一〇一车间紧盯年度目标,践行“产能最大化、质量最优化、成本最小化”方针,充分发挥党支部战斗堡垒作用,强化生产组织,释放炼钢产能,多措并举全力提升感应电炉产能。同时积极强化质量管控,重点围绕“提升挤压无缝钢管探伤合格率”组织成立质保小组,重点对原辅材料质量、冶炼关键环节、工艺执行等方面进行严格把关,不断提升质量过程保障水平。在强化成本管控工作中,车间深挖内部潜力,严格把控电炉电耗和精炼电耗的重点能源指标,持续提升降本增效能力,奋力打好打赢生产经营攻坚战。
一〇二车间积极在计划排产、生产组织、人员调配、设备保障等方面下足功夫,强化日计划的执行力,确保生产设备连成一体相互作用,减少非必要辅助时间。截至目前,已完成全年锻造任务的96%。在完成锻造任务的基础上,车间积极配合安全生产部解决钢锭预热、无缝钢管热处理等窄口问题,为圆满完成全年指标提供有力支撑。
一〇七车间周密部署生产作业计划,成立党员突击队,重点对关键工序、重点工艺指标进行优化、监督,充分释放机加产能,为产品顺利履约提供了有力支撑。截至目前,一〇七车间全工序加工持续提升,是去年同期的117.8%;成品交验完成全年任务的109%,超额完成与事业部签订的产值经营指标,已完成全年任务的105%。
一〇九车间立足年度经营指标,周密排布生产作业计划,成立挤压作业和无缝管下转专项突击队,通过不断优化热处理工艺、改善模具修复技术提升使用寿命等措施,达到生产“效”“质”双提升,助力实现全年“结果好”目标。
“工艺是企业的命脉与创新发展的关键驱动力。”为实现公司高质量发展,特钢研究院积极攻难关、破窄口,提高产品产出效率,全力保障合同履约,提升价值创造能力,成立了“P92无缝钢管工艺流程再造重大任务党员突击队”,持续开展P92大型电渣钢锭工艺优化。通过不断完善渣系组元、脱氧制度、设备电参数等措施,形成一套成熟的工艺操作规程。为缩短P92钢锭退火工艺时间,党员突击队跟踪指导,确保执行过程满足工艺要求,P92钢锭退火时间平均缩短25小时。
监制/贺占军
终审/李树清