篦冷机熟料温度过高的解决措施

百科   2025-01-03 08:00   湖南  

摘要:针对LBTF5500篦冷机在实际使用中遇到的冷却效果差、热回收效率低的问题,通过在“台阶”处增加高压风机及在篦床上采用逆向吹风等措施,提高了篦冷机的冷却效果,出篦冷机的熟料温度由最高180℃降至最低90℃,改造效果显著。

关键词:篦冷机改造;热回收效率;熟料降温

1 引言

我公司5000t/d水泥熟料生产线烧成系统配置LBTF5500型第三代冷机,冷机床面积133.6m2,装机风量666197m3/h。自2020年投产以来,篦冷机在运行过程中存在冷却效果差、热回收效率低等问题。

为提高篦冷机热回收效率,降低冷机熟料温度,我公司技术人员对篦冷机存在的问题进行了分析,提出了改造措施,并于2020年年底淡季检修期间实施了改造。

2 存在问题

(1)熟料煅烧过程中,回转窑频繁掉窑皮,大块物料较多,熟料得不到充分冷却,破碎后检查有很多红料,且温度较高。

(2)篦冷机“红河"现象严重,由于粉状物料流动速度快,热交换时间短,不能及时得到冷却和换热,不仅导致出冷机熟料温度高,而且造成了热量损失。

(3)出篦冷机熟料温度达到150~180℃,给后续的生产工序带来了不利影响。    

3 解决措施

(1)原有篦冷机一段篦床为“Z”形布置,一、室与三室之间存在约1.2m高的“翻滚台阶”,其作用是提高熟料的急冷效果,但从实际使用来看,台阶处存在物料堆积现象,未达到预想的效果。为此,我们一方面优化配料方案,改善熟料的结粒,另一方面在一段台阶处,借鉴窑尾护铁冷却风机的原理,增加了两台高压离心风机将物料吹散,达到充分“翻滚”熟料料幕的效果。两台离心风机分别位于篦冷机两侧,向上引出主管道(DN100),主管道插入篦冷机篦下室内部,从主管道分出三路支管道(DN60),至一段阶梯挡墙处。

新增两台离心风机的布置情况见图1、图2,两台离心风机参数见表1。

   

(2)对于“红河”问题的处理,一方面通过优化配料,改善结粒来缓解,另一方面在篦冷机高温热量回收区,新增一台强吹风机,将高压强风喷嘴布置于盲板上部浇注料内,使风机风向与“红河”流向相反,用风反作用于料流,起到吹散扬起物料效果的同时,减缓物料的流动速度,充分冷却熟料,回收的热量用于余热发电和煤磨烘干。新增强吹风机参数见表2,新增强吹风机工艺布置图见图3。

   

在2608风机与2609风机之间新增强吹风机如图4所示,风机主管道至冷机南侧壳体,分成两路至篦冷机两侧高温段与中温段之间位置,如图3所示。在冷机高温段与中温段之间的两侧壳体上(位置在盲板上部)均勾开5个孔,将喷嘴管道引入篦冷机内部,布置于浇注料中,如图4所示。

4 改造效果

改造后,冷却机运行稳定,各项参数明显改善。

改造前后的生产工艺参数对比见表3。

篦冷机改造后,料产量提高了220t/d,熟料强度提升了0.8MPa,二次风温、入磨温度及出篦冷机熟料温度均有所改善,吨熟料发电量较改造前提升明显。以余热发电为例,发电量较改造前提升了2.2kW·h/t.cl,用电价格按0.52元/W·h计,月度熟料产量按照17万吨计算,则每月产生的经济效益为19.4万元,经济效益显著。

出篦冷机熟料温度大幅降低,为后续工序创造了良好的条件;改善了地坑的作业环境,增加了熟料输送皮带的使用寿命,提高了辊压机和水泥滑磨的运行效率,改造效果显著。


——作者:张晓伟,山东鲁碧建材有限公司

——来源:《水泥技术》2021年5期

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