“归零……”一阵噼里啪啦的加减乘除过后,计算器“=”被按下的那一刻,读出了“三点七五”。
崇利制钢生产技术科科长郝明奎仔细盘算着球团生产成本。这可是他们辛苦折腾出来的。
说起折腾,崇利制钢在优化球团矿配矿方面可以说不是折腾就是在折腾的路上。球团工序从低硅球转向高硅球,再到提镁降硅,试过轻烧镁粉,用过硼镁精粉,经济料赤泥铁粉从年初到现在增加了7.18%。11月初,技术人员通过外出对标,又发现了价格相对优势的PMC精粉替代69精粉的新方案。
经过初步了解,PMC粉含铁品位较低,粒度相对较粗,成球性能较弱,对操作提出更高的要求。
新配方必须要有新的响应。为了精准配加PMC粉,球团车间首先从配料仓进行源头控制,反复校验电子螺旋给料秤,精准地实现了控制给料的动态计量。
配料班长王东说:“毕竟是新的尝试,我们首先从认识上就格外重视,加强跑盘操作,准确测定给料量,及时调整配料参数,这是必须做到位的。”
“PMC粉总的来说还是有点粗,成球性能不是很好,只有试验才能知道,开始的时候,生球落下次数波动有点大。我们就加大检测频次,及时调整膨润土配比,雾化水用量,成球率明显得到改善。”造球工吕子阳认真总结生产经验。
球团车间还对观察回转窑内反应气氛,暂时规定为至少1小时一次,“虽然新的原料结构更多影响的是造球,但我们也很重视,通过观察,及时调整风量、温度,球团矿强度符合要求,保证成品球质量我们还是有信心的。”焙烧工郭向兵说。
20来天的生产,每一个岗位在实践中都总结出使用PMC粉造球团矿的经验。综合算下来,每吨球团矿可降本3.75元,听起来数字很小,却是大家共同降本的决心。
图文丨李淑娟
编辑丨阳菊香
出品丨天铁传媒中心