(1)事故原因分析:
直接原因:过滤减压阀至定位器连接气源管断裂导致阀门异常全关。
根本原因:
断裂气源管线为Ф14 304直管,抗振动能力弱; 管线振动大(振动速度:13.9mm/s),带动阀门整体振动;过滤减压阀悬空无固定,带动该段气源连接管振动幅度大,应力在气源管线进定位器根部处集中,长期振动疲劳导致断裂。
(2)整改措施:
减压阀增加固定措施,重新配管(卡套连接)。 类比排查,对气源减压阀缺少固定措施、气源管线缺少弯管同时振动较大的阀门制定整改计划。
(1)事故原因分析:
直接原因:阀门定位器磁条固定支架处连接螺栓断裂导致阀门回讯丢失,故障全开。 根本原因:阀门阀杆高频剧烈振动,断裂处螺栓较细(4mm)导致螺栓断裂,阀门故障全开。
(2)整改措施:
磁条连接片重新扩孔,改用6mm螺栓,增加连接件强度。 调整工况,降低流量后振动消除(阀门开度由40%关至34%后,阀杆振动消失)。 类比排查,梳理装置振动阀门,现场检查振动情况,制定振动阀门日常巡检专项检查项目,及后续维护策略。
(1)事故原因分析:
直接原因:阀门阀杠固定螺丝脱落导致阀芯脱落,造成阀门异常全关。
根本原因:
管线振动大,带动阀门整体振动,长期高频振动导致螺丝松动,造成脱落。 仪表分级时,未对该阀的重要性正确评估(应定级AA级),导致日常巡检频次与力度不到位;
(3)整改措施:
阀杆固定螺栓加齿形防松垫圈并涂抹螺纹胶,增强固定效果。 梳理装置振动阀门,现场检查振动情况,制定振动阀门日常巡检专项检查项目,及后续维护策略。 与装置共同对仪表、阀门分级进行重新梳理审核,确保重要仪表设备分级准确性。
(2)执行机构支撑臂、支架连接处。剧烈振动可能导致支撑臂出现裂纹、支架连接处螺栓断裂。
(3)气路附件及其零部件、气源卡套。气路附件,如:定位器,剧烈振动可能导致感应磁条松动,导致阀门动作异常;振动导致气源卡套松脱,气路漏气;气路管线紧贴,振动导致互相磨损。
(2)振动调节阀检查表
(序号、位号、分级、现场位置)为打印列,根据台账、分级提前填写,直接打印; 振动测量记录现场实际测量值; 填料压盖、阀杆与执行机构、定位器反馈磁条的固定螺丝为重点检查项,需现场用手检查是否松动; 现场阀门所有固定螺丝都划线,后期对振动大阀门进行周期性检查,以划线为依据判断螺丝是否松动;
来源:化工仪表圈
中国化学品安全协会
编辑:静安
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