降本增效|从6个月延长到12个月 年创效120万元

文摘   2024-11-14 18:06   河北  

近期,热轧厂完成加热炉蓄热体改造,每座加热炉蓄热体更换周期由6个月提高到12个月,3座加热炉每年可节约成本120余万元,降本增效显著。


在生产过程中,加热炉高温段蓄热体主要是通过吸收大量热能并将其储存起来,在需要时释放热量,进而达到调节温度的作用。因而,加热炉高温段蓄热体有着非常重要的作用。


加热炉蓄热体的使用周期高温段为6个月,低温段为12个月,而在当前生产形势下,热轧厂为了降低耐材成本,将提高加热炉高温段蓄热体使用周期作为一项技术攻关。



为了确保攻关效果,热轧厂攻关组以3号加热炉为攻关对象,联合板加车间技术人员,到现场实地查看,结合板加车间长期统计的相关数据,分析出导致高温段蓄热体使用周期短的三方面原因。一是进入加热炉管道的煤气含水量过多;二是工艺操作排烟温度过高;三是炉膛温度的控制过高。


找到具体原因后,攻关组立即行动,在全面分析数据和问题的基础上,提出具体改进措施。首先,针对加热炉管道内煤气含水量过多问题,积极与设备检修车间沟通,通过加强加热炉区域排水器巡检次数的方式,最大程度减少进入管道的水分,经过一段时间的治理,效果较为明显。其次,针对排烟温度过高问题,不断尝试,将排烟温度由180℃-200℃降低到120℃-160℃;重新制定了新的炉膛温度控制制度,组织岗位人员培训,并严格管理,加强检查,确保执行效果。



经过攻关后,3号加热炉高温段蓄热体使用周期由6个月提高到了12个月,目前这些有效措施也应用到了其他2座加热炉,取得了较好效果。


图文丨李婕

编辑丨王冰

出品丨天铁传媒中心



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