汽门活动试验(ATT试验)
1、试验要求
(1)高中压主汽阀、调阀各试验应逐项进行,不得同时进行。
(2)主机及各辅助系统运行正常,参数稳定。
(3)检查并确认再热器保护动作条件无异常。
2、试验过程
(1)高、中压主汽阀和高、中压调节阀活动试验:
a) 控制机组负荷不超过60%额定负荷。撤出机组AGC及一次调频。
b) 记录高调阀及中调阀的开度。
c) 主机及各辅助系统运行情况良好,参数稳定,两侧汽温偏差控制良好。
d) 在DEH ATT画面上投入A高压主汽阀和A高压调阀SELECT ATT SLC。
e) 在DEH ATT画面上投入B高压主汽阀和B高压调阀SELECT ATT SLC。
f) 在DEH ATT画面上投入A中压主汽阀和A中压调阀SELECT ATT SLC。
g) 在DEH ATT画面上投入B中压主汽阀和B中压调阀SELECT ATT SLC。
h) 激活ATT ESV/CV SGC,选择“ON”,然后“EXECUTE”,选择“OPER”,然后 “EXECUTE”。
i) 观察A高压调阀根据指令关闭,同时B高压调阀打开,机组负荷基本不变。
j) A高压主汽阀1号跳闸电磁阀动作,A高压主汽阀关闭。
k) A高压主汽阀1号跳闸电磁阀恢复,A高压主汽阀打开。
l) A高压主汽阀2号跳闸电磁阀动作,A高压主汽阀关闭。
m) A高压调阀打开到100%。
n) A高压调阀1号跳闸电磁阀动作,A高压调阀关闭。
o) A高压调阀1号跳闸电磁阀恢复,A高压调阀恢复到100%开度。
p) A高压调阀2号跳闸电磁阀动作,A高压调阀关闭。
q) A高压主汽阀2号跳闸电磁阀恢复,A高压主汽阀打开。
r) A高压调阀2号跳闸电磁阀恢复,A高压调阀恢复到试验前开度。
s) 在A高压主汽阀全开后,A高压调阀开始缓慢打开,B高压调阀开始缓慢关小,直到恢复到试验前的状态。
t) A高压主汽阀、调阀试验指示“TEST SUCCESSFULL MAA 1 OK”由红变绿,A高压主汽阀、调阀试验完成。
u) 重复上述步骤对B高压主汽阀和B高压调阀、A中压主汽阀和A中压调阀、B中压主汽阀和B中压调阀进行试验。
(2)补汽阀活动试验
a) 在DEH ATT画面上投入补汽阀SELECT ATT SLC。
b) 打开补汽阀到10%阀位。
c) 补汽阀1号跳闸电磁阀动作,补汽阀关闭。
d) 补汽阀1号跳闸电磁阀恢复,补汽阀打开到10%。
e) 补汽阀2号跳闸电磁阀动作,补汽阀关闭。
f) 补汽阀2号跳闸电磁阀恢复。关闭补汽阀,显示“Test overload valve successful”。
(3)高排止回阀活动试验
a) 在DEH ATT画面上投入高排止回阀SELECT ATT SLC。
b) 高排止回阀1号电磁阀动作,高排止回阀关闭至85%阀位。
c) 高排止回阀1号电磁阀恢复,高排止回阀打开。
d) 高排止回阀2号电磁阀动作,高排止回阀关闭至85%阀位。
e) 高排止回阀2号电磁阀恢复,高排止回阀打开。
(4)高排通风阀活动试验
a) 在DEH ATT画面上投入高排通风阀SELECT ATT SLC。
b) 高排通风阀1号电磁阀动作,高排通风阀打开。
c) 高排通风阀1号电磁阀恢复,高排通风阀关闭。
d) 高排通风阀2号电磁阀动作,高排通风阀打开。
e) 高排通风阀2号电磁阀恢复,高排通风阀关闭。
f) 试验完毕,切除ATT阀门试验SGC。
3、注意事项
(1)试验前检查调阀不在全开位置。
(2)试验时,避免机组负荷、蒸汽参数大幅波动。运行人员应在就地观察阀门的动作情况, 检查阀门无卡涩。
(3)试验过程中,注意EH油压变化不超过2MPa,负荷波动不应超过50MW。如发现异常情况 则选择ATT试验画面中“ATT ESV/CV”按钮,按下OFF中止试验,及时排除故障。
(4)试验时,应监视各轴承金属温度及回油温度、轴向位移及机组振动、机组负荷、主/再 热蒸汽压力及温度、高排温度等参数的变化情况。特别需注意单侧阀门关闭时,两侧主、 再热汽温的偏差。
(5)若阀门试验故障,调阀单个关闭后不能正常开启,若此时EH油压下降,需手动将该调阀阀限设置为0%,中止试验,联系专业人员处理。