电炉线圈,电炉容量增加到原来的1.7倍,实现了大容量融化,为浇注提供足量铜水。这项每年可为事业部节约外采费用100多万元,而维修费用仅花了2万多元。
李志强高兴地说:“我们终于可以生产厚壁大铜套了。”
在铸铝班,能源消耗一直居高不下,李志强组织班组成员和车间节能员,对班组用能设备逐台研究分析后认为,化铝炉是班组耗能最大的设备,如果能实现节能化铝,那样班组能耗指标会锐减。李志强尝试着用电炉余热预热铝锭的办法,把吨铝能耗降低了5%。
有一次,公司一个最新节能项目要落地车间,李志强得知后,找领导提出要让项目落在铸铝班,通过审核,节能设备安装在了铸铝班,利用节能费用弥补设备费用。这个新“宝贝”在铸铝班运行平稳,到现在已节约能源费用60多万元,远远超出设备本身制造费用,班组能耗下降了20%。
“马上要进行铝水精炼了,大家先停下手上的活,躲一躲。”李志强说,这是三年前的话,由于精炼铝水使用“六氯乙烷”,受热释放强烈有毒气体,如果吸入体内会引起强烈咳嗽,损伤呼吸系统。即使带上防尘口罩也无济于事。面对这种恶劣的工作环境,李志强查阅资料、咨询专家,最后认为,采用旋转喷吹的方法,可以解决这个问题。
方案定下来了,说干就干,利用厂房内的废钢拼凑焊接了框架,从专业厂家购买配件,自己组装调试,经过两个月的努力,终于实现了目标。有了这个设备,班组成员操作不再受伤害了,为员工创造了一个舒适、环保、干净的操作环境。
目前,班组培养出一名高级技师和三名技师,他们在自己的岗位上不断挑战、不断创新,班组面貌焕然一新。
监制/贺占军
终审/李树清