(4)在保证汽轮机设备运行安全基础上提高经济性。
2.1 冷蒸汽回流导致汽缸上下温差大
某电厂1号、2号机组系300MW 引进型亚临界机组,机组空转或停机后中压缸上下温差一般在50℃~60℃,最大达到86℃ ; 另一电厂1号机组为 300MW机组,首次启动停机后高压内缸上下温差达110℃,高压外缸上下以及中压缸上下温差均达到150℃,严重超出运行规范要求,影响机组再次启动。分析原因为: 高压缸、中压缸的疏水与其它高压管道的疏水连接到同一疏水集管,在停机后或机组空转时汽缸处于真空状态,而疏水集管内因其它高压管道疏水形成压力,造成冷蒸汽通过汽缸疏水管回流到汽缸,引起汽缸上下温差大。
2.2 疏水回流导致中压调门后扩散器裂纹
采用西门子技术的超超临界汽轮机,中压调门后的扩散器在底部疏水孔位置普遍出现纵向裂纹,造成再热蒸汽泄漏到中压内外缸夹层,影响机组经济性和安全性。检查某电厂1000MW汽轮机中压调门后扩散器的疏水管设计,左右两根疏水管各自从中压调门后扩散器的底部疏水孔引出,向下布置后合并到一起,再通过一个靠近疏水集管的疏水阀连接到疏水集管,同时,高压缸系统的6路疏水管也连接到该疏水集管。按照疏水控制逻辑,在机组负荷低于20% 或者跳闸时,汽轮机疏水阀自动打开,其它工况运行时,这些疏水阀关闭,也可以手动打开。由于中压调门后的疏水管较长,在疏水阀关闭时,疏水管内部蒸汽因冷却而积有凝结水,此时若机组跳闸,因高压缸内部压力较高,6 路疏水同时排放会使疏水集管内的压力迅速升高,而中压缸与低压缸( 凝汽器) 相通,压力快速下降到真空,当中压调门后的疏水阀打开时,因疏水集管内的压力高于中压缸内压力,造成疏水管内的凝结水倒流,直接回流到中压调门后扩散器底部的疏水孔,引起底部材料温度激变,造成极高的温度应力。如果机组经常发生高负荷跳闸,极易造成扩散器底部材料应力疲劳而产生裂纹。
2.3 抽汽管道积水造成转子叶片损伤或转速失控
某化工厂自备电厂1号机组系50MW 双抽凝汽式汽轮机,型号CC50- 8.83 /5.1 /0.67,在一次调试中发现调门油动机漏油,就地打闸停机,当时负荷23.1MW,约30s 后汽轮机转速飞升至3690r/min。根据设计,当机组负荷大于25%( 12.5MW) 时自动关闭抽汽逆止阀前的疏水阀,当时工业抽汽和回热抽汽均未投入运行,抽汽逆止阀处于关闭状态,造成逆止阀前的蒸汽管道存有积水,机组跳闸后这些饱和水汽化,蒸汽倒流回汽轮机引起转速失控。
2.4 疏水管合并引起阀体裂纹
某9E 联合循环燃气轮机,其汽轮机型号为LZN55-5.6 /0.65,因主汽调门严密性问题解体检查,左右两侧调门均发现阀座前的疏水口周围金属出现大量龟状裂纹,裂纹很深且已扩展到阀座密封面。该汽轮机的主汽阀设计有气动旁路阀,气动旁路阀后面的旁路管上设计有疏水管,该疏水管与调门阀座前的疏水管合并,左右两侧疏水管再次合并,这样共有 4 根疏水管合并在一起,通过一个疏水阀连接到疏水扩容器。主汽调门内部设置有蒸汽滤网,而阀座前的疏水口正好位于该滤网的下游侧。机组正常运行时,气动旁路阀及疏水阀均关闭,因疏水管本身的散热作用,疏水管内部蒸汽会慢慢冷却下来形成少量凝结水,在调门滤网压差作用下,凝结水会在调门阀座前的疏水口溢出,溢出的凝结水又马上被高温蒸干,使得疏水口周围金属长期受温度交变作用,从而出现疲劳裂纹。
2.5 疏水转注引起管道泄漏
某电厂1号机组系1000MW 超超临界汽轮机,第4级抽汽管道在机组投运 1 年后发生泄漏,漏汽点位于去给水泵汽轮机支管前的垂直管段上,在泄漏部位上游( 下方) 的垂直管段上接入一根疏水管,该疏水来自4抽供向辅助蒸汽的管道,这样的疏水转注设计是为了简化系统减少疏水阀。在汽轮机低负荷运行时,因4抽压力低,难以向辅助蒸汽母管供汽,该供汽管道实际处于隔离状态; 当机组在高负荷时,如果本机4抽不向辅助蒸汽母管供汽,该段管道也处于隔离状态。由于管道散热作用,内部蒸汽会冷凝而产生少量疏水,当疏水被转注到4抽垂直管段上后,因4抽管道内蒸汽流速较高,这点疏水被高速汽流冲刷到下游( 上方) ,贴在管壁上迅速蒸干,造成下游管壁温度交变,引起应力疲劳。停机后割管检查发现,该疏水转注孔下游管道内壁上存在大量疲劳裂纹。
2.6 暖管内部冷凝水回流导致管接座泄漏
某电厂3号机组系600MW亚临界汽轮机,设计有50%容量高压和低压 2 级旁路。为了给低压旁路暖管,从再热热段上游引出一根小管连接到低压旁路阀前,高温蒸汽经这根小管流到低压旁路阀前,再经低压旁路进口管返回到再热热段。机组投运半年后发现再热热段上的管接座焊缝发生泄漏,出现多条裂纹。经分析,由于再热热段管径大,从暖管引出点至低旁叉管处压差很小,造成暖管内部的蒸汽流量非常小,由于暖管本身的散热作用,管内蒸汽会冷却形成少量凝结水。由于暖管布置在主管道上方,凝结水倒流回再热热段上的管接座后被蒸干,引起管接座焊缝温度交变,产生应力疲劳。现场测量暖管外壁温度,发现低于相应蒸汽压力下的饱和温度,证实了管道内部存在冷凝水。
2.7 疏水罐底部积水引起筒体泄漏
某电厂2号机组系1000MW超超临界汽轮机,左右两侧再热热段管道的底部设置有疏水罐,其筒体直径203 ×15.09mm,长度920mm,每个疏水罐配有 个浮球式液位开关。机组运行1年半后B侧管道的疏水罐筒体下部发生泄漏,泄漏点位于液位开关下引出管正下方约100mm 处。更换疏水罐后解剖泄漏筒体,发现筒体内壁泄漏部位存在大量环向裂纹,环向裂纹上部还发现有纵向微裂纹,在液位开关引出管口部也发现有裂纹。分析裂纹产生原因: 机组在冷态启动、升负荷及正常运行过程中,液位开关及上下引出管被加热或因散热作用,内部的蒸汽发生冷凝,凝结水沿着引出管流回到疏水罐。由于疏水罐筒体温度较高,流入的凝结水引起引出管口部及其下部筒体产生温度交变应力,随着机组多次启停和长期运行,造成引出管口部出现裂纹,筒体内壁也产生纵向疲劳裂纹。机组正常运行时如果疏水罐液位低,疏水阀将处于关闭状态。由于疏水罐以及疏水管本身的散热作用,内部蒸汽会冷却而产生凝结水,使水位慢慢上升; 另一方面,疏水罐筒体连接在再热热段上,固定端温度高达600℃,会沿筒壁往下传导,但因散热作用而逐渐降低。如果疏水罐保温设计或者施工质量不理想,则疏水罐底部的温度会降低到相应蒸汽压力下的饱和温度,从而在疏水罐底部产生积水; 由于运行机组负荷变化,再热蒸汽压力也在变化,该积水液面的高低以及饱和温度也随之变化,在液面变化处,筒体金属产生交变应力,长期积水运行,引起筒体环向疲劳裂纹。机组运行时对疏水罐底部外壁温度以及液位开关引出管温度进行测量,发现已经低于相应蒸汽压力下的饱和温度,证实在疏水罐底部存在积水,在液位开关引出管内部有凝结水,只是由于在疏水罐内液位很低,没有被液位开关检测到。
3.1 疏水合并
对于汽轮机疏水系统,安全性重于经济性。以往由于疏水阀质量、管道施工质量等原因,经常发生疏水阀泄漏,为了减少漏汽提高经济性,对同类管道的疏水进行优化合并,合并的原则是: 必须是同一台机组的同类疏水,疏水压力在不同工况下要求一致,疏水口标高要求一致等。对于疏水合并,不但要考虑疏水阀开启时的疏水情况,更要考虑在疏水阀关闭时,各疏水口的压力是否一致,否则管内凝结水会窜流到压力较低的一侧,造成该侧疏水口周围金属出现交变应力。对于不同疏水接入同一疏水集管,也必须是同一压力等级,最好是完全相等,即使这样,还要考虑一些特殊运行工况,如汽轮机跳闸、热态启动等,这时设备及管道内部可能处于真空状态,当疏水排放口存在压力时,一旦打开疏水阀就会引起积水回流及冷蒸汽回流。不管是疏水阀前的疏水合并,或者是在疏水阀后合并到同一疏水集管,都应仔细研究,以防止疏水窜流、积水回流及冷蒸汽回流。疏水不合并或少合并,是防止疏水窜流及冷蒸汽回流的有效措施。疏水转注是管内疏水合并的一种形式,由于疏水温度一般低于被注入管道的金属温度,少量转注过来的疏水会被蒸干,容易造成疏水口附近金属产生温度交变应力,设计时应尽量避免。
3.2 疏水阀控制逻辑
汽轮机启停阶段疏水阀一般是按机组负荷来控制,当机组负荷小于一定值( 如20% ) 时疏水阀自动打开,其它工况下还根据疏水罐液位、管道上下温差等来控制。当汽轮机在冷态启动时,因金属温度低,蒸汽被冷却而产生凝结水,需要进行疏水; 但在热态启动、停机或者跳闸时,汽缸、汽门的金属温度较高,且汽轮机本体与凝汽器相通,处于真空状态,内部不会产生凝结水,而疏水集管及疏水扩容器因为其它管道的疏水往往会形成一定压力,从而存在冷蒸汽回流到汽轮机的风险。因此,汽轮机疏水阀不能简单地由机组负荷来控制,对不同地点的疏水应分不同工况进行控制。建议疏水阀仅在冷态启动时按负荷来控制,其它工况下不按负荷控制,内部无积水时不需要开启; 汽缸的疏水阀在确认排放口无压力后才能打开; 对于能检测到疏水口温度和压力的地方,可以按温度是否低于相应蒸汽压力下饱和温度+10℃,来控制疏水阀开关。
3.3 积水及冷蒸汽回流监测
监测管道积水常用的方法有: 在管道低点设置疏水罐,通过液位开关或筒壁上下温度来监测; 在管道顶部和底部布置温度测点,根据温差来监测。对于汽缸底部、主汽阀阀座、管道疏水罐及其他蒸汽管道可能积水的部位,也可仅根据这些部位已有的温度测点或增加温度测点,结合内部蒸汽压力,根据温度是否达到相应蒸汽压力下的饱和温度来判断内部有无积水。监测有无冷蒸汽通过疏水管回流,可以根据相应疏水阀是否开启,疏水管进出口压力、温度及温度变化情况来判断。如果疏水管存在压力倒挂,则会引起蒸汽回流; 如果疏水阀关闭,肯定不存在蒸汽回流; 如果存在冷蒸汽回流,会使这些部位的温度下降,且下降速度明显快于其它部位,布置在管道底部、疏水集管、设备疏水口附近、管道和设备上下对称部位的温度测点均可用来监测有无冷蒸汽回流。
3.4 抽汽管道疏水及蒸汽回流控制
如果抽汽管道存在积水,在汽轮机跳闸时,存在的积水会汽化回流到汽轮机,引起转速失控或叶片损坏等事故,因此排除管道内部积水是防止水汽回流的最好办法。一方面要保证在第一个隔离阀前以及管道低点部位设置有疏水管,另一方面要能正确判断管道内部是否存有积水,通过疏水罐的液位开关、管道顶部及底部的温度测点、管道最低点处的温度测点等,来判断管道内部有无积水,并联锁控制疏水阀,排除内部积水。
3.5 汽轮机疏水或冷蒸汽回流控制
汽轮机停机后如果冷蒸汽回流到汽缸,会造成汽缸上下温差高,出现汽缸变形,严重时影响汽轮机盘车和再次启动。由于汽轮机停机后内部与凝汽器相通,处于真空状态,当汽轮机内部温度还较高( 大于150℃ ) 时,内部不会出现凝结水,可以隔离汽轮机疏水阀,防止冷蒸汽回流。对于汽轮机本体疏水管的布置,不应与其它疏水管合并,应独立地排放到凝汽器,确保排放口处压力最低。对于汽轮机本体疏水阀的布置,还可考虑尽量接近于疏水口,以便通过高温热传导,使疏水阀前的疏水管温度高于相应蒸汽压力下的饱和温度,避免出现蒸汽冷凝积水,杜绝积水回流风险。